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新余钢铁集团有限公司(简称新钢,下同)特钢厂电转炉炼钢钢水过氧化现象(即钢水中碳元素被过分氧化,平衡氧和过饱和氧显著升高)严重,致使冶炼成本高、经济效益低。文中研究了炉衬侵蚀、脱氧合金化、铸坯质量及冶炼操作等因素对钢水过氧化的影响,结合该厂入炉钢铁料、原辅材料、工艺制度及现场生产调度等方面的实际情况,全面分析了钢水过氧化的原因,并提出了合理的改进措施。优化后过氧化钢水所占比例由9.32%降至1.47%;钢水终渣FeO含量由28.14%降至17.32%,钢水质量显著提高。 相似文献
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分析了涟钢转炉煤气回收利用现状和导致转炉煤气拒收的因素,通过实施有针对性的改进措施,减少了转炉煤气拒收,提高了转炉煤气吨钢回收量。 相似文献
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从溅渣护炉操作、产品质量、冶炼成本三个方面阐述了钢水过氧化现象带来的危害,并就造成过氧化现象的原因进行了较为系统的分析,指出原料供给、生产组织、工艺路线及工艺制度存在的局限性,提出相应的看法和改进措施。 相似文献
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对首秦炼钢厂的铁水预处理-转炉—LF精炼-RH精炼-CC生产低硫钢水工艺的工艺进行了研究,研究说明该工艺能进一步深脱硫,以满足品种钢冶炼要求的目的,并取得了优异的成果。 相似文献
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F.Pahlevani 《冶金译丛》2014,(2):18-22
钢水精炼是一个复杂现象,其与许多变量有关,因此,动力学方法是准确了解精炼工艺的一个必要理论。在本研究中,以先前提出的铁水脱磷模型为基础,给出了在BOF中钢水精炼过程的一个新模拟模型。在大多数情况中,炼钢炉渣为硅酸二钙(C2S)饱和的炉渣,众所周知,C2S与磷酸三钙(C2P)在一个很宽的组成范围内形成固溶体,磷在C2S和液态炉渣两者之间的磷分配比较大。另一方面,在石灰表面周围形成C2S作为石灰溶解到液态炉渣的一个屏障。在此模型中的模拟不仅考虑了固态炉渣的影响,而且考虑了温度变量相关性以及顶吹和底吹以及废钢熔化的影响。将计算结果与工业数据进行了比较,试验和模拟结果两者之间的吻合性较好证实了在BOF钢水精炼过程中这种动力学方法的有效性。而且,讨论了通过采用此模型各种参数对反应效率的影响。 相似文献
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炼钢工序在钢铁企业中起着承上启下的作用,氧气则是其中的关键因素。1999年初以来,我公司第三炼钢厂由于生产节奏加快,用氧量增大,几次出现被迫限炉等氧现象。甚至有时氧气总管压力达2.0MPa以上仍不能满足该厂炼钢要求。而这时一、二钢厂及其他用户均没有反映氧压偏低,从报道的一些资料看,国内有些公司氧气总管压力常年在1.5MPa左右经济运行而不影响生产。针对这一问题,我们组织了测试和分析,初步认为供气厂送往该厂的氧气系统上压力降较大,从而导致氧压偏低。但到底是何原因造成这一结果,又该如何确定合理的用氧… 相似文献
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论述了影响转炉钢窄成分合格率的主要因素是上下炉次间钢水氧化性差别大、上下炉次间钢水质量差别大、脱氧合金化操作不规范、钢水初炼成分均匀性差,通过采取制定转炉冶炼操作模式、依据终点碳制定各钢种铁合金回收率参考值、建立钢水包智能底吹模式、建立钢包喂线标准、规范铁合金加入操作、动态维护好出钢口、精准掌控铁合金批次等整改措施,使得碳元素合格率提高了11.16%,硅元素合格率提高了13.88%,锰元素合格率提高了12.68%,铬元素合格率提高了9.8%。 相似文献
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简述了Q195拉丝钢具有低碳、低硅、低锰的特性,钢水过氧化偏差大直接对合金收得率、钢水可浇性、钢水收得率、炉衬侵蚀、钢水中氧化夹杂物质量分数和生产事故等各方面的影响。炼钢厂对造成Q195钢过氧化现象的原因进行了探讨与分析,最终通过确保原材料质量、提高转炉一倒三命中率、优化脱氧工艺、落实钢包冶金、减少各类温降、优化生产组织、提高操作水平等方案,使Q195钢过氧化钢水得到有效控制,技术经济指标达到理想水平。 相似文献
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影响八钢转炉终渣氧化性因素的分析 总被引:1,自引:0,他引:1
在新疆八一钢铁有限责任公司炼钢厂两座12t转炉进行了终渣氧化性的试验研究,建立了显著性较高的回归模型方程,该回归模型方程用于指导生产,取得了较好的效果。 相似文献
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本文分析了首钢转炉煤气输送管道腐蚀的原因,认为煤气管道中冷凝水煤气中二氧化碳反应生成大量的碳酸是导致管道腐蚀的主要原因,并根据实际情况提出具体防腐建议措施 相似文献
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