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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 171 毫秒
1.
随着我国煤层气勘探开发的日益深入,采气井抽采时间的延长、井下工况越来越复杂,煤层气井管杆偏磨的现象也日益严重。针对这一现状,分析研究煤层气井管杆偏磨的成因探寻有效的防治措施对于延长井下管杆的使用寿命有着重要的意义。本文从管杆偏磨的危害切入,分析抽油杆的受力、影响管杆偏磨的主要因素,提出相应的措施,希望能够对解决管杆偏磨问题起到借鉴的作用。  相似文献   

2.
在对抽油井管杆偏磨资料统计的基础上,分析了影响抽油井管杆偏磨的诸多因素,认为管杆偏磨不仅与井斜有关,还与沉没度、含水、抽汲速度等因素有关。提出了防止或减轻偏磨的措施,为今后抽油井的管杆偏磨防治提供了依据。  相似文献   

3.
有杆泵井偏磨腐蚀原因探析及防治   总被引:6,自引:0,他引:6  
卢刚  陈杰  曾保森  胡义 《钻采工艺》2002,25(3):90-91
通过对胜利油田孤岛采油厂下馆陶单元抽油机井管杆偏磨腐蚀现状调查,分析造成管杆偏磨腐蚀的因素主要有井身结构、杆柱受交变载荷、产出液高含水及腐蚀介质等,为此,采取环空掺缓蚀剂,下镍磷镀油管及抽油杆、下塑胶抽油杆正器及下射流泵措施,取得了较好的效果,有效延长了抽油机井的检泵周期。  相似文献   

4.
抽油井管杆波动偏磨机理及预防措施   总被引:1,自引:0,他引:1  
有杆抽油井管杆偏磨是一个常见的问题,传统认为是由于井斜造成的。其实,大多数发生管杆偏磨的油井不存在井斜问题。文章在引入了波动偏磨概念的基础上.分析产生波动偏磨的机理,并论述了发生波动偏磨的几何和力学条件,为预防管杆偏磨提出了措施。  相似文献   

5.
火烧山作业区近年来管杆偏磨呈上升趋势,2014年冬季躺井32口,其中有20口井都存在不同程度的偏磨。文章通过对发生各类管杆偏磨井的成因进行系统分析,认为火烧山作业区管杆偏磨的主要原因是抽油杆在下冲程过程中的"失稳"所造成。同时,由于火烧山油田含水已经达到79%,井内的流体已经由油包水型转换为水包油型,使得管杆偏磨加重。沙北油田由于油井结蜡严重,并伴随有管杆腐蚀,腐蚀、结蜡与偏磨相互作用使得管杆偏磨加重。文章最后还对已经采取的管杆偏磨防治措施效果进行了统计分析。  相似文献   

6.
W22区块油井管杆腐蚀偏磨治理技术   总被引:2,自引:0,他引:2  
针对中原油田W22区块油井管杆腐蚀偏磨,停产待检修井增多等问题,经过检修井起出的管杆检查和油井产出水水质监测分析,认识到油井产出水水质监测分析,认识到油管杆被腐蚀偏磨,一是产出水有盐酸溶液的强腐蚀性;二是井身倾斜,形成偏磨;三是缝隙腐蚀和冲蚀综合作用等。  相似文献   

7.
抽油机偏磨井杆柱受力及偏磨原因的探讨   总被引:9,自引:2,他引:9  
抽油机井管杆偏磨是国内外各大油田普遍存在的问题,根据临盘油田338口偏磨井的生产数据,借助抽油杆受力状况分析,较全面地分析了油田高含水开发后期。抽油机井出现管杆偏磨的原因和机理,为选择合理的管杆偏磨综合防治措施奠定了基础。  相似文献   

8.
红五作业区所辖五区、红山嘴区块油气田属复杂型油气田,由于多年的强注强采抽油机井下管杆偏磨严重、管杆断脱事故增多,针对抽油井井况和井下管杆偏磨原因及特征,提出了实施防偏磨抽油杆自动旋转装置和尼龙挟正抽油杆防偏磨技术,取得良好效果。  相似文献   

9.
胜利油田存在管杆偏磨严重的油井有2500~3000口,占抽油机井数的25%左右,面对油井管杆偏磨、腐蚀严重局面,2006~2008年胜利油田开展了油田范围内的油井防偏磨专项治理工作,通过分析杆管偏磨原因,加强先进成熟技术的集成与配套,形成适应不同类型偏磨油井的防偏磨技术系列,提高偏磨油井的治理效果,在优化成本投入条件下,达到延长偏磨油井生产周期的目的。3年间共治理各类偏磨井1813口,延长生产周期154d,减少作业653井次,经济效益10722万元。  相似文献   

10.
有杆泵井管杆偏磨原因分析及技术对策   总被引:35,自引:5,他引:30  
通过对胜坨油田 85口抽油井管杆偏磨现状调查 ,发现严重偏磨井数占 50 6% ,偏磨多发生在泵上 40 0m以内 ,抽油杆接箍比本体磨损严重。造成管杆偏磨的因素主要有井身结构、封隔器坐封、杆柱受交变载荷以及产出液腐蚀等。为此 ,提出了防止或减轻偏磨的技术对策 :(1 )改进抽油杆扶正器的结构和材质 ;(2 )采用坐封吨位控制器和低载荷封隔器 ;(3)配置加重杆和油管、抽油杆旋转装置 ;(4)采用长冲程、低冲次的抽油机生产参数及加强现场监控  相似文献   

11.
鉴于目前钻井现场缺乏有效的套管磨损监测技术的现状,建立了利用钻杆接头磨损量、钻柱组合和钻时数据反算套管磨损量的计算模型,编制了相应的计算程序,形成了一套可计算任意井深处套管磨损量的现场监测技术。建模时假设套管与钻杆接头的磨损量与磨损时间成正比,套管磨损量与钻杆接头磨损量成比例。现场试验结果表明,钻杆接头外径检测方法可以计算出各井深处套管磨损的体积,而且监测和计算过程不复杂,操作过程对钻井作业不产生影响,是适合现场操作的套管磨损监测方法。  相似文献   

12.
张季平  秦春江 《焊管》2000,23(5):55-57
介绍了成型过程中二架下辊的磨损情况,通过对二架下辊三种成型法孔型设计的比较,分析出造成孔型边缘磨损的主要原因,通过改进孔型的设计,改善了二架辊的磨损状况,延长了使用寿命。  相似文献   

13.
龚良超 《炼油与化工》2002,13(2):32-34,36
扬子石化公司烯烃厂乙二醇车间500^#蒸发器自1987年投料开车后,塔壁发生了严重的磨蚀现象,曾导致了多起装置非计划停车事故,文章针对蒸发系统特定的工艺特点,分析了发生磨蚀的机理,得出结论-高温,弱酸性的水溶性介质是造成磨蚀的根本原因,高速介质对器壁的冲刷是引起壁厚减薄的直接原因,并结合1992年度装置大检修的实际过程,提出了相应的俱复措施及施工方案。  相似文献   

14.
抽油杆柱与油管偏磨机理及偏磨点位置预测   总被引:24,自引:0,他引:24  
结合油田生产实际,对抽油杆柱与油管系统的磨损介质类型和磨损机理进行了分析,建立了抽油杆三维力学综合分析模型,利用VisualBasic6.0语言和Matlab6.0语言开发了相应的仿真分析软件系统,并进行了三维井眼轨迹对抽油杆柱受力变形的影响研究。利用该软件系统,可以确定抽油杆柱与油管严重偏磨点的位置。使用新型抗摩擦接箍,可使定向井抽油杆柱偏磨的程度大幅度下降,从而节省修井时间并提高油井寿命。  相似文献   

15.
为了评价扶正器的使用性能,开发了往复式抽油杆扶正器摩擦磨损试验装置,装置主要由动力装置、往复运动机构、扶正器夹紧机构、载荷施加机构等组成。动力装置由电动机摆线针轮减速器通过联轴器、传动轴带动偏心轮旋转,偏心轮通过曲柄销带动连杆做平面运动;装置可更换不同尺寸的半油管和相应内径的半圆支撑环,对不同尺寸扶正器进行摩擦磨损试验。试验结果表明,该装置能较好地模拟油管和抽油杆扶正器之间的偏磨工况,拉杆与箱体之间的动密封采用跟随式波纹管密封,能方便地调节扶正器与油管之间的侧压力,自动补偿扶正器的磨损。  相似文献   

16.
为提高套管柱强度设计准确性,防止磨损失控情况发生,深入分析了套管磨损预测技术。结合定向井钻柱力学研究成果,考虑钻柱刚度和屈曲的影响,推导了深井和大位移井的钻柱拉力-扭矩方程,建立了基于能量原理的套管磨损程度预测模型,并编制了预测软件。该预测软件可以预测包括钻进、起下钻具等作业过程的,不同套管柱层次、钻具组合、井眼轨迹、钻井液类型和钻井参数等情况的全井段不同井深所对应的套管磨损量。实例计算结果表明,编制的预测软件减小了人为的估计误差,预测值更为准确可靠。研究成果为深井和大位移井安全高效钻进提供了新的技术支持。   相似文献   

17.
粘弹性流体法向应力对抽油杆偏磨的影响机理   总被引:11,自引:2,他引:9  
大庆油田实施聚合物驱油以后,出现了抽油杆受力状况恶化、抽油杆柱严重偏磨的现象,为此开展了粘弹性流体水动力学理论和试验研究,得出了粘弹性流体在抽油机井筒内的流动规律及对抽油杆柱法向应力的影响规律,定量测出了粘弹性流体对抽油杆柱的法向应力值和抽油杆柱产生的偏心率.提出了粘弹性流体的法向力是造成抽油机井杆管偏磨的主要原因,建立了法向力作用下抽油杆纵向横向弯曲模型,并提出了抽油杆加扶正器和底部加重的综合防止偏磨措施,应用于大庆油田获得了较好的经济效益.  相似文献   

18.
研究了油酸酯与ZDDP复配的润滑油品,其PB值是46号液压油的1.88倍,摩擦行程6h,终止摩擦系数为0.008,是46号液压油终止摩擦系数的1/3,摩擦行程26.0km,摩擦副的磨损量为0.07mg。  相似文献   

19.
以长庆油田分公司樊家川油田采出液为介质,在自制的腐蚀磨损试验机中对比研究了N80油套管钢在其中的动静态腐蚀、腐蚀磨损以及缓蚀剂对腐蚀磨损(自行研发的NYS-9缓蚀剂)的协同作用。结果表明,在动态试验中,腐蚀产物膜在流体剪应力的作用下,使得N80油套管钢的局部腐蚀比静态试验严重得多;腐蚀磨损试验初期腐蚀磨损速率较大,随后逐渐减缓;NYS-9缓蚀剂对N80油套管钢具有很好的保护作用,加入缓蚀剂的质量分数为100×10-6时,缓蚀率可达到82%以上。  相似文献   

20.
抽油井偏磨治理的试验研究   总被引:6,自引:2,他引:4  
从聚驱油井偏磨的实际出发,分析了聚驱采出井抽油杆的受力及偏磨的因素,给出了聚驱采出井抽油杆的受力公式及抽油杆弯曲的螺距。通过对抽油杆受力公式的自变量分析,认为冲程、冲次、下泵深度、弹性波及抽油杆下行最大速度是影响受力的主要因素,也是造成偏磨的主要因素。从而确定在日常管理中,在采出井生产了一段时间后,为了改变抽油杆已有的偏磨位置,通过调参的方式改变抽油杆的受力大小,进而改变抽油杆弯曲距的位置,使杆管偏磨点发生位移。对于沉没度较低的井,要减小抽汲参数,尽量降低弹性波的振幅,减小形成弹性波的能量,达到治理偏磨的目的。通过采出井调参后延长检泵周期的统计,给出了调参原则,即定在该井上次检泵周期的1/3~1/2时间进行调参,并与其他的防偏磨措施结合,延长聚驱采出井的检泵周期。  相似文献   

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