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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 437 毫秒
1.
针对TBS在分选粗煤泥过程中对-0.25 mm粒级分选效果较差,高灰细泥进入溢流污染精煤等问题,探究了高灰细泥在TBS不同柱体高度下的粒度组成、灰分变化,并对-0.25 mm颗粒进行了密度分析。研究表明:在柱体的垂直方向,粗煤泥存在灰分梯度,-0.25 mm粒级灰分明显高于+0.25 mm粒级灰分,且-0.25 mm颗粒基本上没有按照密度大小分层,尤其-0.125 mm粒级,随着低密度颗粒进入溢流当中,污染精煤产品。  相似文献   

2.
针对试样为-0. 045 mm含量较高的高灰细粒难浮煤泥,根据浮选机确定的最优工艺试验条件,利用旋流微泡浮选柱通过调节循环泵压力进行分选。实验结果表明:在0. 12 MPa压力下,精煤产率达到41. 72%,精煤灰分降低至10. 65%,浮选柱精煤灰分相比于浮选机精煤灰分低了0. 54%,浮选完善指标高16. 96%,产率提高9. 94%,说明对于高灰细粒难浮煤泥采用浮选柱分选可以获得更好的浮选效果。  相似文献   

3.
为有效解决浮选系统加压过滤机仓压低、排料周期长、浮选精煤水分高和煤泥灰分偏低等问题,提出浮选尾煤再选+掺粗联合实验方案。实验结果表明:精矿池掺粗能有效改善加压过滤机仓压和排料周期,使浮选精煤水分降到设计值范围内;尾煤再选使煤泥灰分提高到35%~38%。实施联合实验方案后,煤泥灰分提高到36%~44%,加压过滤机仓压在200k Pa以上,排料周期在220s左右,浮选精煤水分小于18%。同时,混合精煤产率提高1.5%以上,其水分降低约2%,获得了较为理想的效果。  相似文献   

4.
《煤矿机械》2021,42(7):57-60
针对传统干扰床分选机在实际应用过程中经常出现堵孔、壁侧积料、尾矿排料不连续等问题,对其机械结构进行改进优化,增加强制排料干扰器,以低速度在流场中做匀速转动。根据强制排料式干扰床分选机的分选原理,设计实验室样机模型,对焦煤粗煤泥进行煤泥筛分试验、分选试验和煤泥浮沉试验。试验结果表明:强制排料式干扰床分选机对焦煤1~0.3 mm窄粒级粗煤泥可能偏差达到0.09,分选效果显著。  相似文献   

5.
《煤炭技术》2017,(12):277-279
为提高新型液固流化床分选粗煤泥的效果,考察了主要参数对新型液固流化床分选的影响规律。结果表明精煤产率和精煤灰分随着上升水流流量增大而增大;精煤产率和精煤灰分随着脉动频率和脉动幅值变大呈现先逐渐增大而后减小的变化趋势。  相似文献   

6.
细粒煤泥分级浮选试验探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
入浮煤泥中细粒级含量高容易对分选效果产生不良影响,混合浮选工艺分选粒度范围宽,精煤产率低且灰分高。针对试验样品进行分级浮选探讨,提出+0.125 mm粒级的煤泥采用浮选机分选,-0.125 mm粒级的煤泥采用旋流-静态微泡浮选柱分选的方案。试验结果表明,柱机联合分级浮选方案较全粒级分选具有较大优势。  相似文献   

7.
浮选柱充填方式及其优化   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
李延锋  张敏  刘炯天 《煤炭学报》2008,33(4):431-434
分析了最常用的填料充填与筛板充填两种方式对浮选环境的作用,并指出:筛板充填整合了浮选柱内的流态和矿化环境,具有稳定气泡、提高浮选和矿化效率的作用.试验结果表明,柱体灰分梯度由充填前的1.62%/m提高到6.80%/m;填料充填可“清洗”泡沫层,降低精煤灰分,稳定泡沫层.提出了在浮选柱中下部采用筛板充填和精选泡沫区采用填料充填的混合充填方式,使浮选柱内真正形成符合矿物分选过程非线性变化的两种分选环境.通过充填方式的优化,提出了筛板充填和蜂窝管充填的混合充填方式.模拟结果表明:蜂窝管的强制性抑制使浮选柱内第2筛板高度处流体的径向分散完全消失,轴向速度已经基本平稳,实现了在较短距离内流体从紊流迅速过渡到“塞流”.  相似文献   

8.
为解决新矿内蒙能源公司中心选煤厂精煤综合产率低的问题,决定采用FCMC型旋流微泡浮选柱对原生产工艺进行改造。实践结果表明:旋流微泡浮选柱分选工艺在该厂的应用不仅满足了精煤灰分≤8.50%的要求,提高了精煤综合产率,而且为企业带来丰厚的利润。  相似文献   

9.
煤泥深度浮选技术的研究   总被引:4,自引:1,他引:4  
介绍了煤泥深度浮选的基本原理及其特点,首先采用常规的浮选分选出灰分较低的精煤和灰分尽可能高的尾煤,分选出的中间产物采用超细磨的方法磨至其中的煤和无机矿物充分解离,再采用絮团浮选的方法分选出其中的低灰精煤.分步释放浮选试验和中间产物的显微照片表明,中间产物以煤矸连生体为主.比较深度浮选和常规浮选试验的结果表明:在精煤灰分接近的情况下,深度浮选的精煤产率要高出46.06 %,在精煤产率接近时,深度分选的精煤灰分要低1.78 %.深度分选的结果甚至优于分步释放浮选的理论结果.  相似文献   

10.
旋流-静态微泡浮选柱分选指标的BP神经网络预测   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
廖寅飞  刘炯天 《煤炭学报》2012,37(4):674-677
采用BP神经网络模型,对不同操作条件下的分选指标进行了预测。选取捕收剂用量、起泡剂用量、循环压力和进气量作为输入因子,精煤灰分和可燃体回收率作为输出因子,建立了分选指标与操作参数的BP神经网络预测模型。结果表明:BP神经网络模型能准确预测分选指标,预测值与试验值之间误差小,精煤灰分和可燃体回收率的预测值与试验值的相对误差一般小于5%。  相似文献   

11.
Two kinds of liquid distributor, a central discharge or a peripheral discharge, were designed into a hindered fluidized bed separator. The beneficiation performance of the fluidized bed was investigated using 0.25∼1.00 mm coarse coal slime and the two different distributors. The experimental results show that the heterogeneity of axial particle velocity in the radial direction of the bed can be reduced by a distributor that has a central discharge. The beneficiation performance for this distributor is improved relative to the distributor with the peripheral discharge. This indicates that it is necessary to eliminate or suppress the core-annulus structure within a hindered fluidized bed. Increasing superficial water velocity causes the clean coal ash content, the tailings ash content, and the combustible recovery to increase. Additionally, increasing the bed height decreases all of these three indexes. The optimum superficial water velocity and bed height for a 0.25∼1.00 mm coal feed were determined to be 3 mm/s and 800 mm, respectively. This work provides a foundation for the scale-up of the bed.  相似文献   

12.
为提高干扰床对细粒煤的分选性能,在干扰床内加入内构件,对比分析了加入内构件前后干扰床的分选效果。结果表明,对于灰分21.57%的1.50~0.25 mm细粒煤,为使精煤灰分不超过10.00%,普通干扰床的表观水速不宜超过23.50 mm/s,所得精煤灰分和精煤产率分别为9.00%、72.56%,可能偏差Ep为0.123 g/cm3。在相同试验条件下,加入内构件的干扰床在一定程度上能抑制煤粒的错配效应,强化了煤粒基于密度差异分离的趋势,提高了干扰床的分选性能,所得精煤灰分和精煤产率分别为8.83%、80.12%,可能偏差Ep为0.085 g/cm3。  相似文献   

13.
针对新郑精煤公司选煤厂TBS干扰床分选机粗煤泥分选效果不理想的问题进行分析,并采取相应的优化措施。生产实践表明,粗煤泥分选系统优化后TBS干扰床分选机分选效果得到很大改善,入料中<0.25 mm粒级粗煤泥产率减少35.99个百分点,精煤灰分降低4.78个百分点,底流灰分提高6.53个百分点。  相似文献   

14.
模块式干法重介质流化床选煤理论与工业应用   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
赵跃民  李功民  骆振福  张博  董良 《煤炭学报》2014,39(8):1566-1571
我国2/3以上的煤炭资源分布在西部干旱缺水地区,迫切需要高效的干法选煤技术。新一代干法重介质流化床分选机是以磁铁矿粉和煤粉为二元宽粒级加重质,以空气为流化气体,形成具有一定密度的流化床层,进入到分选机中的煤炭按密度进行分层,实现高效干法选煤,新一代分选机解决了布风板易堵塞的难题,具有流化床密度均匀稳定、加重质循环量小、整机可靠性高的特点。中国矿业大学与唐山市神州机械有限公司合作开发,建立了模块式干法重介质流化床选煤厂,实现了干法选煤技术生产超低灰精煤的工业应用。工业应用结果表明,采用模块式干法重介质流化床选煤系统生产超低灰精煤,精煤灰分为3.46%,可能偏差E值为0.055g/cm3,数量效率90%,具有不用水、分选精度高、工艺简单、投资和运行成本低、能耗小等特点。  相似文献   

15.
唐利刚 《煤炭工程》2012,7(7):103-105
 为提高干扰流化床对细粒煤的分选性能,本文提出了一种内构件(截顶倒圆锥形多孔板),考察了板倾角、板间距、水速对干扰床分选效果的影响。实验结果表明,板倾角不是影响精煤灰分的显著因素,精煤灰分随着板间距(水速)增大逐渐降低(升高)。板间距不小于6.51cm或水速不超过20.14mm/s时,精煤灰分可控制在10%以下。精煤产率随着板间距(板倾角)增大逐渐下降(升高),较大水速有助于提高精煤产率。在优化的实验条件下, 1.5~0.25mm细粒煤的灰分可由21.57%降至10%以下,同时精煤产率在70~83%。  相似文献   

16.
为了解决液固流化床在粗煤泥分选过程中入料粒度范围过宽、高灰细泥进入溢流污染精煤导致的粗精煤灰分偏高,严重影响液固流化床分选效果和精煤产品质量的问题,提出了液固流化床分级与分选联合工艺,即采用液固流化床对粗、细煤泥进行分级,溢流的细煤泥采用浮选处理,底流的粗煤泥进入第二台液固流化床分选,从而使粗、细煤泥均实现了高精度的分选。液固流化床分级与分选联合工艺在梁北选煤厂的生产实践中取得了良好效果,使入料中高灰细泥减少了80.32%,粗精煤灰分下降了2.43个百分点。  相似文献   

17.
基于振动流化床的分选特性,本文采用200 mm×400 mm振动流化床装置,在不使用任何加重质条件下分选细粒煤(1~3 mm)。详细阐述了振动流化床的系统结构和分选过程。在3种不同床高情况下,利用Design-Expert试验设计手段详细研究了振幅、振动频率、膨胀度以及多因素协同作用对分选效果的影响,揭示各因素与评价指标之间的内在规律。试验结果表明:振动流化床可以排除高灰矸石,得到低灰精煤,精煤灰分为10.77%,相比原煤灰分34.57%降低23.80%左右,矸石层灰分达到54.00%以上,有效实现对细粒煤的分选,达到降灰提质的要求。  相似文献   

18.
李毅红 《中州煤炭》2020,(10):125-128
黄陵一号选煤厂煤泥重介旋流器粗煤泥分选系统精煤灰分偏高。试验研究发现,精煤和尾煤中存在中间密度级物料较多现象,使得尾煤灰分较低,而精煤灰分则较高。通过探索试验和评价试验得出,运用干扰床分选机分选粗煤泥,可得到符合要求的精煤和尾煤。入料、精煤和尾煤的小筛分和小浮沉试验表明,干扰床分选机分选的数量效率为98.59%,可能偏差为0.11,错配物总量为5.7%,对粗煤泥具有良好的分选效果。  相似文献   

19.
介绍了双柳煤矿块煤排矸系统升级改造的必要性,针对双柳煤矿动筛排矸系统矸石带煤率高、精煤损失严重等问题,通过双柳煤矿3+4#原煤的筛分和浮沉试验对煤质进行了分析,对TDS智能干选机、重介浅槽分选机在双柳煤矿块原煤分选的投资和生产成本方面进行了对比;经济效益综合比较结果显示,TDS智能干选机分选工艺更有优势。通过TDS智能干选机分选半工业试验和实际分选效果检测结果表明,TDS智能干选机分选粒级300~50 mm块原煤满足合同指标要求。  相似文献   

20.
严峰  谢锡纯 《矿冶》1994,3(3):55-60
自生介质滚简选煤是一种新的分选方法,滚筒分选机是其分选的主机。本文重点介绍了该机器的结构、分选原理、在我国的应用及其优点。该方法在介质的浮力、滚商的机械力和斜面流体的动力综合作用下,实现煤矸的分选。该设备在我国洗选气肥煤和主焦煤时,精煤灰分在9.0%以下,实际分选密度为1.7g/cm ̄3,数量效率达97%,50~6mm级的可能偏差为0.052~0.067。分选动力煤时,原煤灰分>40%,精煤灰分在20%以下,矸石灰分在80%以上,实际分选密度达到3.20g*/cm ̄3,数量效率达98%,200~13mm级的可能偏差为0.060~0.069。  相似文献   

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