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灵谷公司第二条合成氨(尿素)生产线,半水煤气脱硫工段使用的是DDS脱硫法。2002年4月投运时整个工段的系统阻力为6kPa,随着生产的进行,系统阻力慢慢升高,特别是2003年6月以来,系统阻力慢慢升高至21kPa,引起罗茨风机电流高达40A,电耗增大,并引起罗茨风机出口 相似文献
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为降低脱硫系统阻力,解决脱硫塔进氨管喷头堵塞现象以提高脱硫效率,该厂对脱硫系统进行了彻底的改造:①拔掉原填料塔,将旧的饱和热水塔改造作填料塔;②用本地产楠竹作填料;③新砌双间氨水池。投运后效益显著。 相似文献
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1980年,我厂自己设计将已停用的φ2.3米脱硫再生塔(填料塔)改造成旋流板脱硫塔,1982年完成了改造施工任务。在1983年7月试车后,又经改造,于1990年11月16日试车成功投入生产。半年多的生产实验证实,该塔能满足我厂脱除年产75000吨台成氨的半水煤气中的H_2S的工艺生产要求。 相似文献
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0前言 目前,绝大多数湿法脱硫塔采用了填料塔的形式,填料塔以其气液传质面积大、脱硫效率高而被认可,在行业内广为应用。但近几年来,随生产规模不断扩大、改烧高硫煤以及后工序生产的需要,对脱硫的工艺要求越来越严格,填料塔暴露出的弊病日显突出。 相似文献
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1主要塔器形式 (1)空塔喷淋。空塔喷淋是脱硫工艺装置中应用较早的塔器(喷射塔及旋流板塔也较早),但随着气体中硫化氢含量不断升高,考虑到填料塔气液接触面积较大、传质效果更好(尤其是新型填料的出现),加之早期空塔喷淋所用的喷嘴技术效果较差、脱硫效率较低等原因, 相似文献
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化肥厂原料液氨带油进入尿素系统,尿素设备的换热段高温部位产生一定量的缩二脲垢,导致换热效率和产品产量下降。通过化学清洗彻底清除气提塔内的油垢、污垢等,使其安全、高效生产运行。 相似文献
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液柱脱硫塔压力特性研究 总被引:3,自引:0,他引:3
试验研究了液柱脱硫塔的压力特性,得出了径向压力分布、轴向压力分布及轴向压力梯度分布规律,提出液柱脱硫塔可以分为3个区域,其中气液碰撞湍流混合区是吸收的关键部分;回归了液柱脱硫塔的阻力损失公式,并将阻力损失公式计算值和实测值进行了对比,数据吻合较好;分析了液柱喷射高度的影响因素,得出了液柱喷射高度的计算公式。研究结果为液柱塔的设计提供了试验依据。 相似文献
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研究了在清洗塔类设备过程中应用风机的新工艺;叙述了应用风机的化学清洗过程,效果满意。表明采用风机的化学清洗新工艺清除烟垢能大幅降低清洗剂耗量,缩短施工时间,并能提高除垢率,具有清洗效率更高、对设备腐蚀小、成本低等特点。 相似文献
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介绍循环冷却水系统工艺和聚乙烯装置循环冷却水系统在线清洗方法,并讨论了在线清洗技术发展前景。 相似文献
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用95℃左右,10%的碳酸钠溶液循环清洗和物理清洗相结合的方法,快速清除糠醛生产中初镏塔塔釜加热器污垢,经实际应用,污垢的清洗时间由原来的24 h缩短到6 h。 相似文献
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为了达到GB 16171—2012《炼焦化学工业污染物排放标准》中关于焦炉煤气中焦炉煤气在燃烧时排放SO2的浓度不大于50 mg/m~3的要求,山西焦化集团有限公司从2014—2015年对现有的煤气脱硫系统进行了焦炉煤气H_2S含量提标改造。针对改造现场场地小、毗邻苯装置区特点,提出此次工艺流程短、占地面积小,充分利用竖向空间的要求。此次改造选用了PDS一塔式脱硫技术,该技术具有流程短、占地面积小、投资少等特点。生产结果表明,一塔式脱硫技术可将焦炉煤气中的H_2S浓度脱除至小于20 mg/m~3,满足国家环保要求。 相似文献
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综述了船舶废气洗涤脱硫设备的研究现状,通过阐述海水法、碱液法、改性海水法的优缺点,指出海水法联合碱液法的混合系统最具经济性和广泛适用性。列举了国际上几大主要厂商设计的洗涤塔,对比研究了各洗涤塔的参数及其结构特点,最后介绍了洗涤残液的排放标准及其处理方式。通过分析船舶废气中多种污染物联合脱除的研究现状,提出设计出高效、廉价的NOx氧化装置以及提高湿法对于超细颗粒物的捕集能力将是研究的重点和难点,采用湿法联合脱除SOx、NOx和PM是今后船舶废气洗涤净化设备重要的研究方向。 相似文献