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为提高角接触球轴承内圈沟道精超加工精度及效率,利用ISIGHT优化软件对角接触球轴承内圈沟道精超工艺进行了多目标优化研究.首先通过正交试验得到一组样本点;然后采用二次多项式响应面法建立以工件转速、油石压力、油石摆动频率及超精时间等主要工艺参数为输入变量,以轴承内圈沟道表面粗糙度和沟道圆度误差为输出变量的多目标优化代理模型;最后,基于多岛遗传算法对多目标优化代理模型进行优化,得到一组最优精超工艺参数组合及结果预测值.试验结果表明:经过优化得到的表面粗糙度值比优化前的表面粗糙度值降低了15.244%,沟道圆度误差值比优化前的圆度误差值降低了14.87%,并且加工效率提升了21.43%,优化效果显著. 相似文献
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优化概念引入磨削工艺有着深远意义,它是提高产品质量,提高经济效益的关键工作。我们研究的正交试验法,是一种直接优化法。从轴承磨削工艺最优化观点看,不仅要实现磨加工的高质量,而且要有高效率和优良的经济性。优化工艺应达到以下要求:金属切除率高,表面粗糙度小,表面没有烧伤和表面热损伤深度小,磨削(动态)稳定性好,加工形状精度高,工序费用少。本文通过大量试验,以正交试验原理,对轴承内圈磨削工艺,进行优化探讨,现介绍如下。一、轴承内圈沟道磨削正交试验 (1)机床。自制SM6001全自动磨床,进给方式: 相似文献
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本文根据轴承内圈沟道磨削机理,确定影响磨削表面粗糙度的因素及各因素间的交互效应,通过对试验数据逐步回归,建立磨削表面粗糙度Ra与工艺参数关系的最优回归方程。经生产现场实测工件,证实了方程的有效性。通过对最优回归方程的三维分析,得出几点有价值的结论。 相似文献
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工程陶瓷主轴沟道表面磨削加工的实验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
基于实验室自主设计研发的全陶瓷电主轴,利用曲线磨床对工程陶瓷主轴沟道进行磨削加工以及运用手工研磨的方法进行研磨。研究砂轮转速、工件转速、进给量、横向进给速度等磨削工艺参数对沟道表面粗糙度的影响,以及研磨工艺参数、磨料粒度、研磨时间、主轴转速对沟道表面轮廓度的影响。揭示了磨削参数与研磨参数对氧化锆陶瓷主轴沟道表面质量的影响,为硬脆材料高效的成型磨削加工提供参考依据。 相似文献
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主要介绍了磨削因素对陶瓷轴承外圈的内表面粗糙度的影响,通过单一方法和正交试验法对陶瓷轴承外圈进行了加工,并对试验数据进行了分析,得出了磨削因素对表面粗糙度影响的规律,完善了陶瓷轴承的磨削加工理论,对陶瓷轴承的磨削加工具有重要意义. 相似文献
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近几年来,我们在提高轴承内外圈沟道粗糙度的研究过程中,针对影响轴承内外圈沟道粗糙度的主要因素,采用正交试验法,进行了较长期多次试验研究。选择了正确的轴承超精研磨工艺参数,从而使我厂生产的出口产品204轴承的内外圈沟道表面粗糙度稳定地达到0.08~0.060μm水平,部分已达到0.046μm的水平。现以我厂生产的204外圈为例,介绍进行正交试验研究情况。一、试验条件及方法 1.试验条件: 1)设备采用3MZ329外圈沟道超精研机; 相似文献