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本文采用如下二种渣系:A:CaF2:Al2O3:MgO:TiO2=77:10:9:4;B:CaF2:Al2O3:CaO:MgO=60:20:10:10,用于GH132合金重熔。实验结果表明;渣系A对钢锭Ti成分不均匀性的控制好于渣系B,并且渣系A也能获得与渣系B大致相同的表面质量。渣系A进一步用于批量生产中也取得较好效果。 相似文献
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本文论述了GH136合金电渣重熔过程,通过采取适当的渣制度,以获得良好的钢锭表面质量及较为稳定的轴向化学成分,并探讨其机理,试验表明,采用试验用渣比以前沿用的二元渣系(CaF2:Al2O3=70:30),显著提高钢锭的表面质量及轴向化学成分的稳定性,初步认为,试验用渣提高渣-金界面张力;渣中MgO控制在5~10%,能显著地低渣系熔点,MgO还能降低渣中TiO2活度系数,同时提高Al2O3Ti3O5 相似文献
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GH136合金电渣重熔渣系的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
本文论述了GH136合金电渣重熔过程,通过采取适当的渣制度,以获得良好的钢锭表面质量及较为稳定的轴向化学成分,并探讨其机理,试验表明:采用试验用渣比以前沿用的二元渣系(CaF2:Al2O3=70:30)显著提高钢锭的表面质量及轴向化学成分的稳定性。初步认为,试验用渣提高渣-金界面张力:渣中MgO控制在5~10%,能显著降低渣系熔点,MgO还能降低渣中TiO2活度系数,同时提高Al2O3,Ti3O5 相似文献
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本文采用二种渣系A;CAf2;Al2O3:MgO:TiO2=77:10:9:4B;B:CaF2:Al2O3;Cao:MgO=60:20:10:10用于CH132合金重熔。实验结果表明,渣系A对钢锭Ti成份不均匀必的控制好于渣系B,并且渣系A也能获得与渣系B大致相同的表面质量。 相似文献
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本文论述了GH136合金电渣重熔过程,通过采取适当的渣制度以获得良好的钢锭表面质量及较为稳定的轴向化学成份,并探讨其机理。试验表明,采用试验用渣比以前沿用的二元渣系,显著提高钢锭的表面质量及轴向化学成份的稳定性。初步认为,试验用渣提高渣-金界面张力,渣中MgO控制在5-10%,能显著降低渣系熔点,MgO还能降低渣中TiO2活度系同时提高Al2O3,tI3o5活度系数,起到间接保Ti的任用1。 相似文献
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保护渣的X射线荧光光谱分析 总被引:2,自引:0,他引:2
保护渣采用熔融法制样,用X射线荧光光谱仪对保护中CaO,SiO2,TFe,MgO,Al2O3,MnO进行定量分析,建立每个成分的工作曲线,并对6个成分进行基体校正回归计算,此方法的建立与应用可减轻用化学法分析的劳动强度,提高分析速度和工作效率。 相似文献
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CaO—Al2O3—CaF2—SiO2—MgO五元精炼渣系的起泡性能 总被引:3,自引:0,他引:3
采用二次回归正交试验方法测定了1530℃下CaO-Al2O3-CaF2-SiO2-MgO五元精炼渣系的起泡性能。得出炉渣起泡指数与炉渣光学碱度、渣中Al2O3及CaF2含量间的回归方程。结果表明:炉渣的光学碱度和CaF2含量对起泡指数有较大影响,而Al2O3含量对起泡指数影响很小。具有最佳发泡性能的炉渣成分中CaO,Al2O3,CaF2,SiO2,MgO的质量分数分别为:44.06%,30.00%,7.00%,8.94%,10%。研究结果还表明:炉渣起泡指数与炉渣粘度成正比,而与表面张力和密度的平方根成反比。 相似文献
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CaO—SiO2—MgO—Al2O3精炼渣的脱硫性能 总被引:8,自引:1,他引:7
在实验室用模拟装置研究了CaO-SiO2-MgO-Al2O3精炼渣脱硫的性能。碱度和助溶剂CaF2含量对硫分配比Ls影响较为显著,并分析了MgO、Al2O3对脱硫反应的作用。 相似文献
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论述使用低Mn/Al2O3比值原料生产硅锰合金的可行性;根据生产实际数据,找出了渣中各成分问的相应关系及其对渣铁比和电耗的影响,提出用低碱度、高AI2O3渣型生产硅锰合金的工艺,并在实际生产中取得较好效果。 相似文献
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高速连铸保护渣的研究 总被引:3,自引:0,他引:3
对国外引进的几种高速连铸保护渣的组成和性能的分析和其它实验研究,得到高速加铸保护渣具有:高F^-、高碱金属氧化物,低Al2O3含量,低粘度,低熔化温度和良好玻璃性的特点;LiO2是实现低粘度和良好玻璃性不可少的成分;MDI指数反映了和结构有关的保护渣性能等有参考价值的结论。 相似文献
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讨论了高速钢钢锭的锻前加热工艺及其加特性,阐述了高温保温对提高高速钢钢锭塑性,成材率以及生产效率的作用。 相似文献
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主要介绍了铸造高速钢轧辊的性能,制造方法和在轧钢行业的应用,同时对发展我国铸造高速钢轧辊提出了今后研究中值得重视的两个方面的问题。 相似文献
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通过对高速钢电渣锭夹渣缺陷机理分析,采取合理设定重熔工艺参数和重熔前进行捅渣操作,减少了结晶器挂渣现象,大幅度减少了电渣锭夹渣缺陷。 相似文献
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稀土掺杂钼粉的粒度控制 总被引:3,自引:0,他引:3
通过对稀土掺杂钼粉的费氏平均粒度,松比,粒度分布等的测试分析,研究了稀土掺杂剂对钼粉粒度的影响。结果表明:稀土元素的加入抑制了钼粉颗粒的长大,改变还原温度对颗粒长大的效果不理想,面采用K含量高的钼酸铵生产的稀土掺杂钼粉,颗粒较大且其粒度分布较好,其在掺杂棒的实际生产中取得良好效果,给出了提高稀土掺杂钼粉粒度的有效方法。 相似文献
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介绍了高速钢的特点,针对W6Cr5Mo4V2锻件在锻造过程中产生裂纹的原因,提出了预防措施。 相似文献
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