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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
攀钢2#板坯连铸结晶器漏钢预报系统   总被引:1,自引:3,他引:1  
介绍了攀钢新建 2 # 板坯连铸机漏钢预报控制系统 ,对系统的组成、功能及实现作了简要阐述。将DANIELI公司开发的结晶器漏钢检测系统MBDS专业软件 ,成功应用于攀钢 2 # 连铸机 ,不但减少了漏钢事故的发生和铸坯废品量 ,而且改善了铸坯质量 ,增强了连铸生产效能 ,为攀钢三期工程建设顺利达产提供了保障  相似文献   

2.
针对铸坯中心成分偏析的问题,天钢炼轧厂将板坯连铸电磁搅拌技术应用于4#板坯连铸机,设计了天钢4#板坯电磁搅拌机械设备及水冷系统。应用实践表明,该机械及水冷设备运行稳定,缓解了铸坯中心偏析的缺陷,避免了板坯轧制后钢板分层的现象,增强了铸坯质量和钢板性能。  相似文献   

3.
通过对45#、70#钢铸坯低倍组织情况的分析以及连铸工艺参数的总结,探讨出钢水过热度、拉速、塞棒自动控制、二冷配水及电磁搅拌等连铸工艺参数对铸坯低倍组织的影响。通过对45#、70#钢中心碳偏析分析,表明随着钢中碳含量升高,连铸拉速、钢水过热度的增加,铸坯中心碳偏析有增大趋势。  相似文献   

4.
通过对柳钢六台板坯连铸机生产工艺和结晶器工况进行对比研究,分析了7#板坯铸机生产低碳系列钢种出现铸坯侧面鼓肚和铸坯的边角部挂钢纵裂原因。通过调整侧辊喷淋喷嘴型号,改善结晶器出口坯壳冷却效率,增加宽面铜板夹紧力,加强角缝检查清理等措施,解决了铸坯侧面鼓肚和铸坯的边角部挂钢纵裂问题。  相似文献   

5.
从理论上对济钢 4#板坯连铸机提高铸坯厚度后机械设备能力进行了核算和分析 ,认为 4#连铸机设备能力可以承受铸坯加厚 2 0 %~ 3 0 % ,为济钢中厚板轧机产品开发提供坯料条件  相似文献   

6.
夏帅 《福建冶金》2023,(4):34-37
三钢板坯连铸近期生产的45#板在热送热轧过程中钢板表面发现批量星状裂纹,通过现场调查分析发现,主要原因是45#板钢水中混入了微量元素Ti。元素Ti在铸坯凝固后的冷却过程中钛的C、N化合物会析出并存在于奥氏体晶界上,降低了晶界强度,导致裂纹产生。在生产组织管理和铸坯落地管理两个方面,通过采取针对性措施后,45#板星状裂纹得到有效控制。  相似文献   

7.
《包钢科技》2006,32(6):75-75
针对攀钢连铸板坯网状裂纹、边部纵裂等典型表面质量缺陷,攀钢钢研院冶金所和新钢钒炼钢厂科技人员经过半年多来的技术攻关,形成了控制铸坯表面质量的成套工艺技术,彻底消除了2#板坯边部纵裂缺陷,1#板坯网状裂纹缺陷率控制在3.0%以内,使攀钢产品更具市场竞争力。  相似文献   

8.
通过研究高碳钢连铸特点,分析了高碳钢板坯连铸粘结漏钢的原因,提出了板坯连铸45#高碳钢保护渣优化设计思路。研究改善保护渣润滑性能的影响因素,根据研究结果配制45#钢板坯保护渣,并试用10多吨保护渣。未发生粘结及粘结漏钢事故,稳定了连铸生产。  相似文献   

9.
针对鞍钢股份有限公司炼钢总厂2#板坯铸机生产的铸坯中心偏析缺陷严重的现象,优化了原有动态轻压下方案中的固化率和压下区间等工艺参数,使铸坯中心偏析缺陷级别稳定在0~1级的比例达到90%以上。  相似文献   

10.
为适应市场需要,对3#板坯连铸机生产160mm规格铸坯进行工艺改造,主要从结晶器锥度、振动参数、中间包浇注系统、一冷和二冷系统、辊缝设计等方面进行了适应性改造。改造后,生产运行正常,铸坯质量良好。  相似文献   

11.
吕蔚 《宝钢技术》2008,(1):17-19
连铸机扇形段起着支撑和导向铸坯的作用,是在铸坯凝固过程中直接与之接触的设备,对铸坯表面质量和内部质量有很大的影响.扇形段控制的目的主要是使其根据工艺需求确保准确和稳定的辊缝.介绍了宝钢4#板坯连铸机扇形段控制系统的组成和特点,从控制周和位置传感器这两个决定辊缝控制系统稳定和精度的关键点入手,阐述了提高系统稳定性和精确性的措施;最后介绍了利用扇形段控制来优化连铸工艺流程的理论和实践.  相似文献   

12.
介绍了天津天铁冶金集团有限公司炼钢厂0#板坯连铸机投产初期存在的问题和解决措施.通过改变中间包内部结构、固定结晶器铜板水箱的调节螺栓、调整结晶器振动频率、优化冷却水水质和二冷比水量、调整开口度控制标准等措施,使铸坯质量显著提高,为板坯的顺利生产奠定了坚实的基础.  相似文献   

13.
针对天铁热轧1#板坯连铸机生产的板坯中间裂纹严重的问题,通过低倍检验分析形成板坯中间裂纹的影响因素。结果表明:拉坯速度、Mn/S比、设备辊缝精度与铸坯中间裂纹密切相关,其中设备精度是影响铸坯中间裂纹的主要因素;将拉速控制在0.85m/min,可以防止Q235B钢铸坯中间裂纹产生;当钢中Mn/S>90,普碳钢铸坯无中间裂纹产生;将辊缝偏差调整至0.3mm以下,可有效防止铸坯中间裂纹的产生。  相似文献   

14.
包钢5#铸机生产重轨钢质量评价   总被引:1,自引:0,他引:1  
钱静秋  刘平  关键 《包钢科技》2008,34(2):25-27
文中阐述了5#铸机生产重轨钢连铸钢水供钢条件、连铸工艺过程中拉速与过热度等工艺参数.并通过对5#铸机铸坯低倍结果、碳偏析指数及成品轨的力学性能、非金属夹杂物的检测,评价了5#铸机现有的工艺条件是否能够满足高质重轨钢生产.  相似文献   

15.
唐钢公司第一钢轧厂1#板坯连铸机结晶器窄边锥度变化较大是影响铸坯拉速及质量的重要原因,结合借鉴3#、4#机调宽结构的设计要点,通过对1#机窄面调宽机构的优化和完善,稳定了1 700板坯连铸生产,提高了板坯质量,延长了结晶器铜板的使用寿命。  相似文献   

16.
在连铸二次冷却区采用电磁搅拌能有效提高铸坯等轴晶率、减轻中心偏析、改善铸坯内部质量。南钢1#板坯连铸机首次投入使用分节式电磁搅拌技术装置,在二次冷却区使用分节式电磁搅拌辊代替原有支承辊,利用电磁感应原理,使内部钢液形成蝶形流场,干预铸坯内部钢液的自然凝固过程,从而有效控制铸坯低倍质量。  相似文献   

17.
本文通过对桥梁结构专用钢的生产工艺难点、特点的分析.介绍了重钢炼钢、连铸的生产实践过程.着重介绍了在优化钢的化学成分.解决板坯内裂、表面微裂纹,提高铸坯质量等方面开展技术研究所取得的效果。  相似文献   

18.
介绍了河钢唐钢不锈钢公司1#连铸机主要性能参数,分析了铸坯中心偏析的成因,提出了连铸动态轻压下技术可以减轻甚至消除铸坯中心偏析和疏松。并通过9组试验确定了动态轻压下工艺最佳参数:总压下量5 mm,压下区间0.3~0.9。应用到实际生产中后,有效解决了1#连铸机生产高强汽车钢板坯时的中心偏析问题,为公司品种结构升级奠定了基础。  相似文献   

19.
介绍了新余钢铁集团有限公司第一炼钢厂4#板坯连铸机铸坯热送率现状,分析热送率低的主要为设备精度不稳,工艺执行差导致铸坯质量不稳定,分别从设备和工艺入手,稳定铸坯质量,提高热送率。  相似文献   

20.
为解决济钢 4 #板坯铸机红送板坯切割毛刺的在线清理问题 ,借鉴圆盘刀刃去毛刺机技术 ,研制开发了在线毛刺清理机 ,并成功运用到二次切割系统。该机具有重量轻、维护简单方便、刀刃磨损小、寿命长、去除毛刺效果好和去除率高的特点。应用表明 ,铸坯毛刺去除率达到 96 %以上 ,减少了红送铸坯热轧钢板的结疤等质量问题 ,提高钢板成材率 1 %以上  相似文献   

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