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相似文献
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1.
牙喻凝析气田地面工艺技术特点   总被引:1,自引:1,他引:0  
牙哈凝析气田是目前已开发的国内陆上储量最大、压力最高的高产凝析气田,也是第一个采用循环注气保持地层压力开采的整装凝析气田。介绍了牙哈凝析气田地面工艺中高压注气、凝析气集输和凝析气处理等工艺特点。经过两年多运转实践,证明牙哈凝析气田地面工艺简单、实用、经济、可靠,取得了很好的经济效益和社会效益.  相似文献   

2.
牙哈凝析气田地面工艺技术特点   总被引:1,自引:0,他引:1  
牙哈凝析气田是目前已开发的国内陆上储量最大、压力最高的高产凝析气田,也是第一个采用循环注气保持地层压力开采的整装凝析气田.介绍了牙哈凝析气田地面工艺中高压注气、凝析气集输和凝析气处理等工艺特点.经过两年多运转实践,证明牙哈凝析气田地面工艺简单、实用、经济、可靠,取得了很好的经济效益和社会效益.  相似文献   

3.
塔里木盆地牙哈凝析气田循环注气开发研究   总被引:3,自引:2,他引:3  
牙哈凝析气田位于塔里木盆地库车坳陷,是国内已发现的最大凝析气田。牙哈凝析气田的凝析气富含凝析油,地层压力与露点压力非常接近,地层压力与饱和压力之差为2~5MPa,若采用衰竭式开发,随着地层压力下降会出现反凝析,重组分大多损失在地层中,需要采取循环注气方式保持压力开发。根据实际资料建立了气藏产出、注入方程,优化循环注气开发方式、布井方式。优化结果,部分循环注气保持压力开发效果最好,合理注采井距为800~1100m。牙哈凝析气田实施循环注气开发1.5a,年产凝析油50万t以上,凝析油的采出程度比衰竭式开发方式提高25%以上,实现了凝析气田的高效开发。图1表3参6  相似文献   

4.
牙哈凝析气田腐蚀状况及对策   总被引:2,自引:2,他引:0  
牙哈凝析气田具有流体复杂、地层压力高等特点,从2002年开始,气田逐渐开始出现管线及法兰的刺漏现象,井下采气管柱、采气树阀门、集气管线等腐蚀严重,腐蚀范围涵盖了从井下到地面的各个环节。针对牙哈凝析气田日趋严重的腐蚀问题,对气田井下管柱、采气树阀门、集气管线、地面容器、水冷器以及暖气输水管线等腐蚀情况进行了调研,分析了牙哈凝析气田的腐蚀机理,对该气田采用的防腐方法进行了详细分析、对比,为今后类似油气田防腐措施的实施提供了参考依据。  相似文献   

5.
牙哈凝析气藏二次注气抑制反凝析机理及相态特征   总被引:3,自引:0,他引:3  
为解决凝析气藏天然气回注率不足,地层压力低于露点压力而出现的反凝析损失等问题,以塔里木盆地牙哈凝析气藏反凝析损失监测井地层流体取样器(MDT)取样为基础,运用高温高压PVT相态实验测试和模拟技术,建立了牙哈凝析气藏二次循环注气抑制反凝析损失机理的相态特征研究方法,对提高牙哈凝析气藏凝析油采出程度的可行性和有效性做出了评价。通过目前地层压力下反凝析油和剩余凝析气体系的实验室再现,分别测定了其色谱组成、相态特征和p-丁相态图;分别针对反凝析油和地层剩余凝析气,开展了注气增溶膨胀实验、多次接触抽提实验和注气抽提实验,对地层剩余平衡凝析气还开展了加注干气传质扩散过程非平衡相态行为实验;分析了二次循环注气抑制反凝析损失、降低其反凝析油饱和度、使凝析油产生相态反转的相行为机理;给出了二次循环注气开发时应尽量使其注气压力高于露点压力的建议,当注入0.82 PV时,凝析油累积采出程度将提高13.55%。该研究成果为牙哈凝析气藏的增产提供了重要技术支撑。  相似文献   

6.
水平井技术在牙哈凝析气田开发中的应用   总被引:6,自引:3,他引:3  
简述了牙哈凝析气田的地质特点及水平井设计的可行性,对水平井开采该气田生产实际进行了分析。开采效果表明,在垂向连通性好的高渗透凝析气田中,采用水平井生产是经济可行的。利用水平井开发凝析气田可提高气井单井产能、降低生产压差、抑制水锥的形成、减轻反凝析及非达西流对产能的影响。  相似文献   

7.
牙哈凝析气田循环注气延缓气窜的方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
牙哈凝析气田是我国最大的、首次采用高压循环注气方式开发的凝析气田[1],在循环注气保持地层压力开发过程中,国内外各大油气田所遇到最大的难题是气窜问题。为了缓解气窜,利用数值模拟手段,对牙哈凝析气田循环注气开发中的射孔方式、注入方式、注采井距、注采井网、方案跟踪调整等方面进行优化,得出一套在循环注气开发过程中能够延缓气窜的方法。牙哈凝析气田的开发实践证明:所采取的延缓气窜的方法是可行的,有效地控制和延缓了气窜,实现了牙哈凝析气田循环注气的高效开发,对今后我国其他油气田的注气开发具有重要的指导意义。  相似文献   

8.
超深高压凝析气井酸化增注及效果评价   总被引:1,自引:1,他引:0  
为解决凝析气田低效注气井注气困难的问题,对牙哈凝析气田酸化增注改造的可行性进行了评估,并对酸化措施实施效果进行了评价,认为该气田超深高压凝析气井的酸化改造,提高了地层的吸气能力,减缓了地层压力下降速度,有利于凝析气田的最终采收率。  相似文献   

9.
X65高压集注气管道的焊接   总被引:1,自引:0,他引:1  
新疆牙哈凝析气田站外集注气管网工程位于新疆牙哈戈壁深处,其管道的主要材质X65是由日本引进的。该管道是国外少有、国内仅有的输送易燃易爆凝析气和天然气的高压集注气管道,集气管道工作压力为25MPa,注气管道工作压力52MPa,整条管道焊接采用全位置氩电联焊。因其工作压力极高,要求焊缝不仅具有良好的力学性能,  相似文献   

10.
水平井在凝析气田开发中的应用及效果评价   总被引:4,自引:8,他引:4  
塔里木盆地牙哈凝析气田是目前我国已投入开发的最大的整装凝析气田。凝析气藏是一种特殊和复杂的气藏,在开采过程中凝析油气体系在地层中的渗流伴随着复杂的相变,当地层流压低于露点压力时,凝析气藏会发生反凝析现象,凝析油在地层中析出,这既污染了产层,又降低了凝析油最终采收率,因此凝析气藏开发难度大、技术含量高。根据牙哈凝析气藏地质特征,在应用现代油藏工程和数值模拟技术分析论证基础上,采用水平井开发高温高压的凝析气藏。开发动态跟踪研究表明,水平井对深层和块状底水、凝析油含量高、地露压差小以及采用循环注气开发的凝析气藏具有很好的适应性,开发效果较好,经济效益明显。  相似文献   

11.
现代试井分析在牙哈凝析气田的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
牙哈凝析气田是目前全国最大的采用高压循环注气开发的整装凝析气田。凝析气藏是一种特殊、复杂的气藏,在开采过程中凝析油气体系在地层中的渗流伴随着复杂的相变。与一般气藏相比,凝析气藏中具有许多影响凝析油气渗流的特殊因素,如地层和井简中的流体相变以及地层中油气两相渗流等。因此,凝析气井试井分析有显著的特殊性。围绕凝析气井试井分析的特殊表观现象,以相关基础理论为基础,以解决实际问题的应用研究为目标,在牙哈凝析气田成功地应用了较为完备的凝析气井试井分析技术体系。同时,利用近三年来的多种试井解释成果资料,对该凝析气田的储集层参数、边界识别、气井产能、反凝析的污染效应等进行了分析研究,正确认识了凝析气井及气藏的生产动.态,也为气田下一步开发政策的制定提供了科学依据。  相似文献   

12.
凝析气藏地层中产生油气两相渗流后,对气井的产能测试数据进行分析时,常出现二项式产能方程的系数B为负数的异常情况,难以有效评价气井的产能,进而影响对气井生产动态的准确预测。为此,基于拟单相渗流方程和油气两相渗流方程,在气井的流动达到拟稳定阶段后,建立了拟单相稳定点产能评价方法(以下简称为拟单相法)和气液两相稳定点产能评价方法(以下简称为气液两相法);采用塔里木盆地牙哈气田的基础参数,应用新建立的产能评价方法计算气井在生产气油比相同、地层压力在露点压力以上及以下时的无阻流量;针对牙哈、塔中Ⅰ号、千米桥潜山、迪那2等4个凝析气田,应用新建立的产能评价方法计算凝析气井在不同生产气油比情形下的无阻流量,并选取典型井进行对比分析。结果表明:(1)采用新建立的产能评价方法可以避免因地层中油气两相流的产生导致经典产能评价方法无法计算凝析气井无阻流量的情况;(2)当地层压力高于露点压力时,地层流体以单相流体为主,可以采用拟单相法;(3)当地层压力低于露点压力,地层中出现油气两相流动时,应采用气液两相法;(4)随着生产气油比增大,采用拟单相法和气液两相法计算的无阻流量的差异逐渐减小;(5)对于凝析油含量较高、生产气油比较低的凝析气井而言,采用气液两相法计算的无阻流量更加可靠。  相似文献   

13.
牙哈5凝析气藏开发方式优化   总被引:4,自引:4,他引:0  
凝析气藏作为一种特殊的油气藏类型,由于特殊的流体相态特征决定了其开发难度要比一般油气藏复杂得多,开发中不仅要考虑天然气的采出程度,而且还要兼顾凝析油的采出程度.牙哈5气藏为富含凝析油气藏,通过组分数值模拟对不同的开采方式进行对比,得出采用衰竭、注水和注气3种开采方式的开发效果.注水和注气是为了保持地层压力,防止凝析油在地层内大量析出,从而提高凝析油的采收率.对比研究表明,注水和注气开采牙哈5凝析气田要优于衰竭式开采.对注水和注气两种开采方式而言,由于牙哈5气田储层自身的特点,在提高凝析油采出程度方面注气开采方式又要优于注水开采方式.预测结果表明,采用大井距注气开发方式对于延缓气窜可以起到一定作用,从而有利于提高注气效率,增加凝析油采出程度.  相似文献   

14.
牙哈气田是采用高压循环注气部分保压开发的大型凝析气田,投入开发以来,取得了较好的开发效果。目前该气藏出现了部分井气窜严重、生产气油比上升加快、凝析油产量递减加剧等问题。应用MDT组合测试,发现牙哈气藏回注干气的运移规律,识别出地下流体纵向分布特征,从而明确了凝析气富集区,为该凝析气藏开发调整提供了依据。  相似文献   

15.
针对柯深101井异常高温高压含蜡凝析气井出现石蜡堵塞现象,开展了室内实验和现场评价的研究。文章利用自行开发的固溶物沉积激光测试系统,测试了凝析气平衡油在不同压力下的析蜡温度。结果表明,凝析气平衡油液—固两相析蜡温度随压力下降而升高,压力越低析蜡温度上升越快,而且平衡油的析蜡规律与脱气油相反;该井凝析气中平衡油在压力60.00~0.10 MPa的析蜡温度为27.7~38 ℃。研究得到的气—液—固三相相图表明,当温度低于液—固两相析蜡温度后,预测的气—液两相等液量线开始偏离正常,并快速上翘。利用析蜡实验数据预测出了析蜡位置,使得任何时候地层中都不会析蜡;在生产测试时,井筒中的蜡在距井口465 m油管以上析出,预测结果与现场试验吻合。提高产量或加热、保温等措施,使井口流温高于38 ℃,井筒中不会析蜡;将分离器及其上游管线温度从32 ℃提高到36 ℃以上,可以防止凝析油在地面流动中析蜡。  相似文献   

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