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相似文献
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1.
在双氧水法冷轧堆前处理工艺的基础上,探索了纯棉织物次氯酸钠法冷轧堆前处理工艺,结果表明,两者的反应规律相似,故工艺过程几乎相同。只要加工液中有效氯的浓度保持在一定浓度范围内,不必另加烧碱,就可进行浸轧加工;后处理有2种不同方法供选择;影响棉织物毛效的因素中,果胶的影响比蜡状物质大。  相似文献   

2.
沈淦清 《染整技术》1997,19(5):21-21
本文探索了棉织物次氯酸钠冷轧堆前处理工艺,结果表明,只要加工液中有效氯的浓度保持在一定浓度范围内,不必另加烧碱,就可进行浸轧加工;后处理有两种不同方法供选择;影响棉织物毛效的因素中,果胶的影响比蜡状物质大。  相似文献   

3.
本文总结和阐述了人棉织物冷轧堆前处理工艺的生产实践和可行性,以在生产过程中存在和遇到的问题,分析和提出解决这些问题的方法,这对人棉织物的冷轧堆生产有一定的积极意义。  相似文献   

4.
张靖毅 《印染》2006,32(7):29-30
针对含金属纤维织物特点,优化染整工艺,通过试验,分析冷轧堆和连续煮漂前处理工艺对棉金属纤维织物的影响,确定了正确的染整工艺路线:即采用冷轧堆前处理工艺,丝光和染色工艺同常规棉织物,后整理实施柔软、拉幅和预缩。  相似文献   

5.
针对传统棉织物冷轧堆前处理工艺耗时长和耗碱高等问题,采用活化剂壬酰氧基苯磺酸钠(NOBS)、烧碱和双氧水体系对棉织物进行冷轧堆一步法前处理.通过单因素试验和正交试验分析了各工艺因素对棉织物前处理效果的影响,开发了一套低能耗、高效率的冷轧堆前处理新工艺,其优化工艺条件为:H2O2(35%)用量50 g/L,NaOH用量25 g/L,NOBS用量5 g/L,堆置7 h.结果表明:与传统冷轧堆工艺相比,该活化冷轧堆前处理工艺耗碱量低,堆置时间短,能很好地改善前处理织物的品质.  相似文献   

6.
姜生 《印染》2012,38(7):25-27
针对亚麻/棉织物前处理过程中强力损失较大、能耗高等难题,采用冷轧堆工艺取代常规前处理工艺。考察了不同工艺对亚麻棉织物强力损失、麻皮残留数量和白度的影响。结果表明,织物采用先碱氧冷轧堆工艺煮漂处理,再进行氧漂的前处理工艺,织物强力下降最少,白度与常规工艺相当,麻皮残留少。优化的煮漂冷轧堆工艺条件为:30%双氧水40 g/L,活化剂10 g/L,冷堆时间24 h。  相似文献   

7.
测试了精练剂RD—CT性能并进行了工艺试验和生产,结果显示:RD—CT适合于棉织物冷轧堆前处理工艺及传统的前处理工艺。  相似文献   

8.
测试了精练剂RD-CT性能并进行了工艺试验和生产,结果显示:RD-CT适合于棉织物冷轧堆前处理工艺及传统的前处理工艺。  相似文献   

9.
汤宜伟 《印染》2007,33(9):17-18
对三种灯芯绒织物采用传统冷轧堆和低碱冷轧堆前处理工艺进行比较。发现低碱前处理工艺中采用DKB-321助剂,可降低烧碱用量50%,省去精练剂、水玻璃稳定剂等助剂,既节约成本,又减少污染。采用低碱冷轧堆前处理工艺加工处理的灯芯绒织物,手感柔软、绒感丰富、色泽鲜艳,但棉蜡去除不彻底。  相似文献   

10.
棉织物生物酶冷轧堆前处理工艺研究   总被引:4,自引:2,他引:4  
纪惠军  范雪荣 《印染》2005,31(7):1-4
利用生物酶的专一性、高效性、处理条件的温和性和环境保护等优点,采用冷轧堆退煮一浴再氧漂的两步法前处理工艺,对六种纯棉织物的生物酶冷轧堆前处理进行了研究。结果表明,某些品种的纯棉织物采用生物酶冷轧堆前处理工艺,可以达到传统的前处理效果。酶轧堆退煮处方为L-2000淀粉酶2g/L,Bipprep 3000L果胶酶0.5g/L,尿素5~10g/L,渗透剂TX2~4g/L,堆置时间为4~8h;漂白工艺中,H2O2 20~25g/L,渗透剂TX3g/L和TL3g/L混用,98—100℃汽蒸60min。  相似文献   

11.
染苑精萃     
《印染》2006,32(6):59-59
用于冷轧堆染色的计量技术,聚乳酸纤维在超临界二氧化碳中染色,成衣染色设备的发展,Termodyeing染料溶解系统,Power-Line拉幅机,烟气褪色抑制剂,棉织物氧化一浴法前处理工艺,APEO的限用和对我国纺织助剂的影响,竹纤维纯纺及混纺纱线弹性性能的测试与分析,气雾染色技术。[编者按]  相似文献   

12.
对纯棉中薄织物的冷轧堆前处理工艺进行了探讨和研究,提出了低碱冷轧堆的堆置工艺。通过大量的试验,优选出了能符合低碱冷轧堆工艺的煮练酶,总结出了适用于实际大生产的低碱一酶氧冷轧堆前处理工艺。  相似文献   

13.
采用冷轧堆前处理工艺在低温下对丝/棉织物进行精练和漂白,能大幅度降低能源消耗。着重探讨了丝/棉的冷轧堆前处理工艺,综合考虑处理后织物的毛效、白度及断裂强力,得出较适宜的工艺条件为:氢氧化钠12 g/L,30%的过氧化氢25 g/L,高效精练剂HE-A 6 g/L,氧漂稳定剂OL 6 g/L,堆置时间为18 h。在该工艺条件下,丝/棉织物毛效、白度较好,断裂强力下降的幅度较小。  相似文献   

14.
棉织物冷轧堆前处理生产工艺实践   总被引:1,自引:1,他引:0  
董瑛  刘学强等 《印染》2001,27(8):13-15
冷轧堆前处理工艺可应用于不同棉织物的前处理加工。生产实践表明,冷堆后的热碱洗比热水洗效果好,冷堆后进行轻度的碱氧洗会更有利于关成品质量;国产助剂能适应现行冷堆工艺要求,碱氧冷堆前处理的织物性能指标不次于绳状练漂和氯冷堆工艺。  相似文献   

15.
冷轧堆前处理工艺与热浴前处理工艺相比,大大节省了水、电、汽的消耗。但冷轧堆技术在筒子纱前处理上的应用还没突破。文中分析了筒子纱冷轧堆前处理工艺的特殊性和可行性,开发了专用助剂HK-LDA、HK-LDB,设计了棉筒子纱冷轧堆前处理工艺,并用于生产实践。结果表明,利用专用助剂HK-LDA、HK-LDB对棉筒子纱进行冷轧堆练漂是可行的;筒子纱冷轧堆前处理工艺明显地节约了水、电、汽的消耗,提高了经济效益,减少了废水处理的压力。  相似文献   

16.
纯棉中厚织物前处理工艺   总被引:3,自引:0,他引:3  
吴桂英  兰峰 《印染》2004,30(17):16-17,19
介绍纯棉中厚织物的冷轧堆卷洗、冷轧堆平洗和退煮漂一浴法等三种前处理工艺,并对它们在实际生产中的利弊进行对比,认为冷轧堆卷洗适合小批量多品种生产;冷轧堆平洗生产周期相对缩短,可连续化生产,但重现性差;退煮漂一浴法生产周期大大缩短,生产能力大,重现性好。  相似文献   

17.
为推进棉针织物平幅冷轧堆工艺,将新型复合低温漂白活化剂棉丽净DZ-1应用于棉针织物冷轧堆前处理工艺,通过考察棉丽净DZ-1、NaOH质量浓度、H2O2质量浓度、堆置温度对织物白度的影响,优化前处理工艺条件;将漂白后的织物用雅格素CBM型活性染料进行冷轧堆染色,并与传统浸渍染色对比。结果表明:经棉丽净DZ-1冷轧堆前处理的织物白度和润湿性与传统高温前处理工艺、常规冷轧堆前处理工艺相当,但强力损失明显减小;在相同雅格素CBM型活性染料用量下,不同前处理棉针织物半制品冷轧堆染色效果基本一致,表观色深和固色率均高于浸染。  相似文献   

18.
本文就冷轧堆前处理工艺在毛巾织物中的应用进行试验和讨论,优选了最佳工艺和处方用量,摸索出一套适宜的加工工艺。  相似文献   

19.
传统的退煮漂前处理工艺能耗大、周期长、成本高,近年来正逐步向短流程、低能耗方向发展.始于70年代的冷轧堆工艺就是其中的一种,在美、德、英、澳、巴基斯坦等国备受重视,其工艺也日趋完善.我国自80年代从德国引进该工艺以来,近来也得到了迅速的推广和应用.冷堆助剂也是在80年代由德国BASF公司进入中国市场的.国内冷轧堆助剂性能各异,质量优劣不等,为使国产助剂真正在性能质量上取代进口,三五一零工厂自己配制一种冷轧堆专用助剂,并根据该厂的设备情况,通过近1年的试验与生产,从而摸索出了针织物的冷轧堆前处理工艺.1 原理冷轧堆工艺是在室温下对棉织物进行前  相似文献   

20.
双氧水漂白活化剂301P系以AOBS(烷酰氧苯磺酸钠)为主组分,并辅以相关促进和保护组分的环保型复配产品.通过试验,优化了其在棉织物的低温低碱冷轧堆前处理中的应用工艺条件(包括双氧水,NaOH和活化剂301P的用量);并与常规冷轧堆前处理工艺进行比较.结果表明,活化剂301P低温低碱冷轧堆工艺处理后,织物的白度和毛效均接近常规冷轧堆工艺,强力损失较小,烧碱用量仅为常规冷堆工艺的5%-10%,且工艺时间和流程大幅减少.  相似文献   

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