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随着油田开发工艺的日益增多,原始水处理工艺存在水处理水质不达标、腐蚀结构严重和二次污染等问题。而影响回注水水质稳定的主要因素为Fe2+、细菌、H2S和少量溶解氧;注水系统中沿程水质二次污染的主要原因是管线内污垢和细菌大量滋生。为控制水质使其达标,通过日常生产中的经验累积,开发了源头控制和沿程控制两种水质控制模式。源头控制模式主要是控制腐蚀结垢及细菌繁殖,去除原水中亚铁、硫及成垢离子,提高水质稳定性;沿程控制模式主要是加强过程控制,消除残留细菌,破坏其滋生环境并抑制腐蚀,延缓沿程管线污染和老化。沿程水质稳定技术在现场实施后,有效解决了水质不达标问题,注水井口水质稳定率达95%以上。 相似文献
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随着我国油田的不断开发和发展,油田含油污水的处理过程中管理工作越来越严格,本文主要阐述了污水处理工艺及沉降节点水质现状,分析了沉降节点水质影响因素,根据实际情况制定沉降节点水质提升技术措施。 相似文献
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胡鹏程 《精细石油化工进展》2019,20(6)
成胶稳定性影响深部调驱效果。针对大洼油田夏季调驱体系大面积破胶,研究分析了影响调驱剂成胶稳定因素,得出夏季现场配制用水水质是影响成胶的主要因素,其中硫酸盐还原菌(SRB)和铁细菌、S~(2-)、机械杂质含量超标对成胶影响较大。采用在调驱体系加入杀菌剂,对用水进行杀菌处理,强化水质管理等措施,改善调驱注入水水质,解决了调驱破胶难题,保证了大洼油田夏季调驱效果。 相似文献
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L油田属普通稠油油藏,由于油水粘度差异,油藏非均质性强等因素影响,水驱开发效果差。而CO2吞吐技术主要是通过原油降粘和体积膨胀来达到提高采收率的目的。为提高L油田开发效果,通过室内物理模拟实验,分析了CO2吞吐技术在L油田应用的可行性,对影响CO2吞吐效果的影响因素进行总结分析。实验结果表明,CO2注入量、循环周期、注入速度及关井时间等是影响CO2吞吐作业提高采收率的主要影响因素。在选用合理的注入工艺参数条件下,利用CO2吞吐技术可以有效改善L油田开发效果。 相似文献
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介绍了中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司四蒸馏装置(以下简称四蒸馏装置)的设备腐蚀情况。发现其腐蚀问题主要集中在常压塔顶、减压塔中部和部分塔顶的换热器、水冷器及空气冷却器上,并结合四蒸馏装置在该周期所加工的原油性质及工艺防腐蚀情况,对装置运行中所出现的典型腐蚀问题进行了系统的分析,认为存在腐蚀的原因有设计不足、原始设计未考虑环烷酸腐蚀、高温部位设备和管线选材偏低、水冷器防腐蚀措施不完善、防腐蚀管理存在漏洞、装置原料控制存在误区、工艺防腐蚀效果欠佳和循环水品质不好等。针对这些问题提出了加强原料控制、材质升级和"一脱三注"工艺防腐蚀措施以及改善循环水水质和完善水冷器防腐蚀等措施和建议。 相似文献
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针对中原油田产出水低污泥处理工艺存在污泥量大,无法得到有效处置而地面堆集、污染周边环境等问题,为从源头上控制污泥残渣量,在明二污水站开展了产出水微污泥处理技术试验。通过对来水离子分析,优选出以含有无机高分子聚合物的混凝药剂为主的新配方,去除了悬浮固体及有害离子,保证在处理过程中不额外增加污泥产出量,同时完善了原加药工艺。现场试验表明:所选药剂性能稳定,处理后的水质全面稳定达到行业标准,并与地层水配伍性良好,污泥残渣量比使用原技术减少了60.6%,为减少全油田的污泥残渣量探索了一条新路。 相似文献
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�����������ͨ�����й��ɼ����㷽�� 总被引:1,自引:1,他引:0
综合分析了影响天然气输气管线清管通球运行规律的七个主要方面的影响因素:①沿程压力及平均压力;②沿程温度及平均温度;③输气量;④清管球与管壁的摩擦阻力;⑤清管球前段和后段天然气流动的沿程阻力;⑥积水静压引起的压力损失;⑦积水流动的沿程阻力。提出了这些因素对清管通球运行规律的影响的数学模型和计算方法,并以靖边——榆林输气管线为例,对积水静压阻力的计算给出了计算方法。其结果可为任一输气管线的清管通球运行情况的预测和监测提供理论及计算依据。 相似文献
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原油集输系统壁厚<5mm的薄壁管道焊接技术 总被引:1,自引:0,他引:1
壁厚 5mm以下的无缝钢管用于设计压力9.5MPa的管线,能否采用普通手工电弧焊工艺代替氩弧焊打底、手工电弧焊盖面工艺施焊?设计部门和施工单位分别对其焊缝进行了强度核算和水压、气密性试验,在得到肯定回答的基础上,采取了保证手工电弧焊打底焊缝质量的技术和管理措施,既保证了集输管线的焊接质量,又加快了井口管线的施工进度、降低了开发工程成本。 相似文献
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污水处理中膜生物反应器工艺的探讨 总被引:4,自引:0,他引:4
膜生物反应器(MBR)是一种新型高效的污水处理工艺。通过对大量文献的分析,综述了MBR的构形与特点,指明了MBR的优缺点和存在问题,分析了膜污染的影响因素,并探讨了膜污染的防治措施。 相似文献
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为了提高热镀锌钢管的涂镀质量以及降低环境污染,对目前钢管热镀锌生产线水冷装置存在的问题进行了分析。分析认为,钢管经空气冷却工序进入水冷工序时,钢管自2~3 m的高处直接落入冷却水槽中,冷却水外溢,污染周围环境;钢管撞击对生产设备以及镀锌钢管质量造成一定损伤;传输链条运行不同步,易产生“别管”现象,甚至有钢管弹飞出水槽,砸伤员工;零部件长时间在水中浸泡,润滑不充分,也加快了零部件的腐蚀,降低了使用寿命,增加了运营成本。针对上述问题,对热镀锌生产线水冷传输机构进行了技术改进,增设放平机构,使钢管水平滚落到水槽中的托管架与齿盘上;利用齿盘输送替代原有的链条输送,使得钢管在水槽内进行有规律的运动,最终将其输送出水槽;齿盘轴倾斜布置,保证两个平行齿盘上的钢管一端先入水,以避免弯曲变形等缺陷的发生。改进后的钢管热镀锌水冷装置,不但能使钢管的冷却更加充分,同时降低了对环境的污染,还能提高设备的可靠性,进而降低运营成本。 相似文献