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我厂2500t/d干法水泥熟料生产线自2008年投产以来,为提高设备运转率不断对相关的电气设备进行整改优化。例如原料均化库和煤均化堆场的布料小车(以下简称小车),负责对黏土、高硅岩、钢渣和原煤等进厂原料进行自动往复布料,以消除进厂原料成分波动对稳定配料和配热的不良影响。但在两年多的使用当中,小车频繁出现机械行程损坏以及抱闸制动机构失灵、小车失控冲出轨道的故障。为改变这一状况,对小车控制系统进行了改造。 相似文献
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我公司在生料配料上采用预配料方式,即将大理岩和粘土按一定比例均匀纵向布料在长方形预均化堆场。堆场分左堆场和右堆场。每个堆场两端设置左限位和右限位,布料车到达限位后停止,经延时后反向启动布料,当达到另一端限位后也停止,延时后再反向启动布料,如此往复运动。在布料过程中,为了减少扬尘,下料溜子应该与料堆保持适当的距离。布料车的控制系统原来采用MODICONM84型可编程控制器,配备编程器及软件包,日常操作维护很不方便,而且由于设备安装调试时没有考虑到浩良河地区冬季气温低,因而没有采取保温措施,造成布料… 相似文献
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广东南华水泥有限公司原煤均化库因生产需要进行了改造,相应地,原煤均化库布料小车的电气控制回路也进行了改造。在改造过程中,该厂充分利用原控制电路和改进后的电路元器件,只增加了若干干簧管和控制开关,稍作改动便达到了控制目的,既科学可靠,又经济实用。 相似文献
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我厂2500t/d干法水泥生产线自2008年投产以来,为提高设备运转率不断对相关的电气设备进行整改优化。例如原料均化库和煤均化堆场的布料小车(以下简称小车),负责对黏土、高硅岩、钢渣和原煤等进厂原料进行自动往复布料,以消除进厂原料成分波动对稳定配料和配热的不良影响。但在两年多的使用当中,小车频繁出现机械行程损坏以及抱闸制动机构失灵、小车失控冲出轨道的故障。为改变这一状况,对小车控制系统进行了改造。 相似文献
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我厂煤均化堆场采用环形堆/取料机,该设备由国外进口,其控制系统采用美国Honeywell公司PLDM620-20型PLC,1988年投入使用;2001年新建一条生产线后2条生产线共用该堆场。1998年至2004年PLC控制系统故障发生率逐年递增,特别是2004年下半年,该系统频繁发生故障,严重影响工厂的正常生产。2005年初,我们对其进行了设计改造,取得了很好效果。 相似文献
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矩型均化库一般设置为2个料堆,其中一个用来均化堆料,另一个料堆则用来取料,2个料堆相互交替使用。皮带上的S型布料小车在堆料区按一定的速度来回往复行走布料,使不同时间内成分波动的原料分层堆积,堆积的层数越多其均化的效果越好。本文介绍一种运行可靠又经济实用的布料小车自动控制系统,供同行参考。 相似文献
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我厂建于1996年5月,当时引进均化库堆场取料机1台,能力200 t/h,它的可靠运行是保证混合料供应的关键。当时取料机控制柜有2个,其中一个内置主电源和2台变压器,另一个内置主回路及其控制回路。其中控制回路负责现场开车调试、采集取料机 相似文献
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对氯乙烯生产工艺控制系统中各个变量间的关系进行了量化分析、整和,建立了稳态优化系统,使氯乙烯生产装置运行平稳,建立了专家管理系统,大幅度提高了生产管理水平。 相似文献
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山东东华水泥有限公司(以下简称我公司)石灰石储存及预均化堆场的YDQ1600/500/90型圆形混匀堆取料机于2004年安装投入运行,取料能力500t/h,主梁长度45m,结构为箱体,其中松料装置的料耙滑动轨道长度5.5m,轨道护板长5m(见图1)。松料装置的两套滑动装置由液压站液压驱动,相关技术参数见表1。 相似文献
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我厂于1996年引进一台均化库堆场堆料机,用于均化混合料。堆场规格为148m×32m,整个堆场共划分为3个区域:1堆、2堆和障碍区(图1)。堆场概貌如图1所示。[第一段] 相似文献