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酮苯脱蜡脱油装置节能改造 总被引:1,自引:1,他引:1
苗全峰 《石油与天然气化工》2002,31(3):128-130133
本文对南阳石蜡精细化工厂酮苯脱蜡脱油装置能耗现状及能耗偏高的原因进行了分析,采取技术改性、优化工艺参数等一系列措施,取得了良好的效果,为同类装置提供了可参考的经验。 相似文献
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介绍计算机优化控制系统在北京燕山石油化工集团公司炼油厂520kt/a酮苯脱蜡脱油联合装置上的开发应用情况。经过4年多的工业应用证明,该系统能够较好地优化脱蜡系统各次溶剂的加入比例,降低总溶剂比,提高脱蜡油收率。采用计算机优化溶剂比操作,在原料和产品性质及主要操作条件基本不变的前提下,轻油系统总溶剂比降低了0.24,脱蜡油收率提高了0.9个百分点,重油系统总溶剂比降低0.07,脱蜡油收率提高0.86 相似文献
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田慧 《石油与天然气化工》2002,31(6):310-312315
根据石油化工生产过程的特点,把用能过程分成三个环节:能量转换和传输环节、工艺利用环节与能量回收环节。本文运用三环节模型对酮苯脱蜡脱油装置进行了用能分析,并提出了具体的节能技术措施。 相似文献
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讨论了在3号酮苯脱蜡脱油原有装置规模的基础上进行改造,即扩大能力的可能性,以及需要增加的设备、投资费用、效益和回收期限等。 相似文献
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脱蜡助滤剂在酮苯装置上的应用 总被引:5,自引:0,他引:5
采用脱蜡助滤剂9-321A和9321B在中国石油荆门分公司酮苯装置上应用,结果表明助滤剂A、B可明显改善蜡的结晶状况,减少滤机温洗频次,A剂、B剂可分别提高油蜡综合收率3.04%和2.68%,其中助滤剂9-321B可提高处理量40%以上,提高了装置的经济效益。 相似文献
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对酮苯脱蜡装置水溶液系统腐蚀的原因进行了分析并提出了防护措施。糠酸、环烷酸和水是导致水溶液系统腐蚀的原因,其中糠酸腐蚀为主导因素。环烷酸和水则加快了腐蚀速度。为了减轻水溶液系统的腐蚀,应做好以下防护工作:控制原料含醛量及加热炉出口温度和酮回收塔塔底温度;加注缓蚀剂KQ-1;选用优质耐腐材料,提高设备抗腐蚀能力。 相似文献
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降低酮苯脱蜡装置溶剂含水的有效途径 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了酮苯脱蜡装置溶剂含水原因及对生产过程的不利影响。通过对溶剂干燥系统的操作因素进行分析,找出了造成含水偏高的关键因素,主要是干燥塔进料温度受系统负荷影响较大,自身无调节手段,影响了干燥效果。通过分析探讨,指出干燥系统的操作重点是干燥塔进料温度、水分离罐界面及酮塔进料温度与汽提量,针对含水偏高问题提出了干燥塔底增设重沸器的解决对策。 相似文献
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以中国石化高桥分公司3号酮苯脱蜡装置加工的减二线和减五线蜡下油为原料,分别采用低温发汗和酮苯脱蜡脱油试验的方法,从轻馏分(减二线)的蜡下油中,得到了固态烃化学组成以正构烷烃为主的低熔点石蜡,从重馏分(减五线)的蜡下油中,得到了固态烃化学组成以大量的环烷烃和异构烷烃为主的低熔点微晶蜡。对低熔点石蜡分析结果表明,该石蜡具有吸热温度范围窄、吸热量高、相变温度和峰顶温度适中等特点,可以开发为相变石蜡产品。同时,低熔点微晶蜡的化学组成较好地解释了一直以来工业生产中一段脱蜡二段脱油工艺"对轻馏分效果好,而对重馏分效果差"的现象,为今后生产高熔点、低含油量石蜡方案提供了依据。 相似文献
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介绍了影响酮苯脱蜡装置溶剂干燥工艺因素,分析了锦西石化分公司南酮苯装置溶剂干燥工艺存在的问题,提出了相应的对策和整改措施。这些措施实施后,彻底解决了装置湿溶剂含水高的问题,含水由原来的2.0%-3.6%下降至0.5%以下,脱蜡油收率明显提高,综合能耗明显下降,经济效益显著。 相似文献
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大庆炼化公司1.80Mt/aARGG装置备用风机的防喘振控制采用美国TRICONEX公司的TS3000系统,编程软件为MSW311。笔者将防喘振控制的程序移植到HONEYWELL公司俩系统中,用俩系统中的RV、RC、Logic及CL程序等完整的建立一套防喘振控制方案,并用Display Builder绘图软件展现防喘振曲线图,以实现压缩机防喘振的动态实时监控。 相似文献
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重整氢增压机过程/防喘振控制问题的分析与处理 总被引:1,自引:0,他引:1
离心压缩机是工业生产中的关键设备,防喘振控制是离心压缩机控制的重要措施。文章对重整装置氢气增压机运行中出现的过程/防喘振控制问题作了分析,并介绍了问题的解决措施,并对压缩机过程/防喘振控制方案作了阐述。 相似文献
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在密闭压力操作方法上,改变传统操作方法,将安全与环保放在同等重要位置,通过优化密闭压力控制,在保证安全气氧含量要求前提下,做到少排少补,大幅降低安全气排空量,同时降低了溶剂损失,是清洁生产工艺实施的一个成功案例。 相似文献
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在重整装置上采用的优化控制系统总体运行安全、平稳、无异常情况,均可以确保工艺约束条件在设定的范围内运行。在满足工艺生产要求的前提下,通过优化4个反应器入口温度,挖掘装置潜力,优化装置操作,可以实现辛烷值收率最大化和装置的经济效益最大化:C5+稳定汽油辛烷值收率优化期较空白期可以提高0.65百分点;经济效益优化期较空白期提高了近19.63元/t。 相似文献