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本文研究了淬火时效制度对磁鼓铝合金挤压棒材性能的影响,并指出,对于A1-3.5%Cu-1.6%Mg-0.9%Fe-1.5%Ni合金挤压棒材采用500℃/3h+170℃/12h处理后,在车制磁鼓件时,具有良好的切削性能,精车后表面光洁度可达,磁鼓的表面布氏硬度≥1100MPa,装机使用具有较好的耐蚀性能。 相似文献
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张鑫 《有色冶金设计与研究》2011,32(Z1)
通过论述铝合金挤压在线淬火的基本原理、工艺参数及其淬火方法和设备,证明铝合金挤压制品在线淬火工艺与传统的离线的淬火炉中淬火相比,简化了工艺流程,缩短了生产周期,提高了生产效率,同时节省了投资和能源.该工艺目前广泛应用于Al-Mg-Si系和A1-Zn-Si系铝合金工业型材的生产. 相似文献
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文章从挤压制品的在线淬火工艺着手,分析了铝挤压材的热处理强化工艺,论述了铝制品在线淬火的优点和实现在线淬火的基本条件;针对不同种类的合金,分析了其对应的在线淬火冷却装置型式以及设计在线淬火装置时需要注意的问题。 相似文献
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文章较全面系统地论述了铝合金挤压在线淬火的基本原理与实现在线淬火的工艺条件,并列出了部分常用铝合金的挤压在线淬火参数。铝合金挤压在线淬火是一种先进有效的工艺,可简化工艺流程、提高生产效率。 相似文献
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在人工时效基础上引入预应变与预时效以提高6101铝合金的力学与导电性能。通过性能检测与组织观察,研究了合金在人工时效热处理(固溶+时效)及引入预应变与预时效后的热处理(固溶+预应变+时效,固溶+预时效+预应变+再时效)过程中显微组织、力学性能及导电性能的变化规律。结果表明:当合金经过60%冷轧变形再在180℃时效6 h后,其抗拉强度与电导率分别达到262 MPa及55.7% IACS,高于一般人工时效后的合金。当合金在180℃预时效2 h后经过60%冷轧变形,再在180℃时效6 h后,其抗拉强度与电导率进一步提升至289 MPa与58.0% IACS。引入预应变与预时效后所产生的应变强化与析出强化的交互作用,是合金的力学性能和导电性能得到提升的根本原因。 相似文献
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采用拉伸测试、电导率测试和透射电镜等手段研究了双级时效制度对7150铝合金的力学性能、电导率和微观组织的影响。结果表明:在本研究范围内,第一级时效制度对合金的力学性能和电导率影响不大;合金经过120℃/8h+160℃/6h,可以达到与单级峰时效处理相当的抗拉强度,并且电导率有明显提高;第二级时效温度为168℃时效时,相比在160℃进行第二级时效,合金在具有同等电导率水平时,损失的强度相对较多,但时效时间明显变短;120℃/8h+160℃/32h双级时效后,合金的抗拉强度为560MPa,屈服强度为520MPa,延伸率为11.5%,电导率22.7MS.m-1,晶内沉淀析出相以η′和η为主,晶界析出相完全断开。 相似文献
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本文试验结果认为,采用淬火—冷变形—低温人工时效,可使合金获得优良而稳定的阻尼性能及较高的强度,但其塑性有待改进。 相似文献
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结合生产实际,对LD2合金在线水粹的可行性、热处理工艺、停放效应进行了研究,得出基挤压热处理工艺制度及停放时间与力学性能的关系曲线,应用于生产取得良好的效果。 相似文献
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Cu含量对6013铝合金挤压型材性能的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
研究了Cu含量对6013挤压型材性能的影响。结果表明:铜含量高的合金,其强度略高于铜含量低的合金,合金中的主要强化相可能为S(A12CuMg)相;6013合金的耐蚀性与铜含量密切相关,随铜含量的增加耐蚀性有所降低。合金综合性能最佳时其铜含量为0.96%。 相似文献