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相似文献
 共查询到18条相似文献,搜索用时 62 毫秒
1.
通过建立高炉送风系统模型,模拟了风口尺寸对风口速度、流量和鼓风动能的影响,纠正了高炉操作认识上的一些错误。研究表明,缩小少数几个风口面积会减小鼓风动能,但却增大了其它风口的鼓风动能;只有减小多个风口的面积,才会增大所有风口的鼓风动能。减小少数几个风口的操作之所以能抑止边缘气流是其风量明显减少所致。  相似文献   

2.
3.
姜赤军  刘恒权 《鞍钢技术》2003,(1):11-13,17
通过气体力学理论的研究和分析,设计了一种激波稳定风量的新型高炉风口、实验研究表明,该风口能利用激波自动调节并抵制炉内压力的波动,实现稳定供风、稳定高炉操作。该新型高炉风口有望成为炼铁行业高炉风口的更新换代设备。  相似文献   

4.
采用数值模拟的方法对典型的大中小3种不同容积的高炉的风口均匀性进行了研究,并分析了风口调节措施对鼓风参数的影响。结果表明:风口鼓风参数分布规律与热风围管中各支管位置处的压力分布规律一致,高炉风口尺寸相同时,各风口鼓风参数也不同;高炉圆周方向各风口的鼓风参数存在最大及最小值,对于不同容积的高炉,达到最值的风口位置也随之变化;总风量增加时,风口不均匀性增加,大高炉鼓风动能不均匀性最大。总风量不变时,减小某风口的面积,该风口的风量、鼓风动能并未增加;风口长度的增加对高炉鼓风参数的调节影响不大。  相似文献   

5.
针对扩大风口面积后炉缸活跃性下降、煤气流不稳、炉况稳定性差、燃料比上升以及缩小风口面积后实际风速过大、中心过吹、燃料比上升的现状,采取优化送风面积、优化高炉操作、稳定和改善原燃料质量等措施改善炉缸活跃性,改进后燃料比由518kg/t降低到512kg/t。在现有原料条件下,适宜的高炉送风面积在0.4035~0.4130m2,实际风速在280~290m/s是合理可行的。  相似文献   

6.
关于高炉贯流式风口若干问题的探讨   总被引:2,自引:0,他引:2  
庞兆夫 《炼铁》1991,10(5):3-6
  相似文献   

7.
通过建立高炉送风系统模型,模拟了风口尺寸和风口压力变化对风口速度、流量和鼓风动能的影响,并结合理论分析对风口尺寸调节方法进行了探讨.研究结果表明:在高炉操作过程中,只有当多个风口的面积减小时,所有风口的鼓风动能才都会增大;在实际操作中,因为这些风口的风量明显减少,所以减小少数几个风口的操作能抑止边缘气流的发生.  相似文献   

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9.
高炉风口破损机理及寿命探讨   总被引:8,自引:0,他引:8  
刘菁 《钢铁研究》1998,(6):11-14,27
结合风口工作环境,阐述了风口破损的4种机理,即熔损,开裂及龟裂,磨损和曲损。结合我国高炉风口现状,从风口结构,风口制造质量,风口冷却,高炉操作,喷吹煤粉等方面分析了影响风口寿命的因素,并根据分析提出了一系列提高风口寿命的措施。此外,还简要介绍了与风口制造有关的新技术动向。  相似文献   

10.
通过气体力学理论的研究与分析,设计了一种新型的高炉风口;实验结果表明,该风口能利用激波自动调节并抵制炉内压力的波动,实现稳定供风,稳定高炉的操作。该种高炉风口将成为炼铁行业高炉风口更新换代的新设备。  相似文献   

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12.
对酒钢高炉风口破损原因进行了分析,通过采取提高渣铁水物理热、控制碱负荷、控制煤比等措施,风口破损得到了有效治理。  相似文献   

13.
周小辉 《山东冶金》2014,(1):28-30,33
通过风口取样,对莱钢1#1 080 m3高炉风口区域焦炭、碱金属以及炉渣成分的变化情况进行了详细的检测分析。结果表明,在高炉结瘤操作时,高炉风口区焦炭粉化严重,死料柱的透气性与透液性差,风口焦炭碱金属含量增加;高炉炸瘤后,随着喷吹煤比的增加,风口焦平均粒度有减小趋势;风口焦样粒度沿高炉径向向炉缸中心减小;风口边缘渣碱度比靠近中心渣碱度低。  相似文献   

14.
赵欣 《甘肃冶金》2015,(1):35-39
高炉风口回旋区是高炉内的重要反应区域,回旋区的形成和反应情况,将直接影响着高炉下部煤气的分布、上部炉料的均衡下降以及整个高炉内的传热传质过程,因此,对高炉风口回旋区特征研究对创造最佳化的高炉冶炼条件具有相当重要的意义。  相似文献   

15.
高炉风口回旋区大小的计算模型的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
赵欣 《甘肃冶金》2009,31(4):5-7,115
高炉是炼铁生产中的重要设备。高炉风口回旋区的大小及形状决定了高炉煤气的一次分布,反映了焦炭的燃烧状态,直接影响软熔带的形状和位置,高炉风口回旋区的大小的计算模型的应用对高炉生产实践具有重要的意义,为此,总结了国内外关于回旋区大小的计算模型,为实际生产提供一些经验公式。  相似文献   

16.
One way to further utilise produced gases in an integrated metallurgical plant is to replace oil with gas as a reducing agent in a modern blast furnace. Accordingly, it is of great interest to study the injection of reducing gas into the blast furnace. Therefore, a three‐dimensional mathematical model has been developed which simulates the injection of the gas by lances into the tuyere. The model includes the coupled solution of the flow field and the chemical reaction of the gases in the tuyere. Two different types of fuel gas, coke oven gas (COG) and basic oxygen furnace gas (BOF) have been modelled using one injection lance. The modelling technique is presented and discussed as well as the implied results. Furthermore, process parameters such as different gas compositions etc. are investigated using the developed model. Not surprisingly, the main results show that the COG is combusted more completely than BOF gas, which leads to higher flame temperature of the blast putting demand forward to lower the heat load of the tuyere. However, the modelling of the raceway is as far not included in the model, hence the influence of the outlet boundary condition at the tuyere is not reflected in the presented results.  相似文献   

17.
根据包钢6#高炉开炉生产6年来风口使用情况,分析了两种不同长度风口,在生产中的使用情况及风口破损的原因.通过调整风口长度及进风面积,处理上翘风口二套,稳定炉况顺行等措施,延长风口的使用寿命.  相似文献   

18.
李红  齐俊茹  刘士朝 《甘肃冶金》2012,(3):39-40,43
对唐钢4#高炉近期风口大量破损的原因进行分析,发现风口破损的主要原因是焦炭质量波动、炉缸不活、热制度及造渣制度波动以及送风后慢风时间较长所致。通过提高焦炭质量改善炉缸工作状态、改变出铁制度等措施均可预防休风时的风口大量破损,从而为后续炉况恢复奠定基础。  相似文献   

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