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W型火焰煤粉锅炉炉内冷态流场的试验研究及数值模拟 总被引:1,自引:0,他引:1
本文对W型火焰煤粉锅炉炉内冷态流场进行了模化试验研究,并对炉内流场进行数值模拟。对流场初值采用一维流的处理方法,避免了人工为全场赋合理初值的麻烦,提高了程序的通用性。比较了几种不同的差分格式,计算与试验结果吻合较好。 相似文献
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W型火焰锅炉,由于燃烧方式和所燃劣质煤种等原因,尾部烟气中NOx的含量大大高于我国环保规定要求.目前的低NOx燃烧技术都不能使其NOx排放量降低到规定范围.随着形势的发展对W型火焰锅炉必须考虑进行尾部烟气脱除NOx,而SNCR技术较为可行.本文针对这一问题利用国际大型计算软件CFX-TASCFLOW对某300MW 型火焰电站锅炉进行了SNCR过程数值模拟.经模拟合理的选择设置了SNCR喷口,分别对SNCR设置前后的炉内燃烧过程的速度场、温度场和NOx浓度分布等进行了准确的数值计算,得出了合理的结论,对采用SNCR技术给予指导. 相似文献
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切向燃烧煤粉锅炉燃烧和污染物排放的数值模拟 总被引:9,自引:0,他引:9
借助FLUENT CFD软件平台,对1台20MW切向燃烧锅炉炉内燃烧流动进行了三维数值模拟。计算了炉内流场、温度场、组分场,还对炉内污染物NO排放规律进行了计算。计算结果显示,整个炉膛空间存在旋转流场,直到炉膛出口还有旋转残余。炉内的温度场的最高温度出现在燃烧器区域,各组分浓度场与温度场都有很大关系,NO的生成主要是在燃烧过程中,沿炉膛高度浓度逐渐减小,与炉膛中氧气组分的浓度也有一定的对应关系。计算结果为工业运行、设计和改造提供了参考。图11参1表6 相似文献
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切向燃烧锅炉炉内NOx生成的数值模拟 总被引:4,自引:0,他引:4
应用简化的后处理NOx生成机理模型及气固多相流动模型,对大型切向燃烧锅炉在3种不同工况下炉内燃烧过程、NOx排放进行了计算机三维数值模拟,同时将计算结果和实验进行了对比,两者吻合程度良好。图5表3参11 相似文献
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对两种典型无烟煤进行了工业分析及热重试验,应用双混合分数(PDF)模型对不同无烟煤掺烧方式下直吹式制粉系统W型火焰锅炉进行了数值模拟,得到了炉内烟气温度场、氧体积分数分布场及烟气速度场.结果表明:两种无烟煤的工业分析参数基本相当,但可磨性和燃烧特性存在明显差异;在炉前掺烧方式下,炉膛温度、氧体积分数分布以及速度场均较对称,但煤粉燃尽率比分磨掺烧方式下明显偏低,炉膛出口烟气温度比分磨掺烧方式下偏高;在分磨掺烧方式下,磨煤机运行模式对燃烧经济性有较大影响;无烟煤与无烟煤也存在混煤掺烧优化的空间,分磨掺烧方式可提高燃烧经济性. 相似文献
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设计了一套用于大型燃煤锅炉炉内测温、烟气分析及颗粒取样研究的设备,它包括水冷枪抽气热电偶、飞灰等速取样仪和烟气多功能测量分析仪。利用它对某电厂300MW的W型火焰锅炉沿炉膛高度进行了测温、烟气分析及颗粒采样综合测试试验,并测量了颗粒样品含碳量和粒径分布。结果表明:炉内温度和煤粉细度都是影响煤粉燃尽率的重要因素,当锅炉负荷大于260MW时则煤粉细度成为主导因素;该炉磨煤机出力裕度不大,煤质变差时高负荷下煤粉急剧变粗,机械不完全损失和化学不完全损失都增加.是燃尽率低的主要原因。研究结果为掌握该炉燃烧特性和进行相关技术调整提供了有意义的参考信息。 相似文献
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针对W型火焰锅炉的特点,并根据其煤种变化造成结渣严重的情况,结合有关燃烧理论和燃烧优化试验,突破某些传统锅炉燃烧调整思想,对燃烧控制参数进行了调整,取得良好效果。 相似文献
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300MW机组W火焰锅炉改造的数值模拟与分析 总被引:2,自引:0,他引:2
利用CFX-Tascflow平台,对300 MW机组W火焰锅炉在基础运行工况下的炉内速度场和温度场进行了数值模拟,将模拟结果与采用抽气热电偶测量得到的试验值进行了比较,从而验证了模拟结果的准确性.通过对模拟结果的分析发现:锅炉侧墙压力偏低,造成煤粉气流向侧墙流动,引发结焦;炉内火焰中心偏上,造成飞灰含碳量高,减温水量大.根据计算结果提出4个锅炉改造方案并对其进行了模拟计算与分析,最终确定根据工况5进行锅炉的改造,经2个月的实际运行表明:飞灰含碳量下降了2%,减温水量下降了15 t/h. 相似文献
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介绍东方锅炉(集团)股份有限公司对引进美国Foster Wheeler(FW)能源公司300MW、600MW燃用低挥发份燃料“W”型火焰锅炉技术的消化吸收情况以及在300MW“W”型火焰锅炉上进行工业性试验研究取得的试验成果和锅炉投运后的运行性能。 相似文献