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我公司3号窑1000t/d生产线,三次风阀门原设计的是普通蝶阀,在生产中,阀板、轴及壳体磨损非常严重,一套新的阀板及轴使用不到2个月就被烧损失效,经常发生因三次风阀板烧损、阀体烧通、风量无法调节而停窑修复的情况。我们曾经采取一些改进措施,如尝试用优质耐热钢修复阀板及轴,但仍无法改善阀板及轴快速磨损的状况。也试过在阀板上打浇注料,但是阀板及轴在高温状态下变形,浇注料容易掉落。 相似文献
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1 存在的问题
1.1三次风闸阀的使用情况 德州晶华集团大坝有限公司2500t/d新型干法生产线原三次风闸阀采用耐热钢外加80mm厚浇注料制成(见图1),使用三个月,阀板轴就严重弯曲,无法转动;阀板浇注料大部分剥落,外漏部分全部氧化,烧毁,致使其失去了窑内用风与分解炉用风调解相对平衡的作用, 相似文献
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三次风阀门是预热器风量调节的重要设备,目前普遍存在使用寿命短、密封差等问题。本文介绍了生产中提高三次风阀门寿命的几种方式,以及研究者们分别从应力消减、化整块阀板为多元组成等方法提高阀门性能的概况。 相似文献
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众所周知,在新型干法回转窑系统中,窑尾分解炉使用的三次风属高温、高粉尘,且含有SO2、Cl2等有害气体,使三次风阀板被腐蚀、损坏,导致烧成系统工况紊乱,熟料经常性跑黄粉、出黄心料,频繁更换阀板将使主机运转率下降.经过不断摸索实践,我们对三次风阀板进行一系列技术改造.到目前,收到了比较理想的效果,大大延长了三次风阀板的使用寿命,其具体过程如下: 相似文献
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正1三次风阀结构三次风阀门在烧成系统中起到至关重要的作用,通过它来调节二三次风量,使得生产线能更好更合理的平稳运行,尤其在生产线投产初期。印尼X生产线一期三次风管阀门采用闸阀,主要由传动组件、上部阀体、阀板、下部阀体、罩壳、链条、配重等组成,结构组成见图1。工作原理是闸板通过传动系统带动链条而上下开启,从而实现三次风阀门开度的控制。 相似文献
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1 阀板的结构及使用情况
我公司一线5000dd生产线三次风的调节采用中3200mm高温调节阀,最高耐温950℃。阀板为中空式结构,表面采用高性能耐磨浇注料,配备有一台风机对阀板内部进行风冷降温。阀板结构见图1。 相似文献
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我公司二线是2005年投产的日产2500吨熟料预分解窑生产线,窑规格为Ф4×60m,预热器为五级双系列,分解炉采用TDF炉,投产后熟料产量在2700t/d左右,系统运转较稳定。 相似文献
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1 风阀使用情况
我公司2500t/d生产线于2005年7月投产,三次风阀原设计为中2300mm电动高温蝶阀,配用6000N·m的ST14+RS600型电动执行器驱动,进行开度调节。试生产不到2个月,受高温粉尘冲刷,蝶阀的耐热钢阀板、轴及壳体磨损严重,导致调节转动困难。更换整套新的阀板及轴,使用不到3个月,就又发生上述故障,严重影响了窑系统的正常生产。 相似文献
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1原三次风闸阀的使用情况我厂2500t/d新型干法生产线(回转窑Φ4m×60m,带TDF分解炉的双系列预热器,TC-1164型篦冷机)原三次风闸阀采用耐热钢外加80mm厚浇注料制成(见图1),仅使用3个月,就出现阀板轴严重弯曲、无法转动、阀板浇注料大部分剥落的现象,阀板氧化烧毁,失去作用。开始 相似文献
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4关于熟料fCaO
4.1控制熟料fCaO的重要性凡从事水泥生产的人,无不熟悉熟料fCaO是关系到水泥质量的重要指标,它表示生料煅烧中氧化钙与氧化硅、氧化铝、氧化铁结合后剩余的程度,它的高低直接影响水泥的安定性及熟料强度。但它毕竟不是水泥的最终使用性能,只是为达到产品最终使用性能所应具备的必要条件。 相似文献
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我公司2 500t/d生产线采用无烟煤作燃料,烧成系统配置Φ4m×60m回转窑、五级旋风预热器和Φ5.5m×36m在线管道喷腾式分解炉。在生产中经常出现三次风闸板以及膨胀节浇注料受冲刷垮落后堵塞三次风管,并导致三次风管漏风的现象,直接影响窑内通风,制约了正常生产。我公司针对这些问题进行了技改。 相似文献
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目前,在水泥生产工艺中,生料均化库仍占有重要位置,其均化效果的好坏,直接影响新型干法水泥熟料生产线均衡与稳定的生产,特别是在石灰石预均化堆场建设不到位的生产线上,则更显重要。国内的几种生料均化库型,经过多年的生产实践,技术基本成熟,但个别库型仍存在一些不足。本文仅 相似文献