共查询到20条相似文献,搜索用时 8 毫秒
1.
螺距送刀精度是精密丝杠车床最重要的质量指标。如何保证这项精度,也是精密丝杠车床制造的关键和最复杂的问题。现将我厂所摸索到的一些经验介绍如下。一、校正装置和它的作用图1是精密丝杠车床的传动系统和螺距送刀误差的校正装置简图。工件主轴2的旋转运动由皮带盘1传来,通过交换齿轮3带动丝杠4旋转,再通过螺母5使刀架溜板6沿床身纵向导轨移动。此时,螺母上的杠杆7压在校正板8上,由于校正板的工作面已事先 相似文献
2.
3.
4.
5.
在車床横刀架絲槓的游動分度盤(也称千分箍)上的刻度,一般絲槓每轉一格,横刀架向前進刀(或向後退刀)的數量較大。若在加工精密的工件時,欲使横刀架向前作極微量的進刀是不容易控制的。但祇要將車床横刀架的分度盤部份略加改装後,就能滿足这个要求,其所能控制的微量可由0.001吋(0.0254公厘)減小至0.0001吋(0.00254公厘)。如[圖一]和[圓二]所示,把原有游動分度盤的 相似文献
6.
7.
SM8650型精密丝杠车床是我厂加工3m及其以上丝杠的关键设备。10多年来,由于机床长期满负荷使用,使机床的母丝杠产生均匀的磨损,从而造成加工出来的丝杠质量很不稳定。针对这一情况,我们对该机床的校正机构进行了重新调试和维修,取得了满意效果,现介绍如下。 图1为SM8650型机床的校正机构的结构及其原理图。 由于我厂被车削的丝杠皆为右旋梯形螺纹,车削对刀、试切等动作均在机床尾部进行,形成床鞍走刀往复行程数,在床尾附近远大于床头,从而造成母丝杠靠近床尾的磨损要大于床头的磨损。这种长期发生的随机事件,有可能造成母丝杠从床尾到床头… 相似文献
8.
数控龙门刨铣床是一种大型高精度工作母机,其主要部位(如龙门立柱上的升降机构零部件)的加工技术要求十分严格。其中,横梁部分是机床的核心机构,而横梁上的主运动箱,上下移动精度主要靠立柱上的2根升降丝杠保证,因此升降丝杠的加工质量直接影响到设备的加工精度。针对如何保证2根升降丝杠的加工质量,结合企业实际生产状况,进行了传统加工工艺的分析,找出了影响加工精度的主要因素,并进行了加工工艺试验和工艺调整。通过对机床加工范围的改进,对工艺、工装等技术问题进行了周密的设计与制定,使丝杠的精度达到了设计技术要求,完成了加工任务。 相似文献
9.
朱元璘 《机械工人(冷加工)》1959,(11)
在六角车床或在其他类似机床上用六角头镗孔时,一般说来,镗杆的中心位置均已固定。调整工件内径的尺寸,一般是把固定镗刀的固紧螺钉松开,轻轻地敲打镗刀,使它伸出或缩短来调正的。这种敲打一般说来较难把握,特别是精度要求较高的孔径。现在拟就我校实习工厂,在1336M型六角车床上加工齿轮的轴孔为例加 相似文献
10.
宁远 《世界制造技术与装备市场》1995,(2)
美国国家标准与技术研究所(NIST)的研究人员利用以计算机为基础的自动温度补偿软件,可大大提高美国汽车厂的活塞车床的加工精度。NIST的这一系统曾在Giddings&Lewis机床厂、通用汽车公司、Ford汽车公司及国家制造科学中心等进行试验。 在试验中,研究人员用铝坯进行多次6小时以上的活塞加工试验,改变某些环境方面的或操作工人的条件以模拟实际的生产条件。他们与没有补偿措施的Giddings&Lewis车床相比较,未加补偿的车床加工活塞的尺寸变化小于头发直径的一半,而采用软件的车床能补偿由于温度变化和其他误差引起的活塞尺寸变化的80%,即其尺寸变化大大小于头发直径的十分之一,达到 相似文献
11.
我厂罗少山同志在大闹技术革命的高潮中,发挥了敢想敢干的共产主义风格,创造了一台无丝杠旋风切削长丝杠的专用土机床(图1)。为机械元帅上马,机床生产在全国遍地开花,提供了有利的条件。 土机床由刀架,送进、引导三个部分组成。该机床的精度主要决定于送进螺套2、送进螺母5与引导螺母11。这三个零件上螺纹的螺距均等于被加工零件1的螺距(M)。送进螺套2的内孔直径等于被加工零件的外径.送进螺母5的右端锯有十字槽;旋转螺帽 4即可消除螺母5与螺套2的螺纹间隙。引导螺母11用键与支架10相连,放松开固定螺钉9时,螺母11只能作轴向窜动而不能旋转… 相似文献
12.
普通车床的中拖板丝杠与螺母磨损后,会产生以下两种情况:1)被加工平面产生波纹。2)造成中拖板丝杠手柄刻度盘正反转空回量过大,使进刀量不准确:如空回量大于1/20转,则大修后不得验收。在图1所示的典型机构中,是靠调整斜铁来消除其磨损间隙的。但调整数次后,斜铁的上平面即与中 相似文献
13.
曾能强 《机械工人(冷加工)》1977,(3)
车床上一般车制右旋和短件螺纹较多,丝杠磨损主要是切削时受力面和接近床头箱这一段。我们把磨损了的丝杠调头使用,效果较好。如图1所示,将丝杠从A-A处割断,使a=b,再将b端加工出阶梯凸位。取一段长度略大于割去的丝杠光段部分的45圆钢,外圆粗车后留下1~2毫米余量,在一端按与凸位静配合尺寸加工出一个阶梯凹位,将凹位加热后与凸位接合,在接头上安一个销钉,再把 相似文献
14.
15.
一、用可控硅直流调整器改造 主运动系统 原机床由双速电机经齿轮变速箱及二级皮带轮减速传动主轴。改装时,取消了齿轮变速箱,用直流电机(N=2.2kw, n额= 1500r/min)和可控硅直流调速装置(KZT—2型)配套,调速范围是1:10。考虑可控硅调速在低速范围内的不稳定性,保留于二级皮带轮 相似文献
16.
17.
对原调整刀库与主轴换刀的中心工具弊端进行了分析,改进设计后,不仅调整精度提高了,而且操作简单,数值反映明了,缩短了调整时间。提高机床自动换刀的准确性和可靠性,达到高速,高精度,高效目标。 相似文献
18.
19.
行程误差是评价行星滚柱丝杠副精度的重要参数,但关于行程误差影响因素及建模的研究较少。因此,首先对行星滚柱丝杠副行程误差影响因素进行分析,包括加工误差、安装误差及变形误差;然后,基于各项误差转换建立行程误差模型并对各项误差进行测量;最后,使用行程误差试验台测量了4根行星滚柱丝杠副的丝杠行程误差和6种不同负载工况下的丝杠副行程误差。试验结果表明,加工工艺水平和安装精度对行程误差指标的影响较大,丝杠副行程误差随负载的增加而增加,表明负载增加产生的变形误差对行程误差的影响较大,丝杠行程误差试验值与模型计算值的相对误差为1.62%~4.37%,丝杠副的相对误差为1.81%~6.53%,验证了模型的有效性,可为进给系统传动精度的分析提供参考。 相似文献
20.
超精密车床主轴回转误差运动动态测试的数据采集 总被引:4,自引:0,他引:4
介绍了超精密车床主轴回转精度动态测试的数据采样方法及其采集系统的硬件和软件。试验表明该采集系统调试方便,效果良好。 相似文献