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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 187 毫秒
1.
针对一段磨矿流程磨矿产品粒度特性差、磨机台效低以及钢耗、电耗高的问题,洛钼集团选矿二公司联合昆明理工大学开展了优化一段磨机钢球级配、实现选厂提质增效降耗的实验室试验与工业试验研究。实验室研究结果表明,采用推荐钢球级配Φ100∶Φ80∶Φ60∶Φ40∶Φ30=20∶30∶15∶25∶10,+0.10mm含量减少7.83个百分点,磨矿细度提高6.99个百分点,中间易选级别-0.10+0.038mm含量增加3.83个百分点;工业试验结果表明,旋流器溢流+0.10mm含量减少了4.75个百分点,-0.074mm及-0.10+0.038mm含量分别增加了5.52、3.82个百分点,磨机台效提高了5.63t/h,钢球单耗降低了4.27%,单位电耗降低了9.30%,回收率提高了0.28个百分点,达到了提质增效降耗的效果,并在全公司进行技术推广。  相似文献   

2.
温志森 《山西冶金》2022,(3):147-148+194
为提高炉渣选矿效益,通过对磨机衬板、磨矿浓度、磨矿介质、分级参数等进行优化,使磨矿系统处理能力提高25%,钢耗下降44%,磨矿电耗下降20%,浮选后尾矿品位下降0.03%,提高了磨矿效率,降低了磨矿成本,提高了浮选指标。  相似文献   

3.
正经过两个多月的工业应用试验,日前,纳米陶瓷球应用于金堆城钼业集团汝阳公司VTM-300立磨机效果良好,球耗和电耗合计成本下降43. 73%,同时提高了磨机作业率。据了解,纳米陶瓷球可提高硫化矿物的可浮性,优化选别指标。为此,年初,金钼汝阳将《新型磨矿介质在VTM-300立磨机中的应用研究》项目确定  相似文献   

4.
张清波  王艳荣  郑艳萍 《黄金》2006,27(6):30-35
排山楼金矿引进诺德伯格超细碎技术设备后,为了与碎矿能力相匹配对原有磨矿与分级系统进行了技术改造。对二段MQY3200×6000球磨机进行了提高充填率技术改造,使球磨机钢球充填率由32%提高到42%,q0值由0.57 t/(m3.h)提高到0.79 t/(m3.h);对500mm水力旋流器内部结构及工作参数进行重新设计与调整,缩小进浆口尺寸,增加溢流管插入深度,相对提高水力旋流器工作压力与分级停留时间,进而提高水力旋流器分级效率和处理能力。通过以上技术改造,排山楼金矿磨矿与分级系统处理原生矿石能力由技术改造前的1 750 t/d提高到1 985 t/d,技术改造效果非常显著。  相似文献   

5.
卢涛 《铜业工程》2020,(3):17-20
为提高大山选矿厂一段常规磨矿分级指标,对旋流器结构参数进行了优化分析,选择配置有螺旋下旋线式进料管、三段锥锥体及加长柱体结构的新型旋流器进行了现场试验,并在优化溢流管及沉砂嘴直径的基础上取得了较理想的分级指标。旋流器溢流中+0.18 mm粒级含量下降至7.10%,-0.074 mm粒级含量增加至65.39%,分级效率提高到59.78%,与现场旋流器指标(溢流+0.18 mm粒级含量≥8.00%、-0.074 mm粒级含量61%~63%、分级效率50%)比显著提高。  相似文献   

6.
为解决钢球磨矿能耗高、球耗高、过磨严重等问题,推进瓷球磨矿的工业应用刻不容缓。本研究以龙桥铁矿铁粗精矿再磨给矿为研究对象,进行实验室瓷球磨矿研究,重点考察了单一球径、磨矿时间、磨矿浓度、介质充填率及瓷球配比等因素影响。结果表明,瓷球最佳磨矿参数与配比分别为:磨矿时间3 min,磨矿浓度67%,瓷球充填率为40%;瓷球配比为Φ30 mm:Φ25 mm:Φ20 mm=20%:20%:60%,混合球径23 mm。在该条件下与钢球磨矿进行了磁选效果对比试验,取得了良好的分选效果,瓷球磨矿产品的磁选尾矿铁品位显著降低,且精矿回收率与铁品位均有提升。将实验室研究成果推广至工业应用,确定了瓷球与钢球混加制度。工业试验结果表明,磨矿产品粒度特性得到改善,铁精矿的产率与回收率分别提高了3.97个百分点与2.78个百分点;溢流型球磨机运行电流下降23.5 A,实际电耗降幅高达30%;球耗成本下降633.6元/t,降幅为52.11%,节能降本增效效果显著。  相似文献   

7.
针对金翅岭金矿选矿厂磨机充填率低,钢球配比、钢球尺寸不合理导致磨机生产能力低,磨矿细度达不到浮选要求及浮选指标差等问题,通过应用段式球径半理论公式和精确化装补球技术,计算得出磨机初装球方案和补加球方案,并对现场磨矿工艺进行优化改进,提高矿物单体解离度,从而改善磨矿效果及浮选指标。工业试验结果表明,应用精确化装补球技术使得磨机生产能力提高了5%~8%,3种矿石的磨矿细度分别提高了7.16个百分点、14.03个百分点和12.13个百分点,磨机电耗分别降低了9.94%、11.47%和10.14%,介质单耗分别降低了21.31%、15.84%和17.83%。特别是3号矿石,浮选尾矿金品位降低了35.29%,回收率提高了2.46个百分点。由此可见,精确化装补球技术的应用取得了良好的效果,创造了可观的经济效益,具有较好的应用及推广价值。  相似文献   

8.
针对梅山铁矿入库尾矿细颗粒含量高,含有粉质黏土,黏粒-0.005 mm含量高达14.89%,采用普通旋流器分级脱泥,存在沉砂"夹细"和溢流"跑粗"的问题,沉砂粒度和产率不能同时满足尾砂筑坝的要求。试验研究了FX250-GX分离型脱泥旋流器入料在45%和37%两种浓度和沉砂口直径分别为?35 mm、?40 mm、?45 mm时的分级脱泥效果。试验结果表明:综合考虑旋流器分级脱泥后沉砂中+200目含量和沉砂产率,旋流器尾砂入料浓度为37%、沉砂口直径为?40 mm时,旋流器分级效率为69.29%,沉砂中+200目含量为69.30%,沉砂产率为28.87%,满足尾矿库尾砂筑坝材料对粒度要求和尾砂用量的需求。该研究对现场生产具有一定指导意义。  相似文献   

9.
王磊  张进贤  王建  刘海龙  林晓峰 《黄金》2022,43(4):69-73+78
某金矿一段磨矿分级使用FX660-GT旋流器,由于其结构老旧、分级浓度高等,造成旋流器溢流粒度组成不合理、分级效率低、循环负荷大等问题。针对这些问题,重新设计了大型高效旋流器FX840-GX,重点优化了旋流器尺寸、进料体结构、锥体结构、溢流管结构和旋流器内衬材质等。应用结果表明:FX840-GX旋流器能够有效改善金矿一段磨矿分级旋流器的分级效果,其中溢流中+0.180 mm占比降低了1.38百分点,分级效率提高了6.70百分点,循环负荷降低了89.79百分点,应用效果较好。  相似文献   

10.
陶瓷球作为一种新型的磨矿介质,由于其具有节能、节球耗、减少铁质污染等优点,在矿山磨矿领域发展迅速。银山矿立式螺旋搅拌磨机的日常添加瓷球尺寸一般为 20mm、25mm,瓷球失圆率较高,为此开展了针对添加瓷球尺寸的试验研究,研究结果表明,10mm 大小的瓷球为最佳的添加球尺寸,在同样的磨矿效果条件下,介质充填率降低了 5%,电耗可节约 10%,效果显著。  相似文献   

11.
针对焦家金矿选矿厂球磨机单位球耗高、磨机效率偏低和磨矿产品粒度组成不均匀等问题,基于矿石力学性质和磨矿循环产品粒度分布,采用段氏球径半理论公式计算得到推荐方案介质配比,并建立对照方案进行实验室磨矿对比试验,最终确定初装球方案为:Φ90:Φ70:Φ50:Φ40:Φ30=15:25:20:15:25.2016年10月26日...  相似文献   

12.
针对易门铜业Φ2.4×3.6 m球磨机装补球制度不合理、磨矿产品细度低、分级机效率偏低及循环负荷偏高等问题,基于矿石的力学性质及粒度组成分布情况,采用段氏球径半理论公式对推荐初装介质配比进行计算,最终确定初装球方案为Φ80 mm∶Φ60 mm∶Φ50 mm∶Φ40 mm=30%∶25%∶25%∶20%。将推荐钢球配比方案与现场方案进行实验室磨矿对比试验,结果表明:与现场方案相比,推荐方案的过粗级别+0.150 mm产率降低了2.38个百分点,磨矿细度(-0.074 mm占比)提高了5.14个百分点,中间级别-0.150+0.010 mm产率提高了1.08个百分点,磨矿技术效率增长了3.39个百分点。由此可见,采用推荐初装钢球配比作为易门铜业Φ2.4×3.6 m球磨机磨矿介质,其优化效果明显。  相似文献   

13.
选矿厂磨机运行的优劣程度对于整个选矿厂生产经营工作的重要性不言而喻,因此,如何采用简便、高效且实际可操作的方法来提高磨矿效能一直是广大选矿工作者研究的重点。目前,选矿厂衡量磨矿效能的参数主要有磨机利用系数、单位磨矿能耗和磨矿成本等。某选厂对球磨机运行状态进行了大量的检测及研究,通过优化磨机内部结构、调整内部钢球级配来适应磨矿负荷的变化,确保达到球磨机内部参数的最优状态,从而实现以较少的投入提高磨矿效能的目标。  相似文献   

14.
近年来,随着德兴铜矿开采矿石硬度的逐步增加, ?5.5 m×8.5 m溢流型球磨机循环负荷明显增加,造成球磨机圆筒筛筛分效率不高,排粗颗粒大量增加。针对这一问题,通过对圆筒筛导流板结构、圆筒筛筛孔尺寸进行分析,并采用ROCKY仿真模拟技术进行仿真模拟,然后将原有圆筒筛挡环状导流板改为双螺旋+叠状分布,将筛板改为橡胶材质,将筛孔尺寸由20 mm×40 mm减小至16 mm×40 mm。圆筒筛改进优化后,排粗中-2 mm粒级较改进前下降了54.46%,圆筒筛排粗量较同类型球磨机减少了约85%,溢流、排矿中-0.075 mm含量、旋流器分级量效率及返砂比均在正常范围内,并且不影响球磨机的正常运行,取得了较好的效果。  相似文献   

15.
尤廷晏  夏青  尹浩  王成功  高清寿 《黄金》2014,(10):67-69
采用闭路磨矿—压滤干排的方式处理铜精炼炉渣,会导致球磨机的台时能力降低。通过引入高频振动脱水筛,与旋流器和压滤机一起构成新的干排系统,使粗粒、细粒级进行了单独脱水,解决了球磨机排矿的脱水问题,实现了铜精炼炉渣的开路磨矿,既提高了球磨机的处理量,又降低了矿粉水分。  相似文献   

16.
针对某金矿MQG3660格子型球磨机球荷组成不合理的问题,提出了相应的优化措施。运用球径半理论公式精确计算球径,并对不同球荷进行磨矿对比试验,最终确定了MQG3660格子型球磨机最佳初装球荷尺寸组成(m(Φ80)∶m(Φ70)∶m(Φ60)∶m(Φ40)=10∶20∶30∶40)及补加球荷尺寸组成(m(Φ80)∶m(Φ70)∶m(Φ60)=30∶30∶40)。工业试验结果表明,磨机球荷特性优化后,磨机处理量提高了3.36 t/h,球耗与电耗分别降低了15.57%和9.85%,实现了通过优化球荷特性达到增产、节能及降耗的目的。  相似文献   

17.
郑旭  刘洋 《云南冶金》2013,(3):12-16
通过对半自磨机给料粒度合理搭配;调整半自磨机钢球尺寸;调整半自磨钢球补加量来控制磨机合适的充填率;格子衬板改造;排矿直线筛筛孔改造;半自磨机给矿自动化控制等改变了半自磨工艺,提高了处理量并降低了半自磨机的钢耗和电耗,达到了很好的效果。  相似文献   

18.
介绍了水平铜矿选厂碎磨系统所使用的磨矿机其技术性能及设计工艺参数。由于在原设计设备、备件装配条件下,磨矿生产达不到浮选工艺的要求,而且钢球的消耗量大,因此对一些设计参数进行局部调整的基础上,又对魔矿机钢球的消耗进行了应用试验,选用了能适应矿石性质的钢球作磨矿机的磨矿介质,从而使磨矿机的钢球单耗由抽初期的2.06kg/t.矿下降到目前的1.2kg/t.矿,这对节约生产成本是有利的。  相似文献   

19.
新型贝氏体磨球具有高硬度和强韧性低成本的特点,在氧化铝生产中试验使用表明,该磨球耐磨性好碎球极少、球磨耗低、磨机产能提高10%,磨矿成本降低80~90%,矿浆技术指标也得到优化。  相似文献   

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