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以安庆分公司年产8万吨丙烯腈装置为基础,就国内回收稀硫铵的丙烯腈装置普遍存在的丙烯腈损耗高,精制回收率低于设计值的问题,对丙烯腈损耗最大的单元系统——急冷塔系统进行分析,找出影响丙烯腈损耗的因素,针对影响因素在生产允许范围内进行调整,提高丙烯腈精制回收率。 相似文献
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本文探讨了大庆炼化公司聚合物一厂丙烯腈装置,因装置长周期运行,检修时间短,急冷塔喷淋设施不能有效清理干净造成的堵塞问题。 相似文献
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MTO装置是近年来新发展的生产烯烃方法。MTO装置分为几大部分,水洗-急冷塔属于急冷水洗部分。水洗-急冷塔是保证MTO装置能否正常运转的设备之一。结合MTO装置水洗-急冷塔的配管设计,介绍了塔器管道设计的原则和要求,阐述了MTO装置中水洗-急冷塔管道设计方案和大型支吊架的布置情况。文章还对水洗-急冷塔管道设计中应注意的一些问题进行了探讨。 相似文献
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一、前言乙烯装置油急冷塔的结焦是各乙烯厂目前普遍存在的问题。油急冷塔结焦造成该塔阻力增高(从0.06kg/cm~2逐渐增高到0.18kg/cm~2),迫使裂解炉出口压力增高,从而使裂解炉内烃分压提高,影响乙烯的收率和装置运转周期。同时,也迫使石油气压缩 相似文献
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针对齐鲁公司丙烯腈副产硫铵装置,根据多效蒸发原理,结合装置自身特点,自主开发成功双效逆流蒸发技术,并对装置实施改造。标定结果表明:硫铵产品的蒸汽消耗量比改造前降低了40%,每生产1t硫铵可节约99.0kg标油,节能效果十分显著,对提高丙烯腈装置的整体效益具有重要意义。如果将该项技术在硫酸铵行业推广应用,将会取得很大的经济和社会效益。 相似文献
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阐述蒸发操作在丙烯腈行业中的利用—蒸发结晶和四效蒸发。丙烯腈生产过程会形成稀硫铵溶液和含CN-1的重组分溶液等副产物,稀硫铵溶液采用蒸发结晶的工艺生产化肥级硫铵,重组分溶液采用四效蒸发,提浓原溶液,减少后续工序的处理量;同时,两种工况产生的二次蒸汽被利用或冷却,其凝液再次补充到工艺用水系统中。本文通过几套装置的设计参数,计算出回收的水量。 相似文献
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就硫铵蒸发结晶过程中的几个重要影响因素进行了实验研究,包括溶液pH值、溶液蒸发温度及搅拌速度,得出较优结晶工艺操作条件:溶液pH值为3.0、蒸发温度为70℃、搅拌速度为100 r/min。将该操作条件下得到的硫铵晶体与上海石化股份有限公司化工部丙烯腈装置硫铵回收单元的产品相比较,发现在粒径和粒径分布方面,实验所得晶体优于工业产品。结果表明,该优化条件具有可行性,可应用于硫铵工业生产。 相似文献
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针对急冷塔在实际生产中存在的问题,对急冷塔压力控制方式进行了改进,缩短了裂解炉开车到装置正常运转之间的时间,同时也使急冷塔能够适应在冬季和低负荷下运转。 相似文献
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清洁生产在丙烯腈生产过程中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
1前言大庆石油化工总厂化工二厂丙烯腈装置采用英国BP公司丙烯、氨氧化法生产丙烯腈专利技术。目前生产主产品丙烯腈为60000t/a,副产物氢氰酸6500t/a,乙腈水6000t/a,硫铵液为32000t/a。为了扩大生产,提高产品等级,降低产品成本,增... 相似文献
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丙烯腈(AN)生产过程中,T-104釜液经四效蒸发系统处理后,残液(T-104釜液中几乎全部重组分和聚合物)送至急冷塔T101下段,作为急冷塔下段冷却水,然后送到焚烧炉焚烧处理,四效顶部凝液经轻有机物汽提塔处理后微量的游离氨和轻有机物送至急冷塔下段气提罐,轻有机物汽提塔釜液送至污水处理场处理。 相似文献
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以齐鲁72万t/a乙烯技术改造工程乙烯装置急冷塔改造为例,重点介绍了急冷塔施工过程中,其下球封是如何在空中进行组焊,然后使用螺旋千斤顶进行整体回落、就位的 相似文献
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《化学工业与工程技术》2019,(1):24-28
针对某硫磺回收装置尾气处理单元出现急冷塔压力上升、胺液吸收效果下降、管道设备多处发生腐蚀及泄漏等问题,分析了问题可能产生的原因,并对贫胺液中的热稳定性盐质量分数及加氢反应器单向阀进行了检测。结果表明:贫胺液中由醇胺氧化降解产生的硫代硫酸盐的质量分数高达5.6%,大量的热稳定性盐降低了胺液的脱除能力及效率;同时尾气加氢反应器开工旁路阀门存在内漏,SO_2、氧气等进入后续胺液系统生成了单质硫,导致了急冷塔压力上升。通过采取增设隔离盲板及跨线流程、醇胺溶液在线净化处理及升级再沸器和管道材质等措施,贫胺液中热稳定性盐质量分数小于1%,低于控制指标,管路堵塞及设备腐蚀问题也得到了有效解决,保证了装置的稳定运行。 相似文献