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采用正交试验方法,在干砂消失模铸造工艺条件下,探讨了硅、锰含量,球化剂、孕育剂加入量对薄壁球铁件组织的影响规律,确定了合理的工艺参数。实验结果表明:采用优化的工艺参数,可使壁厚仅为3mm的铸件获得无自由渗碳体的组织。 相似文献
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依据4年多生产球墨可锻铸铁的工厂经验,与球墨铸铁对比,发现其对原材料品质要求宽松;生产稳定性好,产品合格率高,特别适合那些原料品质较差,生产及技术不太高的中小铸造厂家采用。粗略分析表明,其生产总成本比球墨铸铁下降228元/吨。 相似文献
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研究了压力成型孕育块的熔解特性及孕育剂组成。结果表明,在75硅铁孕育块含有适量的Bi和冰晶石并具有合适的形状时,可以减小孕育滞后,提高孕育均匀性,满足生产薄壁铸态铁素体球墨铸铁件的孕育要求。 相似文献
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铜对球墨铸铁组织和性能的影响 总被引:4,自引:3,他引:1
加铜的球墨铸铁无论铸态或热处理都引起了组织及性能的变化,这种改变拓宽了球墨铸铁的应用范围,本文介绍了铜在球铁中的加入工艺及其对组织和性能的影响。 相似文献
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化学成分和工艺因素对奥贝球墨铸铁力学性能和组织的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
研究了化学元素Cu、Si以及奥氏体化温度,盐浴温度和时间对奥贝球墨铸铁力学性能和组织的影响规律,确定了在本试验条件下的最佳Si、Cu含量及工艺参数值 相似文献
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1 前言 球墨铸铁QT500—7应用于水泵另件叶轮骨架的生产中,该铸件对于几何尺寸、表面质量要求严格,技术条件规定薄壁处不允许出现白口,厚壁处无缩松。 叶轮骨架铸件壁厚不均,盖板和叶片处只有3~10mm,叶片尖部仅1.5~2mm,轴头为φ40~φ80的大热节。 在生产中发现叶轮骨架、盖板、叶片部件硬度偏高,经金相检验该部位碳化物量高达40%,见图1。虽采取了小件集中生产,单包处理的措施,但白口问题仍没有解决,叶片盖板处 相似文献
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研究了碳化硅对球铁凝固组织的影响。结果表明:用碳化硅对原铁水进行处理具有显著减少无后孕育球铁的白口倾向及消除反白口的作用;后孕育有很强的减白口能力;经后孕育处理的球铁,碳化硅的作用减小。 相似文献
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研究3mm的薄壁灰铸件的石墨形态,特别是蠕虫状石墨的形态。这种蠕墨呈单片或空间相互联结的多个蠕墨片;尺寸非常细小,其长度和厚度为蠕墨铸铁件中的蠕墨的1/3-1/10。 相似文献
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为生产高强度厚大断面球墨铸铁件,对熔炼原材料、铁液化学成分和球化孕育处理技术进行了分析,确定了球铁熔炼工艺的主要控制要素,采用高温正火热处理工艺保证材料均匀一致的基体组织。试制阶梯试块的力学性能和显微组织均符合技术要求,从而保证高强度厚大断面球墨铸铁件的正常生产。 相似文献
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日本在地铁、隧道等地下工程中球铁构件应用很普遍,世界著名的英吉利海峡跨海隧道工程也采用了大量的球铁管片。在国内组织生产这类铸件并不难。 相似文献
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大断面球铁混合球化剂试验研究 总被引:2,自引:0,他引:2
在模拟大断面球铁试验条件下,研究了低硅镁团块、稀土镁硅合金及混合球化剂对大断面球铁石墨形态的影响。试验结果表明,70%低硅镁团块+30%稀土镁硅合金混合球化剂可提高大断面球铁球化级别和改善石墨形态。 相似文献