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相似文献
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1.
对110 kV福民变电站3号主变故障发生、发展、确认、处理的全过程予以详尽的描述.利用变压器油中溶解气体在线监测装置成功捕捉到3号主变潜伏性故障,并在控制主变负荷情况下对变压器内部运行状态进行连续在线监控,对变压器油中溶解气体在线监测装置的应用情况进行分析总结,并对在线监测装置的应用情况提出了建议.  相似文献   

2.
油化技术监督在变压器状态评估中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
彭欣 《电力设备》2006,7(10):58-60
通过对贵阳市220kV筑东变电站和110kV观水变电站2台1号主变压器开展的变压器状态评估工作,系统地分析了变压器预防性试验和检修维护工作的现状,通过分析一个具体实例,即贵阳市110kV彭家湾变电站1号主变压器严重性故障的发现及处理过程,得出结论:多数情况下,对设备缺陷、故障的初步定性需要依靠色谱分析;综合分析也要结合色谱分析结果进行。色谱分析能够判断出许多高压试验无法发现的缺陷和潜在故障。从而充分说明了油化技术监督的重要性。  相似文献   

3.
崔洪涛 《电世界》2009,(10):34-34
1故障现象 2008年12月21日,温度骤降。13:20,车集煤矿35kV1号主变在运行时发出轻瓦斯报警信号。运行人员立刻到现场检查1号主变,发现变压器声音正常,油位较前日有所降低,瓦斯继电器有气泡冒出。运行人员汇报调度后,迅速转移1号主变所带负荷,将1号主变停运,停运过后变压器的油位继续降低。  相似文献   

4.
针对江西电网某110 kV变电站1号主变压器内部故障重瓦斯动作,通过对故障后主变试验数据进行分析,判断主变中压侧发生低能放电;结合解体检查发现中压侧分接引线对油箱放电痕迹及游离碳情况,验证了依据试验数据得出初步结论的正确性。为了深入探究1号主变重瓦斯动作原因,对该站35 kV线路遭受雷击并侵入1号主变所产生暂态过电压进行了仿真计算,分析故障是由35 kV侧Am相分接引线2号线外层固体绝缘劣化,35 kV线路遭受雷击并入侵主变,在绕组末端产生较高暂态过电压所致。  相似文献   

5.
介绍了变压器内部故障的分类,以某110 kV变电站主变故障为例,通过进行油击穿电压试验、简化试验和色谱分析,找出了变压器故障部位,并分析了故障的原因.  相似文献   

6.
对变压器油中溶解气体的色谱分析,能尽早发现充油电气设备内部存在的潜伏性故障,是监督与保障电气设备安全运行的一个重要手段。文章介绍了用气相色谱法检测邯郸供电局曲周#2主变太性故障的过程,分析了故障原因。  相似文献   

7.
通过色谱分析和现场局部放电试验,发现330 kV高明变电站1号主变内部放电故障,避免了一次运行中大型变压器的损坏事故.介绍了此次变压器故障及其分析情况,并提出防范措施.  相似文献   

8.
通过色谱分析和现场局部放电试验,发现330 kV高明变电站1号主变内部放电故障,避免了一次运行中大型变压器的损坏事故。介绍了此次变压器故障及其分析情况,并提出防范措施。  相似文献   

9.
李小兵 《电世界》2010,(11):7-7
1变压器运行故障1 1.1故障现象 某日,市供电系统因雷电原因引起35kV系统闪络,造成部分供电线路跳闸。在系统闪络同时,我公司马村塑管变电站1号变压器“重瓦斯”音响信号发出报警,重瓦斯、差动保护继电器动作,控制屏351号断路器跳闸。马塑线35kV线路重合闸成功,所用变正常运行。事后,在检查中发现1号变压器瓦斯继电器中存在气体。  相似文献   

10.
王刚  许黎 《广西电力》2011,34(5):66-69
研究小电流接地系统的发展性故障对主变压器差动保护的影响.通过对1起220 kV变电站遭受多次雷击后,1条35kV线路发生多次接地故障,引起1号主变压器35 kV侧系统健全相电压升高,1号主变压器35 kV侧A相避雷器击穿烧毁,形成的1号主变压器保护区外、区内发展性接地故障的过程,对保护动作原理进行阐述,对发展性故障进行...  相似文献   

11.
在对山阴110kV变电站1号主变压器油进行色谱分析中发现,总烃超标严重且呈上升趋势。分析认为,存在严重过热故障。为查明故障原因,进行了吊罩检查,发现35kV线包A相引出线处有过热烧损现象。随后对故障处进行了处理,处理后的油色谱分析数据合格。  相似文献   

12.
通过采用气相色谱分析方法分析株洲华银火力发电有限公司310MW机组的3号主变压器油中溶解气体的特征情况,对主变压器的潜伏性故障进行了诊断,并在设备不停电的情况下对设备故障加以消除。  相似文献   

13.
1 故障发生 某年6月3日19时许,某220kV变电站的2号主变(型号为SFSZ10-180MVA/220)从油枕散热窗处向外大量漏油。运行人员发现后,立即汇报电网调度,调整运行方式,将该主变所带的负荷倒至其他变电站(因该站当时仅有1台主变),该主变随即退出运行。主变停运前,环境温度为35℃,上层油温已达78℃。为了解变压器内部有无过热故障和造成损坏,油化验人员立即取油样做色谱分析。变压器半年前才新安装投运,运行单位同时通知变压器厂家和安装单位速派人来现场查处。  相似文献   

14.
变压器铁心接地故障的分析及处理   总被引:2,自引:0,他引:2  
李林发 《变压器》2002,39(5):45-46
1 问题的出现佛山电力局某变电站1号主变SFPSZ7-150000/220,1991年安装投运。2000年12月1日在对该变压器进行油色谱分析时,发现油中含有故障特征气体,总烃含量为154μL/L,已超过GB/T7252-1987《变压器油中溶解气体分析和判断导则》中规定的注意值,于是对该台变压器进行追踪监测。  相似文献   

15.
220kV铺上变电站1号主变压器油色谱异常分析   总被引:1,自引:1,他引:0  
针对朔州电网220kV铺上变电站1号主变压器油色谱异常情况,进行了变压器内部故障分析,确定了该变压器由于分接开关的原因造成高温过热故障的处理过程,并提出了合理使用与维护分接开关的措施。  相似文献   

16.
刘国庆 《湖南电力》2000,20(1):49-49,52
1 基本情况  我局于1999年4月在220kV曲河变电站1号主变(220kV,120MV·A)上安装了1台BSZ型大型变压器油色谱在线检测装置,该装置与1号主变2号冷却器进油管相连接。经现场投运调试,对装置自检、变压器故障诊断、主控制的远方启动、告警、周期的设定和备用进样口等各项功...  相似文献   

17.
1现场情况 在一次设备巡检过程中发现,某变电站35 kV1号主变上层油温达到97℃,已超过运行变压器上层油温不得超过95℃的标准要求. 该主变为SZ9-8000/35型,2007年3月出厂,于同年10月完成现场安装调试工作后投入运行.  相似文献   

18.
红光变电站1号变压器分别于1992年1月3日和8月9日两次发生故障,通过检查,测试,分析和核算,找出了故障原因,提出了应加强主变运行监督和技术管理的建议。  相似文献   

19.
变压器近区故障,引起变压器绕组变形是电力系统安全运行隐患之一,现将我厂6号主变近区故障情况及采取相应的防患措施作一介绍,供交流讨论。1变压器两起近区故障槽况我厂6号主变型号:SFP7—75000/35系沈阳变压器厂生产。199i年11月30日投运交付生产,试生产期间,达到了满负荷运行。1992年4月29日天下暴雨,汽机房顶大量积水,后记至6kV6号厂用线开关柜顶部,又向下流至开关上方母线,造成了6kV母线相间短路,差动保护动作跳闸。1995年4月14日6号发变组35kV正母线运行,带额定负荷,突然在6号主变35kVN母线闸刀处发生相间短路(后查…  相似文献   

20.
为探究35kV白石变电站因雷击导致1号主变压器重瓦斯动作的原因,对1号主变压器大修和变电站防雷设施的检查、试验情况进行分析,并计算了变电站避雷针的保护范围。计算、分析认为,此次故障的主要原因是站内避雷针存在保护范围不够等问题,导致35 kV区域设备遭受雷击感应过电压。提出站内避雷针的数量由原来的2基增加至4基,和对地网和进出线接地进行改造等整改措施。  相似文献   

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