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闫常群 《化工催化剂及甲醇技术》2005,(6):4-5
0前言 目前,工业合成甲醇广泛采用Cu-Zn-AI系催化剂,该系催化剂活性好、选择性高,但对毒物极为敏感,容易中毒失活,使用寿命往往达不到设计要求。从我国甲醇行业的实际情况看,中、高压甲醇催化剂使用寿命普遍偏短,甲醇催化剂生产强度好的企业约5000t/m^3催化剂,中等企业3000~4000t/m^3,较差的不到3000t/m^3催化剂,部分企业使用寿命仅2~3个月。 相似文献
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讨论了目前国内以煤为原料的甲醇生产在催化剂使用上存在的问题。指出了催化剂寿命过短的原因之一是有机硫的脱除手段不完善,脱除精度不够。介绍了催化水解精脱硫新技术。评价了低温净化和常温净化,指出低温水解脱硫可成功地用于甲醇原料气的净化,有着一系列的优点。 相似文献
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云南水富云天化有限公司26万t/a煤制甲醇装置低温甲醇洗出口净化气硫含量超标,造成合成催化剂中毒,使用寿命严重偏低,甲醇产量下降。针对此问题,通过对中温干法脱硫和常温干法脱硫技术的综合比选,并对几种脱硫剂进行了侧线实验,最终采用常温精脱硫技术,较好地解决了净化气硫含量超标的问题,提高了合成催化剂的使用寿命。 相似文献
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1、序言。随着国际石油资源的紧张,我国的甲醇行业,无论是联醇还是单醇生产,形势持续看好,厂数与单产能力大幅度增长。10年前单醇基本上采用天然气为原料,自1999年中国武汉五环化工工程公司与安阳化肥厂合作建成我国第一套煤制原料气(水煤气)低压合成甲醇装置(5万吨/年)与2000年鲁南化肥厂建成我国第一套德士古煤气低压合成甲醇装置(10万吨/年)以来,以煤为原料生产单醇发展速度之快大大超乎人们所料,已建成与与正在建的均达到几十个厂。可以预计,再经过约10年的努力, 相似文献
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该文所讨论的精脱硫是指将工艺气的总硫(壬要为H2S,COSCS2)脱除至低于0.1×10-6。这个指标如果同小氮肥厂碳化工艺气中总硫(主要为H2S,COS)10×10-6的含量相比,其精脱硫的指标高100倍。 相似文献
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甲醇合成气脱硫方法和工艺流程因原料的不同而存在很大差异。以天然气为原料时,脱硫工序可置于制气工序前,也可置于制气工序后。根据我公司实际情况,将脱硫工序置于制气工序后,有利于整个甲醇生产系统的能量平衡(副产0.6MPa蒸汽),使装置生产能耗降到最低。 相似文献
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河南安阳化工集团有限责任公司甲醇系统气体脱硫原采用的是变脱串JTL-1夹心饼式于法精脱硫工艺,该系统自投运以来,在设计生产能力条件下脱硫部分一直运行稳定。2000年以来,甲醇系统经过不断地挖潜改造,系统生产能力由30kt/a提高到60kt/a以上。随着生产负荷的大幅度提高,原脱硫工艺逐渐暴露出脱硫能力弱、 相似文献
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随着国际石油资源的紧张,我国的甲醇行业,无论是联醇还是单醇生产,形势持续看好,厂数与单产能力大幅度增长。10年前单醇基本上采用天然气为原料,自1999年中国武汉五环化工工程公司与安阳化肥厂合作建成我国第一套煤制原料气(水煤气)低压合成甲醇装置(50kt/a)与2000年鲁南化肥厂建成我国第一套德士古煤气低压合成甲醇装置(100kt/a)以来, 相似文献
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甲醇生产中精脱硫工艺及脱硫剂的选择 总被引:4,自引:0,他引:4
评述了不同原料制取甲醇合成气时有机硫转化催化剂与硫吸收剂的合理搭配方式,给出了近年在国内甲醇生产厂实际使用时的脱硫效果和存在问题。当以重(渣)油或煤为原料部分氧化法制气时,在近室温下水解催化剂串接氧化锌脱硫剂可确保总硫脱除到0.01ppm以下,具有最佳节能和精脱硫效果。 相似文献