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红枫水泥分公司水泥输送系统有2条长约1500m、内径Φ100mm的水泥输送管道,其上安装有27个Φ100mm普通球阀,2台CMB4′型脉冲气力输送泵(其中1台备用),也采用Φ100mm普通球阀开关排气。球阀均采用尼龙材料或工程塑料做密封圈,使用温度范围80~100℃。由于输送的水泥温度在110~14 相似文献
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0前言
我水泥分公司水泥输送系统有长约1500米的两条内径Φ100的水泥输送管道,管路中安装有27个西100普通球阀;水泥输送采用2台CMB4’型脉冲气力输送泵(其中1台备用),其排气阀均为Φ 100普通球阀。运行中,经过球阀内的水泥温度达到110℃~140℃,因而时常烧坏阀内的尼龙材料(或工程塑料)制成的密封圈。造成球阀在短时间内密封失效,关不严,水泥在球阀内“泄漏”的现象发生。特别是2台CM4’型脉冲泵所用2个排气球阀(一台泵一个)磨损更换更为频繁,每使用8个小时要更换一次球阀,否则球阀内部泄漏造成泵内无压力,泵无法正常输送水泥入库,降低了水泥磨的运转率。 相似文献
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我公司矿粉生产线设计两个库,外卖设计库侧放料,厂内水泥磨采用设计在库底的2台DB2000型仓式输送泵通过管道气力输送矿粉,设计输送距离约400m,两根输送管道单根有效内径为200mm,并行输送至2台球磨机的矿粉仓。使用初期出现一些问题,几次因矿粉输送系统的原因无法满足水泥磨的正常生产,通过改进使输送矿粉系统正常,保证了两台水泥磨的生产需要。 相似文献
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我厂水泥输送设备是河北辛集建材机械厂的两台CMB型脉冲泵,该机为气电联合控制,并设有手动调整开关按钮。自1994年8月输送水泥以来,事故频繁,严重影响了Φ24m×13m水泥磨的正常运转。脉冲泵的结构见图1,事故均为慢性事故,主要表现是:①内环形流化... 相似文献
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我公司于2004年4月建设了一套粉煤灰添加系统,为2台Φ3m×11m闭路水泥磨和1台Φ3m×14m开路水泥磨添加粉煤灰. 该系统共有FL1270型拉链机4台,其中3台长度均在12m以下,另外1台长度为23m.拉链机主要构造参数:机壳宽度270mm,工作链条宽度250mm,工作链条中间滚轮宽度35mm,导轨宽度30mm. 相似文献
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1造气生产配置河南晋开集团太康昕洲有限公司(以下简称昕洲公司)开3台造气炉(2台Φ2 610 mm造气炉、1台Φ2 800 mm造气炉),其中Φ2 610 mm造气炉掺烧中块煤和小块煤,风管线、下行煤气管线和阀门为DN500 mm,吹风气和上行煤气管线、阀门为DN600 mm;Φ2 800 mm造气炉烧型煤(煤棒),风管线、下行煤气管线和阀门为DN700 mm,吹风气和上行煤气管线、阀门为DN800 mm。Φ2 610 mm造气炉单炉(掺烧中块 相似文献
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我厂三台Φ3×9m水泥磨在水泥运输中原全部采用Φ200螺旋输送泵,每台泵由一台40m~3空气压缩机供风。在使用过程中,Φ200螺旋泵运动部件机械磨损快,检修频繁,维修劳动强度大,配件消耗量大。1990年,我厂在1号、3号水泥磨采用了QPB—4型喷射泵输送水泥,解决了螺旋输送泵存在的上述缺点。但在使用 相似文献
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内蒙古呼和浩特水泥厂的2条Φ3.8×13m闭路水泥粉磨系统,单台设计生产能力为70~75t/h,成品水泥输送系统采用的是DB仓式气力输送泵,其技术参数为:输送水平距离300m、输送垂直高度30m、压缩空气需要量40m3/min、气源压力0.6MPa、设计输送量120t/h,输送管径Φ219mm; 相似文献
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我公司Φ1 000mm×4 000mm生料气力提升泵设计能力30t/h,输送高度45m,配两台40m3/min罗茨风机(一台备用)。在2001年为配合生产线提产改造,该泵也进行了技术改造,将泵体高度增加了1m,改为Φ1000mm×4000mm。改后泵的提升能力表现出不足,特别是在冬季或雨季,当料的流动性差时,泵内经常出现“死床”和满泵现象,因此,2008年我公司再次对气力提升泵进行了技术改造。 相似文献
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贵州瓮福磷矿是国家"八五"期间重点工程项目之一,特别是精矿浆输送系统,当时是全国矿山企业首家采用长距离浆料管道输送.浆料输送系统的输送泵采用美国进口3台3缸活塞泵(两用一备),设计年输送干精矿190~210万t,3台3缸活塞泵(又名3台主线泵)的动力部份电机采用3台离心风机鼓风冷却;设计输送磷精矿浆质量分数最大为60%,最大输送矿浆流量是282 m3/h,主线泵主电机正常温度不超过80 ℃.在实际生产中,当输送磷精矿浆质量分数为60%和输送磷精矿浆流量为260 m3/h时,主线泵主电机工作温度有超过80 ℃以上的记录.为了提高磷精矿输送质量分数和达到设计范围内的输送流量,对输送系统进行了完善与改进. 相似文献
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0引言我公司为适应市场需要,进一步扩大散装水泥输出量,提高经济效益和社会效益,充分发挥了水泥库距长江汉700m左右的有利条件,于1996年兴建了一条9()t/能力的水泥管道输送线及散装水泥专用码头。系统工艺流程见图1。水混库中的水泥由闹闹进入Mi50福勒泵,与来自:压机的压缩空气在福勒泵的混合室内混合流态化后,主管道输送至散装船,含尘气体由县船上的除尘器或散/船自带的除尘器处理,收下的粉尘由小螺旋泵打入或直接溜入散装船舱内,净气排入大气中。输送管道内径为3o(ha,管道实际长度654m,当量长度为779m,输送能力为90t/… 相似文献
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我公司的湿法线停产后,为有效利用闲置磨机,将其中一台Φ3m×11m生料磨异地改造成水泥磨,以取代两台运转率低、消耗高、维护检修量大、台产低的Φ2.7m×4m水泥二级磨. 相似文献
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<正>1存在的问题连云港中联水泥有限公司1号水泥生产线包装系统采用两台8RS-PC型8嘴包装机包装水泥,除尘系统采用两台LFX(II)4-50型脉冲袋式除尘器,单台处理风量为20450m3/h,滤袋规格为Φ115mm×2050mm,材料为涤纶针刺毡, 相似文献
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1 概述 我厂1994年在Φ2.2m水泥磨头配料输送使用了 MS32型埋刮板输送机。该机在使用中故障频繁,使用不到半年就更换了一套刮板,维修费高且严重影响了水泥磨的正常运转。 该机使用的链条是模锻链,刮板为在链条上焊接的扁钢,机槽宽320mm,输送距离35m,单链输送。槽底衬板和刮板链条的回程衬板是白口铸铁,槽底衬板尺寸320 ×400mm,回程衬板尺寸为130×400mm。 2 使用中的故障及原因分析 相似文献
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<正>1出现的问题葛洲坝老河口水泥有限公司一条4800t/d熟料生产线配套两台Φ4.2 m×13 m均带辊压机系统的闭路水泥磨,辊压机型号为Φ1700mm×1000mm,磨机设计产量150~160 t/h,实际产量达200 t/h以上。水泥入库采用胶带输送,胶带(槽型)规格为B1 000 mm×12 000 mm,带速为1.0 m/s,入库水泥温度为40~50℃。2014年3月2日上午9:10,#1水泥磨入库水泥胶 相似文献
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我公司老线有4台湿法回转窑,其中1台华新窑Φ3.5m×145m,3台Φ3.5m/4m×145m回转窑,日产熟料2800t/d。有6台(套)水泥磨,其中:3台Φ2.7m×4m(两级)、2台Φ3m×9m和1台Φ3.5m×11m,年水泥生产能力120万t,主要生产P·O42.5水泥。近几年来,随着散装水泥销量的迅猛增加,出厂水泥(主要是散装水泥)温度高成了高温季节水泥用户投诉的重点,经测量,在7~9月份时,出水泥库水泥温度一般在90~110℃。追本溯源,水泥粉磨温度高是关键,据测定:高温季节出磨水泥温度一般在(160±20)℃,最高时达200℃,出选粉机成品水泥温度比出磨水泥温度低约20~30℃。本文… 相似文献
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<正>我公司两条5 000t/d生产线配套5台水泥磨。其中一线3台磨配置为:1 400mm×1 000mm辊压机+V型选粉机(JVX2500)+Φ4.2m×13m球磨机开路系统;二线2台磨配置为:1 600mm×1 400mm辊压机+V型选粉(JVX3000)+Φ4.2m×13m球磨机开路系统;生产P·O42.5水泥,比表面积为350m2/kg±15m2/kg时,设计 相似文献
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1存在问题 我公司Φ3.8 m×13 m水泥磨系统选用了PPW96-2×7气箱脉冲收尘器,将水泥成品直接经该收尘器气箱脉冲振打收集后进入其下面的LS500螺旋输送机及Φ500锁风分格轮,再通过X315空气输送斜槽和NE100提升机进入水泥库.在使用初期,该收尘器卸料系统中的螺旋输送机等设备故障频发,其故障时间占整个系统故障一半多.检修频繁,既增加劳动强度,又消耗备件材料,严重影响水泥磨的正常运行. 相似文献
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介绍流态化输送PTA粉料长距离输送系统的主要操作参数对输送的影响及该系统的设计。起决定作用的参数是风量 ,其他参数都随风量而变。本系统的输送介质为压缩氮气 ,压力设计值是 0 .3MPa左右 ,风量的值为 2 9~ 34m3 /min ,平均风速为 13m/s ,输送混合比 8∶1。沿程设 10个补气器 ,用 6台压力检测变送器控制管路压力。在 2台仓泵将物料均匀流态化后 ,实现连续输送。 相似文献