共查询到10条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
2.
为了提高天然气的利用率,对温米油田轻烃装置膨胀机密封气系统实施了技术改造。将膨胀机密封气进放空系统改为进装置燃气系统合理利用,同时对燃气压力控制系统进行配套改造,确保燃气压力平衡,杜绝密封气放空至火炬系统燃烧掉,实现了膨胀机密封气的全部回收利用。经技术改造后,膨胀机密封气每天可以回收增加天然气0.48万m3,年创效益126.72万元,年净增效益107.78万元,并为油田污染减排工作做出了积极贡献。 相似文献
3.
为贯彻落实生态文明建设,切实推动油田绿色低碳发展,按照公司要求,需要将A油田天然气日放空量控制在0.3×104 m3以内。从梳理火炬放空来源、查阅各设备的历史运行工况、摸排物流输送状态等方面,开展全面测试连接至火炬放空系统阀门的密封性、回收水源井伴生气、利用A油田WHPA平台闲置的燃气洗涤罐为A油田CEPA平台燃气缓冲罐扩容、合理调整段塞流捕集器运行参数等工作,使得天然气日放空量满足排放要求,年回收天然气约135.1×104 m3,减少碳排放量2 921 t,取得良好的经济效益和社会效益,对于治理天然气放空问题具有很好的借鉴和推广意义。 相似文献
4.
5.
对于油气田偏远零散井,存在试井周期长、条件差、与集气站距离较远,无法建立规模化集气站的问题,为保护生态环境,提高资源利用率,“试气不点火,天然气安全回收”的零散井放空天然气回收技术应运而生。文中以吉林油田零散井为研究对象,在满足油气藏开发试采需求的同时,通过天然气回收技术分析与对比论证,优选了CNG天然气回收技术,优化设计了安装相关回收装置参数,确定了回收工艺和流程。现场回收试验表明,该技术实现了吉林油田零散井放空天然气的安全高效回收,达到了保护环境和提升油田资源利用率的目的。 相似文献
6.
《中国石油石化》2016,(21)
某油田群产出的油气首先集输至中心枢纽平台进行初步的气液分离、脱水处理,分离出的低压天然气通过天然气压缩机增压输送至下游陆岸终端进行处理和销售。随着边际油田的滚动开发,低压天然气的产量远超过天然气压缩机的处理能力,大量的天然气因无法外输而被放空至火炬燃烧。因此油田展开了低压天然气综合利用的研究和改造,通过对流程的优化,实现了放空天然气回收至某段塞流捕集器,并利用闲置的12寸海管输送至陆岸终端。经过改造之后,计算每年可回收天然气6336万方,液化石油气1.82万吨,轻油1601吨。减少火炬放空量8000万方,节能8.8万吨标煤。有效达到了节能减排,提高资源利用率的目的。 相似文献
7.
伴随着能源结构的优化调整,为了减少火炬气的总体放空量,需要对海上天然气处理平台的火炬气进行适度回收处理。针对海上天然气处理平台火炬气的回收工艺进行研究,分别从明确气体来源数量、确定回收设计、选择设备型号参数、开发控制系统等几方面进行分析,并确定回收方案等工艺,有效推动海上天然气处理平台中火炬气的回收工作,为天然气能源的开源节流提供可靠的基础保障。 相似文献
8.
9.
10.
《天然气与石油》2020,(4)
由于国外某油田伴生气全部用于放空,为了提高资源利用率,保护生态环境,对该放空天然气进行C3+组成回收,生产液化石油气(LPG)和凝析油。为此,开展了丙烷制冷+膨胀机制冷+DHX工艺回收轻烃方案设计研究,采用天然气两级预冷的丙烷制冷+膨胀机制冷+DHX工艺,并进行工艺参数优化。研究结果表明:设计的三种轻烃回收方案均能满足产品天然气中组成指标要求,DHX塔操作压力增加导致脱乙烷塔顶气抽出量明显增加,在满足产品天然气指标条件下,脱乙烷塔顶气抽出量范围逐渐变窄; DHX塔操作压力一定时,随着脱乙烷塔顶气抽出量增加,产品天然气中丙烷含量先减小后增加。较优的工艺参数是原料天然气一级预冷温度5℃,二级预冷温度-35℃,DHX塔操作压力1.60 MPa,脱乙烷塔操作压力3.05 MPa,脱乙烷塔顶气抽出量585 kmol/h。放空天然气能够回收LPG和凝析油47.97 t/d,生产天然气280×10~4m~3/d,经济效益显著。该研究成果对国内外油气田开展放空天然气回收利用具有参考意义。 相似文献