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分析了影响蒸汽煅烽炉返碱量控制的有关因素,通过对返碱量的理论计算,以及插板控制法和返碱螺旋运输机转数控制的比较,认为用返碱螺旋运输机转数控制法是一种较好的控制返碱量方法。该法控制的返碱量足量、平稳、且可避免人为因素的波动。 相似文献
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<正> φ1800×16m 自身外返碱蒸汽煅烧炉较传统沸腾煅烧炉有较多的经济技术优势,如蒸汽耗量低,便于操作,运行平稳,改善了劳动条件等。但密封问题比较关键,润滑关系到经济寿命。我厂选用与焦作化工三厂同型的回转蒸汽煅烧炉,由三门峡化机厂制造,蒸汽压力2.5MPa,蒸汽温度280℃,换热面积740m~2,设计能力120t/d,采用单轴预混器φ150×5000,最大容积4m~3,预混后螺旋 相似文献
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外返碱锻烧炉在生产中返碱与重碱不管采用哪种方式混合(有无预混器),带式进碱绞龙中的混合作用是很重要的,本文就进碱绞龙在混合中的局限性及解决的办法提出了一点改进设想。 相似文献
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本文叙述了纯碱煅烧工艺和设备的改造。改进是从煅烧炉、重碱和返碱混合装置预混器的应用以及输碱系统和输碱设备等方面进行的,从而提高了生产能力。 相似文献
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我厂煤气炉自动加焦机加料装置,原使用B=500皮带机,容易跑偏,需要经常调整,加炭量也难控制,同时设备维修工作量大。1978年起先后将皮带机全部改为水压插板加料(如图所示)。水压插板加料装置即在450×450的加炭溜管上用插板阀控制加炭,用自动机第8根操纵杆带动水压缸控制。在水压管线上装有一个止回阀和球阀,加炭量既可调节球阀的开度来控制,又可用自动机缺口轮调节控制。自动加焦机分布器由自动机第6根操纵杆控制。焦槽盖由自动机第四根操纵杆控制。止回阀起控制插板慢开快关的作用。经多年实践,该加料装置结构简单,加炭量调节方便,易维修,安全可靠。 相似文献
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本工艺通过在传统氯化铵干燥工艺上增加一套热风干燥密闭循环装置,将氯化铵干燥炉出来的部分返料送去热风干燥密闭循环装置,进一步加热提高物料温度,然后再与湿铵物料在预混器内混合,预混器蒸出的气氨用系统母液回收,预混器混合物料再送去氯化铵干燥炉.从而降低系统蒸汽消耗,回收氯化铵干燥尾气中的氨,解决尾气中氨外排带来的环保问题. 相似文献
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<正> 我厂纯碱系统采用化工部第八设计院设计的φ2m自身返碱蒸汽煅烧炉,其返碱设计由两个返碱口倒碱,倒碱时间占炉子每转时间的20%~25%,重碱由抛料机连续抛进炉内。由于设计为间断返碱,连续进重碱,造成在无返碱时,重碱缩小和堵塞返碱(?),使返碱断流,炉头结疤,经常被迫停炉清理。 相似文献
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自身返碱煅烧炉出料阀结构复杂、体积庞大、安装困难,生产操作不便。经过优化,出料量由炉体出料口调节改为返碱道调节控制,除掉阀体座和凸缘,阀体由平直筒改为竖直放置。阀门改形后阀体以焊接的形式安装在返碱管的任意位置,密封结构合理,可实现长周期运转,大幅减少维护时间。 相似文献
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炉头封闭环腔内的存水若受热汽化,产生的压力会作用到返碱管外壁,使返碱管变形损坏;通过计算比较返碱管内不同存水量可产生的压力与返碱管的理论临界压力,得出密封腔进水超过10 kg,会损坏返碱管,并对已损坏的返碱管进行处理. 相似文献
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文章指出:我国蒸汽煅烧炉的设计水平,与国外相比还存存一定的差距.作者介绍了天津碱厂引进日本月岛大型蒸汽煅烧炉生产情况,经过消化、吸收、改进及加强维护管理,生产技术指标达到了世界先进水平.目前已进入稳定状态,做到了长周期运行.文章就日本月岛蒸汽煅烧炉具有的特点,体现出的设计思想及试车过程中的缺陷消除,进行了分析和总结.从采用外返碱及预混器等八个方面加以论述.作者从理论到实践综述了各种优点,认为该炉是目前我国制碱行业运行最佳的煅烧设备. 相似文献
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<正>在生产高粘度的尼龙66聚合物的工程中,必须除去物料中的水分,提高聚合度.为此我厂在常规工艺基础上增加了后聚合器等设备,以抽真空的方法除去水份.后聚合器(位号1242)的真空系统采用“泄漏控制”的方法,通过自动阀来调节真空度.其工作原理为:以1.0MPa蒸汽(SH-10)做抽真空的动力,通过调节0.4MPa蒸汽(SL-4)的泄漏量的大小来调节后聚合器内部的真空度,另外以二次工业用回水(WIRR)喷淋,除去抽入气体中的低聚物并冷却抽入气体.其流程如图1.下面着重讨论上述几个因素对真空系统稳定性的影响. 相似文献
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φ3000重碱蒸汽煅烧炉原采用进料混合机工艺,常造成混合机叶片与炉头加热管结疤。介绍了在空间布局紧凑、交叉立体施工的情况下,增设煅烧炉预混器的相关改造过程,实践证明预混器可以有效减缓结疤状况,增加产量。 相似文献
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<正> 我厂重碱煅烧是用自身返碱蒸汽煅烧炉,其规格Φ1800×16000,设计产量为70吨纯碱/日,实践证明原设计基本上是成功的。但因自身返碱是第一次在工业上应用,难免有一些问题出现。其中主要问题之一是冷凝水排出不畅,往往带汽排出。这就使汽耗增加,改进前每吨碱汽耗为3吨左右,经过改进汽耗减至1.6~1.8吨。现将改进情况介绍如下。 相似文献
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<正> 我厂重碱煅烧炉为自身返碱蒸汽煅烧炉,规格为φ1,800×1,600,采用抛碱机进碱(见图1)。自投产以来,抛碱机的问题经常影响煅烧炉的正常运行。生产中我们观察到抛碱机将重碱抛出后,一部分重碱“打”在炉头排管和不凝汽管上,随后弹回落在返碱口附近。一般射程只有1.5—2米,也就是说重碱被抛得太高,被排管挡住了射程,由于炉体在回转中炉内上 相似文献
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炉头封闭环腔内的存水若受热汽化,产生的压力会作用到返碱管外壁,使返碱管变形损坏;通过计算比较返碱管内不同存水量可产生的压力与返碱管的理论临界压力,得出密封腔进水超过10kg,会损坏返碱管,并对已损坏的返碱管进行处理。 相似文献