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相似文献
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1.
我厂2#线是φ3×48m旋风一立筒预热器窑,预热器由二级旋风筒和中空无缩口的立筒组成.为减轻窑尾收尘器的负担,提高旋风筒的收尘效率,Ⅰ级由φ2 600×4 150mm的细长旋风简组成,Ⅱ级由φ3 400×3 400mm的旋风筒组成,立筒为φ4700×25 000mm,预热器总高度43m.1988年9月投产后,企业通过引用新技术,加强管理,使设计为14t/h的回转窑稳产在17.5t/h,单位容积产量Gv=68kg/(m@h),超出设计值26%,但仍存在缺陷.为保持稳产和实现高产,1991年以来,我们又有效完成了以下技术改造工作.  相似文献   

2.
科技信息     
《四川水泥》2004,(1):35
吉林省凯麒水泥有限公司将Φ2.9/2.5×40m泾阳型立筒预热器窑,改造成带4级旋风预热器的分解炉窑。用了两个月的时间,共改造和新增设备60台套,总投资980万元,使该窑的产量从7.5t/h提高到18.0t/h;熟料热耗降低1260kJ/kg;熟料28d抗压强度提高4MPa;电耗下降5kWh/t;熟料成本下降30  相似文献   

3.
崔明  武继业 《水泥》1992,(2):9-12
我厂水泥窑原为φ3.5/3.0×60米立筒预热器窑。立筒规格为φ5.2×20.075米,有效内径为φ4.5米,内设三个缩口,四个钵室。在立筒上部并列设置四个φ2.1米旋风筒,窑的收尘系统为二级收尘:一级为14-φ0.9米旋风收尘器组;二级为SHWB40米~2电收尘器。窑引风机为Y_4-73-11№20D锅炉引风机,风量为19.7万米~3/时,全压为3510帕。回转窑排出的废气经过立筒预热器与生料进行热交换后,经两级收尘净化排入大气。生料经输送提升设备送到窑尾生料小仓,经双管螺旋喂料机、气力提升泵送到立筒出口与旋风筒间的烟道中,经预热后入窑。  相似文献   

4.
崔明  范雅娟  朱显国 《水泥》2003,(2):33-35
我厂1号窑为Φ3.5m×60m立筒预热器窑(克虏伯型)。该窑系统原为Φ3.5m/3.0m×60m立筒预热器窑,于1988年对其进行扩径改造,同时将3环4钵一级4个旋风筒的立筒预热器改造为2环3钵带二级旋风筒的立筒预热器,设计台时产量为25t/h。改造后,台时产量徘徊在22.5t/h左右,熟料3d抗压强度仅为22MPa左右,而且经过10多年的运行,设备老化严重,粉尘排放超标。在2002年5月份大修期间对该回转窑系统进行了以下几方面的改造。1改造内容1.1喂煤系统的改造由于煤粉潮湿,煤粉库挂壁严重,下煤不好,特…  相似文献   

5.
1 概述 桂林鲁山水泥厂原有一条Φ3.0/2.5×60m干法中空窑,因工艺落后,设备不配套、产量低、能耗高而闲置多年。1993年初将其改造成Φ3.0/2.5×44m带五级旋风预热器的干法回转窑。技改范围包括:窑体改造,窑头窑尾密封,窑中传动改造;利用窑尾部分切割下的16m窑筒体,改造成Φ2.5×25m单筒冷却机;增设五级旋风预热器及自动防堵吹扫  相似文献   

6.
“泾阳窑”达标达产的途径和措施郑和平新疆卡子湾水泥厂(830011)以陕西省经阳县水泥厂Φ2.5×40m立筒预热器回转窑命名的“泾阳型”窑,是由Φ3.4×14.2m三钵偏心扁立筒和一级Φ2100mm双旋风筒、二级Φ2800mm旋风筒所组合的悬浮预热器...  相似文献   

7.
忠县水泥厂二分厂Φ2.6×50m立筒预热器窑于1992年立项,2001年试产,原设计为年产3万吨白水泥,建设过程中改为年生产普通水泥8万吨,因产量低、能耗高、成本高,年亏损近800万元。为扭转企业严重亏损局面,于2002年4月18日~6月18日,将Φ2.6×50m立筒预热器窑改造为Φ3/Φ2.6×50m四级旋风带分解炉窑,共投资近900万元,经60天的停产技改和四个月试产,产量、质量等均达到或超过技改设计指标。  相似文献   

8.
我公司的Φ2.5×40m立筒预热器回转窑(泾阳型),设计能力为7.5t/h,熟料热耗4396.14kJ/kg,生产运行13个年头(1987年~1999年10月),均没稳定达到这一目标,台产最高年份为1999年的6.5t/h。分析其原因,可归纳为如下几点。 1 工艺设计存在问题 (1)窑尾风机布置在收尘器之后,收尘效果虽然比较好,但系统负压压降损失较大,风量、风压不能  相似文献   

9.
我厂现有两台Φ3.2×52m、600t/d,带五级旋风预热器窑,均采用Φ3.2×36m单筒冷却机。1存在问题长期以来,因为冷却机斜坡舌头的损坏,致使熟料倒流至前端密封圈处漏出,而且使密封圈和筒体加速磨损,有时甚至因此而停窑维修。这里的维修工作相当费时,且工作环境十分恶劣。  相似文献   

10.
陈华魁 《水泥》2000,(8):23-24
0引言我们对立筒预热器和其附属部件进行多年的研究与改进 ,经过在Φ2 5m和Φ3m回转窑上推广应用 ,其产量与热耗均已达到五级旋风预热器的水平 ,而运转率又比五级旋风预热器略高。1高效立筒预热器的特点1)三级旋风预热器系统为了提高Ⅰ级筒的收尘效率 ,我们先后采用了如图1所示的直筒形内筒、减阻形内筒和靴形内筒 ,后来采用了自行设计的第4种内筒 ,在特殊情况下 ,收尘效率很高 ,在这个基础上 ,研制出新型高效内筒。Ⅱ级旋风筒采用低阻式旋风筒 ,并逐步采用了进气管不等速技术 ,增加物料与空气的速度差 ,加强热的传递与交换。Ⅲ…  相似文献   

11.
王小军 《水泥工程》2022,35(3):30-31
我公司4 500 t/d水泥生产线为国内某大型水泥研究设计院设计,配备由目前先进的六级预热器分解技术及Φ7 300 mm×45 000 mm分解炉。在设计之初考虑系统分级燃烧,对分解炉锥体按照三组对称设置喷煤管,实际生产过程中使用最底部一组;预热器六级旋风筒未Φ7 400 mm、下料管直径为Φ900 mm,内径为700 mm。该生产线烧成系统存在的问题如下。  相似文献   

12.
我厂Φ3×48m强化型立筒预热器窑自1988年投产以来,通过在窑尾预热器中加一把火来提高入窑生料的分解率,使窑的台时产量能稳定在17t。多年来,由于窑台时的增加,加上窑头、窑尾密封不严,预热器立、切线观察孔过多,旋风筒下面的闪动阀锁风不严,使窑尾风机的能力经常不足,表现为窑前发浑、经常处于正压、出一级旋风筒的废气含尘量增多、电收尘回料多、窑的热耗居高不下。我们利用1998年春季检修的机会,在以下几个方面做了大幅度的改进,收到了比较好的效果。 1 喷煤管的改进 由于单通道喷煤管前端所用耐高温浇注料比重  相似文献   

13.
1 故障情况 我厂Φ3×48m立筒预热器回转窑窑尾下料部分的工艺流程为:生料储库→库底卸料器→绞刀→提升机→钢板仓→叶轮给料机→稳流绞刀→气力提升泵→立筒。最大输送能力为30t/h,型号为LHT300的稳流绞刀是其中的关键设  相似文献   

14.
边明祥  郭德选  谢代强 《水泥》2002,(10):23-25
0引言汉中公路建材有限责任公司的前身是城固县猫山水泥厂,1998年该公司对其厂进行购并,并将原有的1条Φ2.5m/2.7m×42m杭州型立筒预热器窑改为Φ2.8m/2.7m×42m五级旋风预热器窑,水泥生产能力由原来的4万t/a提高到了6万t/a。为了充分发挥该系统的作用,进一步提高回转窑的产量,2001年6月由陕西省建材设计研究院采用预分解技术对烧成系统进行改造,使熟料产量由原来的8t/h提高到14t/h(设计产量13t/h),熟料热耗由原来的5370kJ/kg降至3964kJ/kg(设计熟料热耗4180kJ/kg),…  相似文献   

15.
李涛  李传华  刘洪瑞 《水泥》2007,(8):64-64
山东申丰水泥有限公司5000t/d熟料生产线,采用Φ4.8m×74m回转窑,NST-1型分解炉带双系列五级旋风预热器,生料磨采用ATOX52.5立磨,设计台时产量420t/h.该生产线于2006年9月份投产,现已达到设计产量.  相似文献   

16.
田野  黄冰 《水泥工程》2010,(1):39-39,44
<正>重庆某地处山区的水泥厂原有一台Φ2.5m×42m窑尾带立筒预热器的回转窑,其熟料产量为7.5t/h,水泥生产能力为6万t/a。前些年为满足当地建设发展所需,对烧成系统进行了扩径和窑尾增设五级旋风预分解系统的改造。改造后窑系统熟料产量达到了27.1t/h,超过了设计保证指标(25t/h)达10.8%,年水泥生产能力达到23万t。  相似文献   

17.
赵学勇 《水泥》1993,(6):15-19
我厂Φ3×48.55m带五级旋风预热器的干法回转窑,(以下简称宝山窑)其悬浮预热器系统是从日本水泥公司(NCC)引进的高效节能设备。设计指标为产量25t/h,热耗3970kJ/kg熟料。1990年12月10~15日通过72h性能考核,实际达到产量25.62t/h,热耗3750kJ/kg熟料。自1990年7月试生产以来,由于受生料  相似文献   

18.
赵创奇 《水泥》2004,(3):18-19
2001年6月~2002年元月,我厂将原产量5t/h的φ2.4m/2.6m×41mm立筒预热器窑改造为设计产量16t/h的φ2.7m×41m带4级旋风预热器的(旋流-喷腾复合型分解炉)窑外分解窑.已投产运行满1年,产量达到18t/h.本文概述1年来生产中遇到的一些问题及解决办法,供同类厂家参考.  相似文献   

19.
李勤成 《水泥》2002,(5):19-20
我厂回转窑生产线为Φ3.0m/2.5m×44m窑尾带五级旋风预热器窑。窑尾废气处理系统由五级旋风预热器、CZSΦ3.85m×26m增湿塔、1800SIBB24高温风机和CDPK-30/3电除尘器等设备组成。1994年9月投产,1年多时间内设备运行良好,粉尘排放浓度低于150mg/m3。此后,由于设备本身的缺点及管理、技术改造工作缺乏先进性,在影响回转窑熟料产质量的同时,电除尘器收尘效率显著下降。为此,我们加强该系统工艺设备管理及技术改造,取得良好效果。1确保预热器吹堵系统高吹堵能力1.1吹堵能力与收尘效率之间…  相似文献   

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我厂回转窑为Φ3.2m×48m窑尾带泾阳型立筒预热器的水泥生产线,配备Φ1.8×3m+1.5m带烘干风扫式煤磨,生产中要求煤粉水分<3.0%,细度≤12.0%(0.080mm筛余)。自从1994年10月试生产至1999年8月间,煤磨袋式收尘器防爆门处及废气排放口经常是"黑烟"四起,运行达不到排放标准,而且常因着火造成烧袋及冬季结露糊袋而失去或降低其收尘作用。1 工艺流程简介 1-HL300提升机 2-原煤仓 3-电磁振动给料机 4-热风炉 5-锥形锁风器 6-Φ1.8m×3+1.5m煤磨 7-Φ1.9m粗粉分离器 8-Φ2.3m旋风分离器 9-刚性叶轮给料机 10-煤粉…  相似文献   

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