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结合临钢炼钢连铸的生产实际,对连铸开浇气孔的分布规律、产生原因进行分析,提出了相应的攻关措施。通过采取措施,板坯开浇气泡得到了有效控制。 相似文献
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中小方坯连铸中间包采用滑动水口代替塞棒,具有很大优点。但主要的技术难点是上水口呐的钢液凝固造成无法自动开浇。本文研究了采用加屏蔽罩和上水口内填入耐火材料的方法,达到较高的自动开烧率。 相似文献
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杭钢转炉厂滑动水口液压站油缸的活塞杆缩回后会自动伸出,易造成活塞杆锈蚀进而磨损密封件;系统压力和流量不足,活塞推动水口速度慢,易出现漏钢现象,改进后,液压站运行情况良好。 相似文献
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宝钢1450连铸投产4年多来生产持续稳定,缺陷率低,并创造了27000炉无漏钢的优异成绩。文章从装备水平和工艺控制方面阐述了低缺陷无事故生产的技术,并介绍了改善表面裂纹、防止开浇漏钢以及开发宝钢独有的开浇管工艺等方面的经验。 相似文献
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宝钢连铸中间包热状态测试与分析 总被引:1,自引:0,他引:1
连铸中间包内钢水温度是炼钢生产过程的重要工艺参数之一,影响该参数的因素很多,通过对宝钢炼钢部60t中间包的包衬热状态的测试,分析了包衬蓄热状况对中间包钢水温度的影响。 相似文献
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宝钢板坯连铸结晶器使用技术实践 总被引:1,自引:0,他引:1
分析发现,结晶器单Ni镀层硬度低,新镀层铜板初次使用容易引起开浇漏钢,使用Co-Ni镀层后,黏结和开浇漏钢得到明显控制;结晶器缓冷有利于改善铸坯纵裂,通过减少铜板水槽深度,提高铜板表面温度,纵裂纹发生率从0.065%降到0.007 9%;不同材质镀层的硬度、耐磨性、热膨胀系数等性能差异较大,采用Co:Ni=1:9的镀层可以提高耐磨性,防止剥落,镀层一次使用寿命可以达到2 500-3 000炉.宝钢通过减少结晶器周边设备故障,提高操作水平,结晶器铜板综合使用寿命由200~300炉提高到400~500炉. 相似文献
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介绍了连铸中包车用滚珠丝杠千斤顶的故障原因,并有针对性地进行了改进,收到了预期的效果。 相似文献
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通过分析影响莱钢板坯连铸中间包控流装置使用寿命的主要问题,开发与应用了以中间包冶金为核心的控流装置长寿技术,实践表明,应用该技术后,中间包使用寿命达20~28 h,铸坯中≤20μm的细小夹杂物平均降低51.4%,20μm的大型夹杂物基本去除,实现了中间包冶金洁净化、耐材长寿化和生产低成本化。 相似文献
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