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乙烯裂解装置结焦抑制技术新进展 总被引:7,自引:1,他引:7
乙烯装置裂解炉炉管结焦是影响乙烯产量的重要因素之一 ,它会使炉管管壁热阻增大 ,热传导率降低 ,使裂解过程能耗增大 ,壁温升高 ,炉管寿命缩短。同时 ,焦垢会使炉管内径变小 ,物料流动过程压力降增大 ,甚至堵塞管道 ,使运转周期缩短 ,产量受到限制。目前 ,全球乙烯工业每年因炉管结焦减产造成的损失约为 2 0亿美元[1 ] 。另外 ,结焦和采用过热气流清焦会使炉管寿命缩短 ,所以炉管通常每 2~ 5年需要更换一次。乙烯生产商每年在炉管上耗费约2 5亿美元 ,其中 80 %用于维修和更换炉管。开发结焦抑制技术对延长装置运行周期、提高裂解炉生产效… 相似文献
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介绍了国内外在控制结焦技术方面的成果和进展,为我国开发结焦抑制技术、延长乙烯装置运行周期、提高乙烯装置竞争力提供参考. 相似文献
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乙烯裂解炉结焦抑制技术的进展 总被引:5,自引:0,他引:5
阐述了近年来国内外乙烯裂解过程中结焦抑制技术的研究及工业应用进展,介绍了最新结焦抑制剂和新型炉管的应用,对国内乙烯装置开发结焦抑制技术具有借鉴作用. 相似文献
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分析了乙烯炉管结焦抑制剂的作用机理,根据结焦机理分别制备了结焦抑制剂的单剂,并在评价装置上考察了单剂的阻焦效果。将性能优良的单荆再进行复配,评价、筛选出的1号结焦抑制剂,在加剂量为200ug/g时,阻焦率达到90%以上。 相似文献
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《国内外石油化工快报》2008,(12)
本发明涉及一种抑制烃类蒸汽裂解炉结焦的方法,其包括在裂解炉的热备期间,用含有选自硅溶胶、铝溶胶和钛溶胶中的至少一种的溶胶组合物对烃类蒸汽裂解炉进行预处理,然后在裂解炉投油运行期间,将液态的结焦抑制剂持续注入裂解炉;且在所述的裂解炉辐射段炉管中包括至少一节强化传热管。本发明的方法,不仅抑制了非均相催化结焦及气相自由基结焦,而且在强化传热管作用下的物料对管壁产生的强烈冲刷,可进一步将已变得松软的焦迅速冲走,减少了焦碳在管壁沉积的机会和数量,从而有效地抑制了裂解炉的结焦,延长了裂解炉的使用寿命及运行周期.从而提高乙烯厂的经济效赫。 相似文献
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拓展石油焦市场 发展下游应用技术 总被引:3,自引:0,他引:3
中国石油焦以低硫为特点,有色、冶金、机械等石油焦主要应用行业对石油焦需求的变化直接影响国内石油焦市场行情。应借鉴国外经验,开拓石油焦在燃料领域的应用。 相似文献
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介绍了烃类在裂解炉中裂解的结焦机理及影响结焦的因素,综述了近年来国内外乙烯裂解过程中抑制裂解炉管结焦的措施。以结焦机理为依据,缓解和抑制炉管结焦的措施和技术主要有乙烯原料及工艺条件优化、向乙烯原料或稀释蒸汽中添加结焦抑制剂、炉管表面预处理、新材料炉管和炉管强化传热等技术。在裂解系统中添加结焦抑制剂的方法不受高温限制,也不改变现有工艺,容易在工业装置上实施,是较为有效的方法之一;对炉管表面进行涂覆处理的技术在国外研究较多,该技术不需要专门维护,处理后炉管寿命长,随着能承受1 100 ℃以上温度涂层技术的推出,该技术越来越具有竞争力。 相似文献
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通过对设计燃料和实际应用燃料进行校核计算,论证了循环流化术(CFB)锅炉应用煤焦混烧技术的可行性。针对燃料掺煤量升至30%,CFB锅炉床温发生较大波动的问题,分析了影响床温的主要因素。为保证CFB锅炉的稳定运行,应做好控制燃煤质量、加强燃料筛分破碎系统检查与维护等工作。 相似文献
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针对改善催化裂化反应微环境研制开发的DCA - 112催化裂化抑焦剂 ,具有抑制生焦、改善产品分布、应用流程简单、加注方便等特点 ,经中石化长炼分公司 1Mt/a重油催化装置工业应用表明 ,在相近的工艺条件下 ,掺渣比提高 4 13个质量百分点 ,总液收提高 1 0 2个质量百分点。 相似文献
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采用以FF系列加氢裂化预处理催化剂和FC-32灵活型加氢裂化催化剂为核心的新一代灵活生产化工原料和中间馏分油的加氢裂化技术(简称FHC技术),在相近工艺条件下,重石脑油的芳潜可提高1.0~3.0百分点,加氢裂化尾油的芳烃关联指数(BMCI)值可降低1.0~2.0,链烷烃质量分数可提高3.0百分点以上。该技术已在国内多套加氢裂化装置上进行了应用,获得了良好的效果。应用结果表明,该技术具有加氢性能好、开环能力强、裂化活性适宜、目的产品选择性高、液体产品收率高、气体收率低和产品质量优等特点,能有效转化原料油中的大分子烃类,在各种不同工艺条件下,处理不同类型原料油,均可生产高芳潜重石脑油、优质超低硫清洁柴油以及BMCI值低和链烷烃含量高的蒸汽裂解制乙烯的尾油原料,加氢裂化产品质量得到明显改善,很好地满足了不同企业实际生产的需要。 相似文献
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