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针对某核电厂核岛应急通风系统的锡黄铜冷却盘管发生的泄漏事故,对泄漏管样进行了宏观检查、材质、腐蚀产物、电化学、裂纹宏微观和断口SEM形貌等分析.结果表明,冷却介质中亚硝酸盐环境下锡黄铜发生的应力腐蚀开裂(SCC)是导致其冷却盘管泄漏的主要原因.一方面是因为亚硝酸盐生成的NH4+使锡黄铜管对SCC特别敏感,另一方面锡黄铜管内的残余应力加剧了管的应力腐蚀倾向.对此,提出了将破损冷却盘管更换为紫铜管,并将缓蚀剂中TTA的含量由1.0 mg/kg提高到10~20 mg/kg等改进措施. 相似文献
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通过对某电厂奥氏体不锈钢尖峰加热器泄漏管进行宏观检查、化学成分、力学性能、金相检验、扫描电镜及能谱分析等试验,结合尖峰加热器管在运行中的特殊工况,对其泄漏原因进行了分析和研究。发现该管泄漏部位的微观裂纹走向呈穿晶形貌,断口表面形态主要为解理断裂,断口处的腐蚀残留产物中有较高含量的Cl元素,认为泄漏是由于尖峰加热器管在使用环境下介质中携带有害的Cl-,导致钢管在拉应力作用下产生应力腐蚀开裂,并就如何防止类似事故的发生提出了建议。 相似文献
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对石嘴山发电厂#9炉高温段过热器泄漏管进行了宏观、微观等试验分析,认为应力腐蚀是导致该管泄漏的主要原因。 相似文献
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本文主要针对空调由于环境因素与结构导致换热器铜管应力腐蚀造成底部铜管泄漏问题。对于泄露件先通过充气确定泄露位置,对泄露位置取样,经过镶嵌、打磨、抛光,制作金相观察断裂位置形貌特征、晶粒尺寸、应力测试实验以及现场环境等情况进行分析。确认泄露原因为应力腐蚀造成的,由于泄露件工作环境有腐蚀介质,以及积水将导致接触到的铜管产生应力腐蚀的现象发生。为阻止腐蚀现象的继续发生,并根据应力腐蚀产生的机理,从应力腐蚀发生的三个必要条件水、腐蚀介质、金属出发,并结合实际情况提出相应整改措施,例如对换热器与底盘结构进行相应改进和优化,以及对铜管表面进行防腐处理。 相似文献
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某电厂热网加热器不锈钢换热管使用1年半即发生开裂泄漏。通过对开裂管样进行宏观检验、化学成分分析、金相组织分析、电镜及能谱分析,认为其主要由不锈钢的应力腐蚀所致。对此,建议严格控制热网水中的Cl-、溶解氧、硬度等指标;在加热器停运后,立即采用除盐水冲洗以降低管内壁的Cl-浓度,并将换热管充水保护改为充氮保护。 相似文献
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某型海水换热器的冷却介质为海水。换热器运行数月后,换热管发生泄漏。对泄漏管的材质进行宏观及微观分析,测试结果表明,由于设计方案存在缺陷,致使海水换热器的冷却效率较低,在高温介质的加热下,换热器内的海水已呈沸腾状态,从而产生大量的气泡,发生了空泡腐蚀现象,造成换热管被迅速腐蚀,引发了材质的穿孔泄漏现象。 相似文献
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阜新金山煤矸石热电有限公司l号热网加热器运行3个月后,换热管发生泄漏.经分析,换热管泄漏是由于不锈钢的应力腐蚀开裂造成的.引起应力腐蚀的主要原因是换热管工作介质中含有氯离子.并且管中存在明显的残余应力. 相似文献
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一、前言应力腐蚀破裂是凝汽器黄铜管的主要损坏形式之一。把黄铜管的内应力严格控制在安全使用范围内,是防止发生腐蚀破裂的主要手段。以往检验黄铜管内应力的大小多用汞盐法,现在看来,此法除本身的科学性不够严谨外,还存在有许多不可克服的致命敝病。如,它只能检验出内应力≥98.067MPa的试件。按目前火力发电厂和原子能发电站大机组的水质情况,这样大内应力的黄铜管,在运行中肯定会发生问题。又如 相似文献
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本文以大量事实阐明火电厂凝汽器黄铜管不同于一般热交热器铜管,由于使用环境恶劣,内应力大于19.6MPa(2kgf/mm~2)时容易发生应力腐蚀破坏,严重影响发电机组的安全运行。现行的《热交换器用黄铜管内应力检验方法》(YB781—75)不能保证黄铜管内应力低于19.6MPa(2kgf/mm~2),应根据凝汽器管的特殊性,建立不同于一般热交换器管的内应力检验标准,作者通过实践和试验认为用24小时氨薰法来检验凝汽器铜管内应力是适宜的。 相似文献
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一、前言合金存在较高的拉应力时,在适当的腐蚀介质中,可产生腐蚀破裂,黄铜管腐蚀破裂倾向最大。在一个世纪之前就有人注意到这种现象,最早是发现黄铜弹壳的破裂,在十九世纪八十年代到九十年代德国发生过不少次弹壳破裂报废。第一次世界大战后美国军火库中子弹储 相似文献
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经过多年对腐蚀管的解剖分析,确认凝汽器管的腐蚀主要有冲击腐蚀和沉积腐蚀两类。指出用河水作为冷却时,采用胶球清洗,停机放水等措施后,腐蚀趋势明显降低。日本BSTF3使用5年未发生腐蚀泄漏现象。 相似文献