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相似文献
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1.
加氢裂化装置的能耗与节能措施   总被引:1,自引:0,他引:1  
幸蜀滨 《炼油与化工》2001,12(3):28-30,33
介绍了炼油厂加氢裂化装置的用能原理和特点,分析了影响加氢裂化装置能耗的因素,探讨了加氢裂化装置节能降耗的途径。  相似文献   

2.
文中对汽油加氢装置的能耗组成以及影响能耗的因素进行了分析,通过优化操作、完善技术管理、采取技术改造等措施,将装置能耗从907.49 MJ/t降低到671.62 MJ/t,经济效益显著。  相似文献   

3.
重油催化裂化装置能耗分析及节能措施   总被引:3,自引:2,他引:1  
针对中国石化北京燕山分公司Ⅱ套重油催化裂化装置能耗较高的问题,结合装置实际情况,采取改造余热锅炉、循环水系统优化运行、回收利用低温余热、加强实施装置间热联合以及优化操作条件等一系列节能措施,装置能耗从2004年的3 342.06 MJ/t下降至2008年的2 103.55 MJ/t,取得了较为明显的效果。  相似文献   

4.
简要介绍了中原乙烯能源结构,分析了乙烯能耗影响因素及节能潜力,并提出了应重点采取的节能措施。  相似文献   

5.
随着工程技术的发展,加氢裂化装置在能耗与节能方面有了新的进步与发展,本文对海南省加氢裂化装置进行用能分析,简述了加氢裂化装置的节能降耗措施,通过实施节能降耗措施,实现了加氢裂化装置降低能耗、节能的目的.  相似文献   

6.
半再生催化重整装置能耗分析及节能措施   总被引:2,自引:1,他引:1  
分析了能耗很大的重整装置的能耗情况,认为重整反应部分的能耗占装置总能耗的比例最大,而在单项公用工程消耗中燃料能耗占装置能耗比例最大。还分析了改变重整反应参数对装置能耗的影响,并提出了降低能耗的一些具体措施。  相似文献   

7.
通过计算中原油田石油化工总厂常压装置的基准能耗、能耗因数,并与国外同类型先进装置的用能水平进行了对比。分析了常压装置能耗高的原因,提出了节能改造措施。改造后加热炉排烟温度由210℃下降到185℃,建立了低温热回收系统,与催化装置实现了热原料互供,换热终温提高到295℃,装置实际能耗由11.03kg标煤/t下降到9.5kg标煤/t。  相似文献   

8.
向运国  王良芥 《石化技术》2005,12(3):21-23,30
介绍了低压组合床重整装置投产运转近2年的能耗情况,对装置能耗进行了分析。针对生产运行中实际情况,为了节能降耗,提出了一系列节能措施,使装置单位能耗逐年下降,节能效果显著。  相似文献   

9.
对中国石化洛阳分公司延迟焦化装置的能耗进行了分析,并对其进行了相应的节能改造。改造后装置运行结果表明,将加热炉空气预热器的传热列管数量增加1倍,同时新增8个含氧体积分数检测点,加热炉热效率可由91.3%提高到93.6%,能耗(以标准油计,下同)由15.27kg/t降至15.19kg/t。停运干气脱硫单元的贫液缓冲罐和胺液提升泵,可降低能耗0.09kg/t。将旋流除油器从系统中切除,并将倒水系统的冷焦水泵和空气冷却器完全停运,可降低能耗0.04kg/t。将循环水串联使用,能耗则由1.21kg/t降至0.91kg/t。采用冷凝水替代除氧水进入蒸汽发生器,装置能耗由0.54kg/t降至0.33kg/t。  相似文献   

10.
综述了目前我国炼油厂催化裂化装置的能耗现状,分析了装置工艺用能中三个主要过程的能耗构成及其影响因素,提出了降低装置能耗的措施及建议。  相似文献   

11.
催化裂化装置的能耗占炼油综合能耗的40%以上,随着催化裂化原料性质劣质化、重质化和反应温度等操作条件苛刻度的提高,使装置能耗持续增加。重油催化裂化装置能耗主要是烧焦能耗,其次是公用工程消耗和热回收部分。通过技术改造、优化操作,可有效地降低装置能耗。  相似文献   

12.
介绍了1.4Mt/a加氢裂化装置能耗构成,分析了影响能耗的因素,采取系列节能措施,并对装置进一步的节能降耗提出了建议。  相似文献   

13.
文中分析了某石化公司炼油厂6.5 Mt/a常减压装置的综合能耗情况,对影响装置综合能耗的因素逐一进行分析,找到了该装置综合能耗偏高的原因,提出了具体节能措施,同时对工艺操作进行优化调整,取得了良好节能效果。  相似文献   

14.
乙烯装置技术水平分析及节能措施   总被引:5,自引:1,他引:4  
对目前国内外乙烯装置采用的新技术进行了介绍,分析了各种技术的特点,指出了它们的适用范围、节能效果或对减少投资的作用。结合国内各乙烯装置采用的工艺技术路线,对其技术水平进行了分析和定位,并分析了采用新技术进行技术改造后的节能潜力。结果表明,我国大多数乙烯装置采用的工艺技术处于国际领先水平,技术改造的节能潜力很小;同时也指出数套规模小、技术水平落后的乙烯装置需进行扩能、节能技术改造或拆除重建。解析了我国乙烯装置综合能耗高的影响因素,指出了综合能耗统计范围及计算方法不同、裂解原料差、生产管理模式存在差异是综合能耗高的主要原因。针对我国乙烯装置技术水平现状,对采用新技术进行节能改造的实施方案提出了建议。  相似文献   

15.
根据中国石化青岛炼油化工有限责任公司2.9 Mt/a蜡油催化裂化装置基础设计数据及首次开工当年数据进行能耗分析,结合装置的实际生产情况,指出装置的节能降耗方向。通过提高装置运行负荷、优化装置进料结构和操作条件、实施机泵叶轮切削和改造余热锅炉等措施,有效地降低了装置能耗,2012年装置能耗累计值为1 602.1 MJ/t,刷新了国内同类装置能耗记录。与设计值相比,该催化裂化装置实施各类节能降耗措施后,加工成本可降低6 738万元/a,对国内其它炼油企业的节能工作具有一定的借鉴意义。  相似文献   

16.
分析了洛阳石化聚丙烯装置在低负荷运行状况下,影响装置能耗的主要因素是电、循环水以及蒸汽。结合聚丙烯装置实际特点,通过管理节能、应用技术节能和调整产品结构节能三种手段,优化装置运行状况、稳定产品质量、开发适应市场需求的新产品的同时,装置能耗由209 kgEO/t降低至113 kgEO/t,节能效果显著,实现了装置效益最大化。  相似文献   

17.
杨韬 《石化技术》2014,(2):26-30
从能量平衡角度出发,以均聚聚丙烯生产过程中的典型操作数据为基础,对300 kt/a Innovene气相法工艺聚丙烯装置第一反应单元、第二反应单元、粉料转移单元和原料精制单元的能耗进行理论计算,通过对比装置的设计能耗,找出了高耗能点并提出相应的节能措施。  相似文献   

18.
阐述了某石化公司制氢装置节能降耗技术改造及实施情况。通过应用高鲁棒性先进控制技术、降低转化炉热损失、增加预处理器及聚结器等措施有效地实现了制氢装置节能,优化改进后,制氢装置能耗下降,达到良好的节能效果。制氢装置能耗从2010年的24.8×10~3MJ/t降至2015年的18.7×10~3MJ/t。  相似文献   

19.
孔健  楼剑常  张强 《石化技术》2004,11(4):22-25
石蜡加氢精制装置操作能耗主要为电耗、蒸汽和燃料消耗3项,共占操作能耗的95%以上。为降低装置电耗.优化工艺,主要措施为:氢气一次通过工艺,停开循环氢压缩机;采用高效低功率的高速原料泵,减少升压耗电量:采用机械抽真空,降低抽真空蒸汽及汽提蒸汽;优化装置的伴热流程,延长单条伴热的有效长度;降低燃料气消耗.除提高加热炉效率外,延长催化剂在中低温反应阶段的运行时间。  相似文献   

20.
徐培泽 《金陵科技》2003,10(2):9-15
介绍了中石化48套常减压装置能耗的现状,从燃料、电、蒸汽、水等方面分析存在的问题,提出了相应的改进措施。  相似文献   

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