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周迪祥 《制冷空调与电力机械》2004,(Z1)
针对钢结构焊接变形的产生原因,提出了在 H 型钢焊接制作过程中采取预留收缩量、反变形施焊、制定合理的焊接工艺、预制上拱度等措施以控制变形,同时对挠曲变形、拱变形、角变形的矫正方法作了初步的探讨。 相似文献
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某工程的大型真空容器建造,内容涉及斜锥台与一卧式容器斜交相贯安装 ,设计要求其夹角为29°,偏差不得超过±3′,技术要求苛刻.针对这一难题,提出了以利用结构自身特点为主,其它方法为辅来控制焊接变形的设想,取得了令人满意的效果. 相似文献
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对STFA25钢炉管的焊接和施工工艺进行了试验研究,结合工程实际对易出现的淬硬倾向和冷裂纹问题,提出了解决的措施. 相似文献
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对空间悬挑钢网架球管焊缝进行超声波探伤,通过检测结果表明:超声波探伤完全能保证控制其焊缝质量,超声波探伤对线性缺陷有较高的检出率和可靠性. 相似文献
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当今,大跨度的钢网架厂房越来越多,但在一些特殊介质下钢结构的应用受到了限制.河南轮胎厂3.6×104 m2子午胎厂房钢网架涂层防护设计年限为15年,由于生产车间气体腐蚀性较大,对钢网架涂装施工的质量要求较高.因此,钢网架表面要喷砂除锈至GB 8923-88 Sa2.5级;表面粗糙度控制在30~70 μm;涂层总厚度为250 μm,共3层:第1层为环氧富锌底漆,厚度为70 μm,中间层为环氧云铁底漆,厚度为80 μm,第3层为氯化橡胶面漆,厚度为80 μm.所用漆为国产品种,均通过了中国船舶检验局检验. 相似文献
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Using finite analysis element software, the transient displacement field of automatic submerged arc welding is established. It was also considered that the thermal physical properties changes were depended on the temperatureand the heat loss on the surfac 相似文献
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目的 研究大厚度奥氏体不锈钢筒体填丝激光焊接,优化结构设计和工艺设计。方法 建立大厚度奥氏体不锈钢筒体填丝激光焊接数值分析模型,通过数值模拟的方法,定量分析大厚度奥氏体不锈钢筒体焊接变形和应力。结果 零件下部38 mm厚焊缝位置处的最大径向收缩量为1.2 mm;零件下部60 mm厚焊缝位置处的最大径向收缩量为2.0 mm;零件中部60 mm厚焊缝位置处的最大径向收缩量为1.9 mm;零件上部60 mm厚焊缝位置处的最大径向收缩量为1.8 mm。填丝激光焊接轴向收缩量为0.55 mm。焊接残余应力最大值在450 MPa左右,应力主要分布在焊缝附近。热处理后,焊接残余应力都有明显降低,最大残余应力从450 MPa左右降低到200 MPa左右,焊接残余应力范围存在一定程度减小;焊接残余变形变化较小,热处理后某些位置的变形略微有所增大。结论 模拟结果表明,大厚度奥氏体不锈钢筒体填丝激光焊接变形和应力在可接受范围内,焊后热处理对释放残余应力有重要作用。 相似文献
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分析讨论了带式输送机安装在轻型钢结构栈桥上,由于机与桥两者受环境温度变化程度不一致,影响到整个传动系统的正常运行.提出了改进的中间架连接方式,可以做到输送机与栈桥同步变形. 相似文献