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硫酸干吸工序串酸自控方案的可行性分析与优化 总被引:1,自引:1,他引:0
朱智颖 《硫磷设计与粉体工程》2009,(1)
介绍了硫酸干吸工序的串酸机理和自动控制流程,理论分析结果表明,四套可行方案均能利用酸浓和液位参数对干吸系统的串酸量和产酸量实施自动控制,依据实际情况进一步比较优劣,阐述了最为简单直接且易于操作的控制方案. 相似文献
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我厂普钙车间设计能力为5万吨/年,混化工段采用卧式搅拌、回转化成流程。我厂原来无配酸系统,浓硫酸与水是同时进入混合器。这对于品位较高的荆钟、荆襄矿尚可适应,但若采用杂质较高的中、低品位矿,则生产出来的肥料就很差,鲜肥转化率一般在65~75%左右。同时产品发粘,经常出现等外品。为此,我厂采用了配酸系统。我厂普钙车间的混化工段占地面积仅25米~2,设备布置十分拥挤。若按国内目前通常采用的配酸工艺(浓硫酸与水混合后进冷却排管,冷却后进稀酸贮槽,然后经稀酸泵打入稀酸高位槽,计量后进入混合器),这不仅设备多、流程复杂,而且由于稀酸强烈的腐蚀性带 相似文献
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我厂硫酸车间一系统炉气净化原为热—冲—泡热浓酸洗涤流程。1970年8月投产至1986年1月,因热浓酸塔底漏酸严重而与冶炼同步停产大修,并对一系统净化流程进行改造。经研究,决定选用76%酸洗涤、空—填—电—电净化流程。1986年4月空,填两塔建成,在没有电除雾器的情况下先行投产,1986年9月3号电除雾器建成并入系统,改造工程全部竣工。现将电除雾器的改造情况简述如下。 相似文献
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上海硫酸厂一车间硫磺制酸是在矿石制酸、水洗净化流程的基础上,先于1966年将一转一吸改为两转两吸,后于1978年5月改成硫磺制酸。由于是利用原有设备进行改造,因此与一般硫磺制酸的两转两吸流程有所不同。硫磺单耗的计算与国内各厂相同,根据各项效率的测定加上一定量的其他损失计算而得。这样的计算是否恰当?与实际相差多少?这必需通过测定来加以比较。在1982年9月对硫磺制酸进行了工艺查定。 相似文献
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硫酸干吸工段的串酸机理分析及自控方案优化 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了硫酸干吸工段的串酸机理和自动控制流程。理论分析表明,通过酸的含量和液位参数对干吸的串酸量和产酸量实施自动控制,共有4套可行方案。依据生产的实际情况对各组方案进一步比较和优选后认为,采用其中不同参数间控制关系较为独立且响应最为直接的1套方案组建仪表自控系统效果最好。 相似文献
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在硫酸生产中,干燥塔和吸收塔的循环酸的浓度必须严格控制在要求的指标,并且保持稳定不变,才能使干燥和吸收的指标合格。欲要保持干燥和吸收酸浓稳定,串酸操作必须稳定,即要随着生产条件的变化,调整串酸量,精心操作。控制和调整串酸量单纯用阀门的开度是不够稳定的,若安装串酸用流量计,则较容易控制,操作也方便。我省好多厂虽安装了串酸用多孔流量计,但有的厂由于开孔不当,不便于观察和调整串酸量,致使串酸量不稳。下面介绍小型硫酸厂串酸量的计算与串酸用多孔流量计的设计及制法,供生产厂参考。 相似文献
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介绍1333t/d铜冶炼烟气制酸装置干吸工序的设计特点,通过提高空气塔气速、增加分酸点和喷淋密度实现干吸塔的高效设计,以节约投资。干吸工序为泵后冷却流程,干吸塔采用低位布置,节省了酸泵能耗。泵槽为卧式,从根本上解决了进口硫酸对泵槽的冲刷腐蚀问题。干燥塔和吸收塔共用一个泵槽,为避免干燥系统的SO2串入吸收系统,干燥酸从一吸塔上酸管串入,整个系统共设置5个控制回路。 相似文献
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《硫磷设计与粉体工程》2016,(1)
基于某公司的云母车间工程建设,介绍了该云母车间采用的气力输送系统及气力混合技术,从原料输送系统、电子称量系统、电炉加料系统,以及电气控制系统等方面提供了一些有意义的控制流程和操作参数,可供设计人员参考。 相似文献
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1概况川化股份有限公司制酸厂第二硝铵车间的稀硝酸装置采用中压法硝酸生产工艺,即氨的氧化和氧化氮气体的吸收均在0.45MPa(绝压)下进行,吸收系统中的NO氧化采用液相氧化流程,可获得浓度较高的成品酸。该系统的酸吸收采用双塔设计,第一吸收塔为硝酸生产的主要设备之一, 相似文献
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我厂第一氮肥厂净化车间采用ADA脱硫、热钾碱液脱碳、钴钼耐硫变换串铜基低变、甲烷化流程,脱碳系统进行了双塔再生改造。整个系统的水冷器大都采用循环水,该循环水系统为半敞开式,以CO2调节pH值,水质差,浓缩倍数低,多年来水冷器存在以下问题。 相似文献
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我厂硫酸车间发烟硫酸生产能力为10kt/a,设计为塔槽分置,立式泵扬酸。在生产过程中,大量的SO_3烟雾从酸槽浮标孔隙及酸泵轴隙等部位冒出,烟雾弥漫,工人无法登槽操作,严重污染车间环境。最近我们将节能喷射泵的“喷射装置”应用于发烟酸出塔酸管路中消烟获得成功。这样既消除了“烟云”,又保证了发烟酸的正常生产。具体做法如下: 发烟酸消烟“喷射装置”的设计安装如图所示。原循环流程采用塔—槽—泵—排管。钢 相似文献