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相似文献
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1.
郝运中 《钢铁》1997,32(6):20-24
中小高炉采用自焙碳块炉底,炉缸的实践表明,自焙碳块能利用高炉烘炉和生产过程中热量逐步焙烧成坚实,致密,近于无缝的整体,消除了温差应力形成的“环状断裂”地碳块炉衬的破坏,在此基础上开发的“半石墨化自焙碳块陶瓷砌体复合炉衬技术”应用于鞍钢,太钢等大中型高炉,这种复合炉衬具有的投资省,施工简便等优点。  相似文献   

2.
自焙碳块的石墨化过程   总被引:2,自引:1,他引:2  
薛向欣  黄晓煜 《钢铁》1996,31(10):69-72
在不同的自焙条件(12,24,36h,1300,1400,1500℃)下,实现研究了鞍钢7号高炉用自焙碳块的石墨化过程,实验结果证明:石墨化率与自焙时间和温度成正比,由无定形碳向石墨转变的反应力冷零级,其表观速度为常数,1500℃下恒温24h的石墨化率最高。  相似文献   

3.
半石墨化自焙炭块—陶瓷砌体复合护衬技术先后在鞍钢7号(2580m~3)、4号(1002m~3)及2号(888m~3)高炉应用,这种复合炉衬兼有美国UCAR热压成型炭砖和法国“陶瓷杯”炉衬的优点,而且投资省,施工简便,所有筑炉材料可以全部国产化。近两年的生产实践表明,这种复合炉衬具有明显的节能效果,并改善了炉缸的工作条件,维持较高的炉缸温度,铁水温度提高了10~18℃,生铁质量提高。同时降低了炉前劳动强度。  相似文献   

4.
5.
6.
黄晓煜  薛向欣 《钢铁》1997,32(6):15-19
评这了鞍钢7号高炉应用自焙碳块陶瓷体复合炉缸的发展过程,生产实践表明,这种复合炉缸具有良好的保温性能,可使铁水温度提高8~18℃,生铁硅含量降低约0.1%,开炉半年后完成自焙过程,一年半年后炉缸形成稳定温度场,1150℃等温红均匀分布在陶瓷砌体内或内侧,陶瓷砌体和碳砖接触处,温度均匀且小于800℃,此炉缸设计合理,成本低,砌筑方便,预计寿命可达8~10年。  相似文献   

7.
在实验室制备不同石墨化度的自焙碳块,并研究了石墨化度对自焙碳块的结构性质、高温冶金性能(包括恒压比热容、热扩散率、导热性、热膨胀性、抗热震性)、抗铁水和熔渣侵蚀性能及铁水渗透的影响。  相似文献   

8.
陈国忠  吴启剑 《炼铁》2001,20(5):45-46
1 概况 韶钢老系统高炉均采用高铝砖炉衬,一代炉役中不时出现炉缸水温差超标、炉底温度超过700℃警界线的情况,虽采用了外部强化冷却、钒钛矿护炉等措施,但炉缸烧穿的危险却时时存在。从韶钢1、2、3号高炉停炉来看,炉缸侵蚀已经相当严重,尤其是3号高  相似文献   

9.
周殿华 《炼铁》1996,15(2):44-47
1 炉衬结构及其特点 安钢2号高炉在1994年10月大修时,炉底、炉缸采用了自焙炭块—陶瓷砌体复合炉衬,炉底采用了可调式工业水冷却,并在炉底炉缸砖衬不同部位增设测温点,由于设计增加了死铁层厚度,故在施工中将原高炉耐  相似文献   

10.
通过对3号高炉(620m~3)1987年大修和1991年中修破损调查,对比在炉缸工作了6年的自培炭块(第二代产品)和在炉缸仅工作4年的粘土砖内衬的侵蚀情况。说明自焙炭块比硅酸铝质的耐火砖具有耐高温、高温强度高、抗渣铁侵蚀能力强、导热性和抗碱性较好等优点,是中、小型高炉较理想的炉衬材料。  相似文献   

11.
安钢300m^3高炉从1994年10月2日高炉开始应用自焙炭块--陶瓷砌体复合炉衬技术和水冷炉底,到1998年底已推广到5座300m^3高炉。经过几年来的生产实践证明,这种复合炉衬可使大中修投产后的高炉快速达产和进入高产期,并能满足超强化冶炼和长寿的需要。  相似文献   

12.
13.
张强 《本钢技术》1999,(7):13-15,F004
本钢1#高炉炉底、炉缸采用“半石墨化自焙炭块-刚玉莫来石陶瓷砌体复合炉衬”技术及风冷炉底。该炉衬结构具有长寿、节能、造价低、施工方便、施工工期短等优点。本文论述了该炉衬的先进性和可靠性,及所用耐火材料的优良性能。  相似文献   

14.
15.
曾刚  唐兴智 《鞍钢技术》1998,(3):16-20,24
碳质耐火材料因具有耐火度高、导电性及导热性好、耐磨性好、抗渣性及抗热震性好、热稳定性好等特点,国外于40年代开始便在高炉上采用。介绍了目前国内外几种较好的碳质耐火材料的特性及应用情况。  相似文献   

16.
高炉自焙炭块炉衬技术的现状与发展   总被引:2,自引:1,他引:2  
自焙炭块除具有传统的焙烧炭块所具有的耐高温、高温强度大、不易粘渣铁、耐侵蚀等特性外,能够利用烘炉和高炉生产过程的热量逐步培烧成坚实、致密近于无缝的整体炉衬。第六、七代自焙炭块主要技术指标己优于国产传统的焙烧炭块,多数性能指标已达到或接近国际上80年代大型高炉用炭块的质量水平。自焙炭块及自焙炭块炉衬技术是中、小高炉经济可行、安全可靠的长寿炉衬技术。在此基础上研究、开发的半石墨化自焙炭块—陶瓷砌体复合炉衬技术在鞍钢7号(2580m~3)、4号(1002m~3)和太钢3号(1200m~3)高炉中应用已初见成效。  相似文献   

17.
鄂钢2号(620m~3)高炉炉底、炉缸采用高温电煅烧无烟煤基第四代自焙炭块砌筑。生产了6年10个月中修停炉观测,自焙炭块已焙烧成坚实、致密近于无缝的整体,无明显侵蚀,而风、渣、铁口区域粘土砖砌体已侵蚀殆尽。  相似文献   

18.
19.
鞍钢7号高炉应用自焙碳砖的实践证明,自焙碳砖能够避免因温差不同引起的碳砖环形断裂和炉底热应力造成的蒜头状蚀损。但自焙碳砖在一定条件下也能形成脆化层,原因是自焙烧不充分时,碱金属侵蚀和渗铁的双重作用。  相似文献   

20.
本文通过重钢三号高炉近六年的生产实践,说明自焙炭砖较高炉粘土砖和高炉高铝砖具有耐高温、抗渣铁侵蚀能力强和抗碱金属侵蚀能力强等优点,说明自焙炭砖是中、小型高炉用于风口以下较理想的炉衬材料。文章分析了自焙炭砖在使用过程中所出现的问题及其原因,提出了解决的途径和意见。  相似文献   

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