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1前言南京钢铁集团是国有大型钢铁联合企业,拥有5座300~350m3高炉,目前均采用水冷却。这种冷却方式不仅要消耗大量的工业水、浪费大量的余热,而且冷却效果差,极易造成冷却壁烧损,导致高炉停炉检修,给公司带来巨大的损失。国外从上世纪50年代开始研制采用汽化冷却新工艺。这项技术完全克服了传统冷却方式的缺陷,具有广阔的发展前景,目前正越来越受到工业化国家的重视。2高炉汽化冷却原理高炉冶炼过程中由于剧烈的化学反应炉内温度可高达1900℃,为了提高炉墙的支撑强度,改善内衬的耐磨性,必须在炉墙上安装冷却壁… 相似文献
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对热轧厂两座加热炉不同的冷却方式进行了比较,说明了汽化冷却的优越性。同时对投运后,两座炉子的年运行费用,所产蒸汽的效益进行了预测分析。 相似文献
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至2018年,我国主要钢铁行业热轧线加热炉普遍使用步进式气化冷却方式加热炉炉型,普遍面临电能消耗较高的问题。因此,如何合理组织生产,合理进行设备选型,并采用新技术降低电能消耗成为降低生产成本的关键因素。本文从影响加热炉电能消耗的三个因素,即助燃风机、引风机和汽化冷却循环系统,步进式加热炉炉用机械液压驱动系统等方面进行分析并给出建议和措施,进行节能改进,从而降低步进式加热炉电能消耗。 相似文献
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易欣 《金属材料与冶金工程》1993,(4):15-17
高炉采用汽化冷却技术始于前苏联,随后日本、美国、澳大利亚相继采用。进入70年代后,国内鞍山、首钢、济铁、苏钢、阳泉、南钢等厂分别在高炉本体不同部位进行了汽化冷却生产实践。从采用汽化冷却的高炉生产情况来看,效果有好有坏。我国高炉采用汽化冷却的高峰期为70年代初期,随后逐步下行,大高炉几乎绝迹。 相似文献
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本文介绍了济南铁厂热风炉高温阀门采用冷却的工艺,设备及运转状况。实践表明,采用汽化冷却后热风阀寿命已提高到6年以上,创本厂高炉龄不换热风阀的记录,经济效益显著。 相似文献
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针对50 t转炉汽化冷却烟道在线使用寿命短的问题,2013年初唐山国丰钢铁有限公司第二炼钢厂通过对汽化冷却系统进行煮炉、冷却用水水质控制、炉口固定I段冷却水管道改造等措施,使汽化冷却烟道的在线使用寿命延长了1倍,降低了设备备件消耗及维修费用,保证了转炉的正常生产运行. 相似文献
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采用循环水转化设备中的热量,使热量转变为蒸汽,以此来降低冶炼厂汽化冷却烟道的温度,确保设备的常规运行,可达到冷却烟道的最终目的.文章对汽化冷却技术、冶炼厂汽化冷却烟道的优势及其构成进行了详细阐述,然后分析了其运行原理,探究了汽化冷却烟道的漏水原因以及解决措施,最后剖析了汽化冷却的具体运用. 相似文献
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从水动力学角度对临钢8m^2竖炉导风墙水梁的自然循环冷却方式,以及汽化冷却系统中管路的结构进行了计算.分析了系统产生震动的原因,找出了最合理的管路结构。 相似文献
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1序言热轧工厂采用的加热炉一般有推钢式加热炉和步进式加热炉两种,在推钢式加热炉上,我国早在60年代就应用了汽化冷却技术,至今已相当成熟,但在步进式加热炉上,国外在70年才开始出现汽化冷却技术投产的报导。到目前为止,我国自行设计的步进式加热炉采用的仍是水冷却系统,由于各种因素,仍未有步进式加热炉汽化冷却投入实际应用。2步进梁式加热炉采用水冷却系统存在的问题(1)水冷却方式的冷却水,在循环使用的过程中,冷却水通过冷却塔后,会吸收大气中的氧气,从而促使冷却管件内壁产生腐蚀。另外,水中所含的硬度在不断加热与浓… 相似文献
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济钢热连轧厂采用大型常规步进式加热炉,在生产中通过优化加热工艺,合理的炉型改造,提高加热炉保温性能以及采用汽化冷却技术等,使得煤气消耗平均降至1.0 GJ/t左右,最好水平达到0.955 GJ/t。 相似文献
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本文分析了2^#750m^3高炉进行软水密闭循环改造的有关情况,并对汽化冷却与软水密闭循环在高炉正常生产时如何实现系统切换进行了详细的介绍。 相似文献
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采用汽化冷却高炉冷却壁的检漏处理技术,可将冷却壁的检漏时间由7 ̄8h缩短为3h,有利于延长高炉使用寿命并保证炉投后期高炉安全、经济地运行。 相似文献
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介绍了转妒烟气冷却系统的类型,重点阐述了汽化冷却系统与增压水冷却系统,并就二者的成本进行了比较,得出汽化冷却系统比增压水冷却系统有明显的经济优势。最后说明了汽化冷却系统在操作安全和环境保护方面的优势。 相似文献