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电弧炉炼钢使用直接还原铁(DRI)作为原料,能够生产出优质线棒材、管材和扁平村。直接还原铁作为炉料具有残余元素含量低、有助于产生CO和形成泡沫渣等特点,所生产的钢在屈服强度、延伸率和应变时效等机械性能指标方面达到优良,此外,还能改善炉子操作。 相似文献
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洁净钢生产工艺研究 总被引:2,自引:0,他引:2
1 前言舞阳钢铁公司是我国第一家宽厚板生产企业 ,经过三十年的建设和技术改造 ,目前已形成电炉→ LF精炼→ ( VD真空处理 )→连铸 (模铸 )→轧制→ (热处理 )这一先进水平的短流程生产线 ,具备了年产 70万 t钢、60万 t板的生产能力。近年来 ,用户对钢板质量要求不断提高 ,对钢中 P、S含量及气体 ( N、H、O)、夹杂物的限制越来越严 ,提出了洁净钢的概念。所谓洁净钢 ,是指对钢中非金属夹杂物 (主要是氧化物、硫化物 )进行严格控制的钢种。主要包括 :钢中总氧含量低 ,非金属夹杂物少、尺寸小、分布均匀、脆性夹杂物少以及合适的夹杂物形… 相似文献
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对电弧炉冶炼过程熔池的C-O反应进行了理论分析,并分析了终点[C]对钢材全氧含量及脱氧剂消耗量的影响。结果表明:提高终点碳有利于降低钢中的氧含量,减少脱氧剂的消耗量,从而提升钢液的洁净度;基于长期工业实践,总结出了在电炉冶炼过程中脱磷、降氧,控制下渣量、出钢温度、炉渣氧势等工艺技术,实践表明能有效提升钢液洁净度。 相似文献
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为了进一步提高钢板洁净度,降低生产成本,通过理论计算和工业试验对宽厚板LF-VD精炼双联低成本洁净钢生产工艺进行了研究。VD精炼过程中,精炼渣中SiO2与钢中铝反应,使渣中SiO2质量分数降低、Al2O3质量分数升高。通过优化转炉和精炼脱氧合金化制度,降低VD前精炼渣中SiO2质量分数和钢中铝质量分数,减弱了VD过程渣钢反应。VD过程铝损降低29%。不仅炼钢过程综合吨钢铝耗降低0.68 kg,而且钢板洁净度显著提升。全氧和氮质量分数都分别降低0.000 6%,钢板中大于2 μm夹杂物数量密度降低74%,大于5 μm夹杂物数量密度降低81%。 相似文献
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介绍了洁净钢的概念、安钢洁净钢生产平台的建设情况以及目前品种结构下洁净钢的控制水平,对比了国内外先进技术指标,分析了在洁净钢指标和生产上存在的差距.提出了要加大洁净钢的工艺研究力度,推进品种结构的调整和洁净钢规模化生产的速度. 相似文献
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宝钢洁净钢生产工艺技术开发的回顾与展望 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了宝钢洁净钢生产工艺技术的开发历程,回顾了宝钢洁净钢的起步和不同阶段所达到的水平,分析了洁净钢生产的一些单元技术和钢中一些杂质元素的去除技术.宝钢的洁净钢生产从IF钢、管线钢开始,逐渐拓展到多个品种,包括帘线用钢、无取向硅钢、DI材用钢以及不锈钢、轴承钢等,形成了一整套的工艺技术,是宝钢竞争力的重要组成部分.展望了宝钢洁净钢未来的研究开发工作,建议今后宝钢在洁净钢的基础研究、夹杂物控制和有效利用、洁净钢生产工艺的稳定可靠以及低成本制造技术、合理的工艺配置、钢中有害残余元素的去除、洁净钢技术在不锈钢和特殊钢领域的拓展等方面进一步开展工作,使宝钢洁净钢技术得到持续发展. 相似文献
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简述了洁净钢高效生产的基本概念,着重介绍了洁净钢生产的主要工艺手段,包括铁水三脱技术、炉渣控制技术、炉外精炼技术和钢水保护及铸坯质量控制技术,分析了洁净钢批量、低成本生产的工艺集成趋势及其效果。 相似文献
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衡钢管线用洁净钢EBT EAF-LF(VD)-HCC工艺生产实践 总被引:1,自引:0,他引:1
衡阳钢管公司用 30tEBT电弧炉、LF(VD)和水平连铸工艺生产的管线钢洁净度为 :P≤ 0 .0 15 % ,S≤ 0 .0 0 6 % ,H 2× 10 - 6 ,N≤ 5 0× 10 - 6 ,O(15~ 30 )× 10 - 6 ,As+Sn +Pb +Sb +Bi≤ 0 .0 5 0 %。 相似文献
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介绍了本钢炼钢厂在生产洁净钢过程中为防止连铸时增碳、增氮及减少钢中非金属夹杂物而对连铸工艺进行的改进以及在生产实践中取得的效果. 相似文献
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洁净熔融还原炼铁中间试验设备的最初成果 总被引:1,自引:0,他引:1
目前,已成功地开发日产5t铁水的熔融还原工艺,该工艺只有一个单反应器,铁矿粉及氧喷入到反应器的上部,煤粉及氧喷入反应器的下部形成煤气气旋区,该气旋将通过预热和预还原的下降炉料使其进行炉深度还原,最终生成铁水。 相似文献
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