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相似文献
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1.
郭建明 《钢管》2012,41(6):35-37
介绍了一种新型六辊矫直机的设计方法。该方法改进了矫直机上下矫直辊结构,加长了矫直辊辊身长度,增加了钢管与矫直辊在单位长度上形成的包络范围,同时增加了新型边侧辊装置。通过上述改进设计,解决了大直径薄壁钢管在传统六辊矫直机矫直过程中容易产生的钢管跑偏、矫直变椭圆、钢管断面畸变等质量缺陷问题,显著提高了钢管的矫直精度和成品质量。  相似文献   

2.
超厚壁钢管内壁缺陷的超声波探伤方法研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
赵仁顺 《钢管》2010,39(3):55-59
介绍了用于超厚壁钢管纵向内壁缺陷的超声波探伤方法——变型横波斜射法。探头入射角在小于第一临界角的范围内选择,利用折射纵波斜射到钢管外壁上产生的变型横波检测钢管纵向内壁缺陷。阐述了超厚壁钢管采用该方法探伤时探头入射角的设计、探伤灵敏度的调整及波形判定,并通过Ф121mm×36mm规格钢管的探伤实例验证了此方法的有效性。  相似文献   

3.
曾义雄  沈治 《无损检测》2009,(8):664-665
某厂提供给电厂的12Cr2Mo钢管管道在现场安装过程中,发现钢管内表面存在严重的横向裂缝,经调查,该批钢管的横向裂缝有一定的普遍性。对钢管裂缝的形成原因进行了调研与分析,并为今后避免产生此类缺陷,提出了对该规格的钢管,采取钢锭直接轧制的生产方法,并且建议钢管制造企业对高压锅炉管横向缺陷和纵向缺陷的检验都应进行检验。  相似文献   

4.
于俊春 《轧钢》2001,18(1):56-57
介绍了承德万利钢管有限公司从德国引进的φ89mm焊管机组张力减径孔型采用了介于传统椭圆孔型和圆孔型椭圆度计算的设计方法。此法消除了厚壁钢管内多边形和薄壁钢管挤入辊缝的缺陷。  相似文献   

5.
分析了目前西三线埋弧焊钢管焊缝自动超声波检测用对比试块的现状和存在的问题及钢管焊缝缺陷检测的可行性。应用分区检测方法设计出满足西三线的对比试块并进行了对比分析。试验结果保证了西三线工程中埋弧焊钢管焊缝自动超声波检测在厚度范围和一定宽度范围100%检测,其结果对于研究埋弧焊钢管焊缝自动超声波检测方法提供了参考,同时也为制定埋弧焊钢管焊缝自动超声波检测方法标准提供了一定的依据。  相似文献   

6.
汪超  马立立  张航 《无损探伤》2010,34(6):14-17
在双面埋弧焊钢管焊缝超声检测中,如何鉴定、判别回波超标是个关键问题。通过分析双面埋弧焊钢管焊缝实际超声波检测的特点,包括超声回波信号的偏析、夹杂、裂纹和母材分层等引起超声缺陷信号或非缺陷信号和钢管曲率半径对缺陷定位的影响,总结出耦合剂反射波、焊缝表面焊痕反射波、焊缝上下错位引起的反射波以及焊缝余高或咬边形成的非缺陷波四种伪缺陷波的成因和鉴别方法,提高了伪缺陷波判别的准确性,为直缝埋弧焊钢管实际超声波检测提供了新的思路和方向。  相似文献   

7.
介绍基于A3515霍尔元件的交变漏磁检测系统的设计,包括检测系统的组成和测试方法。钢管裂纹的检测试验表明,该系统能很好地实现钢管表面和近表面裂纹的检测。在对缺陷信号进行分析处理的基础上,提出了基于缺陷环的识别方法。  相似文献   

8.
某新建660MW超临界机组在安装阶段水压试验时1#锅炉末级过热器钢管发生开裂泄漏.对失效钢管进行了化学成分分析、常温力学性能检测、金相组织观察、扫描电子显微镜分析和能谱分析.结果表明,开裂泄漏的主要原因是钢管内壁在热轧和冷拔过程中产生了纵向线性缺陷,并在缺陷尖端形成应力集中.在水压试验过程中,缺陷尖端张开形成裂纹并扩展...  相似文献   

9.
郭元蓉  陈雨  詹勇  吴红  杨旭 《钢管》2011,(5):17-20
钢中存在δ铁素体不仅会影响钢管的性能,还会使钢管产生内、外折缺陷。分析了P91热轧无缝钢管中影响δ铁素体形成的因素及其对热轧P91无缝钢管质量的影响,提出了通过优化成分设计,控制钢锭成分偏析和热轧穿孔温度等措施避免P91热轧无缝钢管中δ铁素体形成的建议。  相似文献   

10.
《钢管》1980,(2)
<正> 一、前言壁厚不均是周期轧制钢管的主要缺陷之一。周期轧制钢管因局部管壁变厚(在断面上对称,在全长上是周期性分布)而引起钢管外径局部增大,通常称为钢管“凸包”。钢管“凸包”是周期轧制中特有的缺陷形式。周期轧制时,如果喂入量过大、孔型精轧带不够长、精轧系数不够,以致不能充分辗平每次喂入轧出的钢管时,钢管便会产生凸包。如果孔型精轧带到空轧带的过渡部分磨损,或者终轧段孔型设计不良,这种情况下,即使喂入量很小,钢管也会产生凸包。此外,如果压缩空气的压力波动致使喂料器运行不均匀时,钢管也有可能出现凸包。  相似文献   

11.
针对辽阳石化分公司烯烃厂F108裂解炉对流段炉管爆裂破坏进行了分析.结果表明,爆裂原因是由于炉管在高温下长期运行,管壁氧化腐蚀减薄并影响传热,同时管壁金相组织发生变化,使得炉管强度降低所致.  相似文献   

12.
在线常化工艺对J55 钢管性能的影响   总被引:3,自引:1,他引:2  
陈绍林 《钢管》1999,28(4):9-11
研究了在线常化工艺对 J55 钢管的组织和性能的影响。研究结果表明,采用在线常化工艺生产 J55 钢管,会在少量降低钢管强度值的情况下,大幅度提高钢管的冲击韧性。  相似文献   

13.
对斜轧技术的发展和传统斜轧“横锻效应”的副作用作的介绍和分析,并列举几种新型的斜轧穿孔和轧管设备的特点,提出用三步成型轧管工艺代替老式多工序轧管工艺以改造现有自动轧管机组。  相似文献   

14.
冷加工对含Mn铝合金管腐蚀行为的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用SEM,TEM,动电位极化和浸泡实验研究了机械冷加工变形对汽车散热器高Mn(0.22%,质量分数,下同)和低Mn(0.08%)铝合金管在0.6 mol/L NaCl(pH=6)和SWAAT(ASTM G85,pH=3)溶液中的腐蚀行为的影响.电化学极化测试表明,无形变时高Mn铝合金直管的点蚀电位最高;但冷加工能降低高Mn铝合金弯曲表面的点蚀电位,而对低Mn铝合金的点蚀电位没有明显影响.TEM观察发现,冷加工后高Mn铝合金中有大量纳米尺度的富Mn析出相,在低Mn铝合金中却没有观察到这种析出相,阴极极化测试表明,富Mn相能显著促进阴极反应,富Mn相相对Al基体为阴极相,因而是点蚀萌生的部位.添加Mn尽管有利于提高铝合金的耐蚀性,但机械冷加工会弱化这一效应.  相似文献   

15.
37Mn5钢J55钢管混晶分析   总被引:2,自引:1,他引:1  
陈绍林 《钢管》1999,28(5):24-26
混晶组织会影响钢管产品的性能。结合生产37Mn5钢J55油井用管的组织性能分析,指出了J55钢管产生混晶组织的工艺原因, 提出了预防和改善的措施  相似文献   

16.
王大齐 《上海金属》2000,22(1):16-20
介绍和分析了焊管生产几种常用的成形工艺 ,以及对焊管质量的影响情况。  相似文献   

17.
针对日照电厂2#锅炉屏式过热器泄漏进行了金相试验、晶间腐蚀倾向性试验和电镜能谱分析.结果表明,2#-3#焊口间管段发生了严重的晶间腐蚀,屏式过热器泄漏的主要原因为晶间腐蚀.  相似文献   

18.
冷凝器管板失效分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
对失效的冷凝器管板进行分析认为,其腐蚀原因为硫 酸的露点腐蚀,并提出了改进措施.  相似文献   

19.
本文扼要介绍了现有开卷机旋转给油接头的密封方式及存在的问题,提出了改善密封效果的几点措施,并对新型旋转给油接头进行了必要的分析和计算。  相似文献   

20.
侯凤桐 《钢管》1990,(5):33-39
本文结合日本住友公司连轧管机、自动轧管机的实际,阐述了无缝钢管轧机控制技术的发展情况及其特点,  相似文献   

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