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针对渤海某油田外输含水率超标的问题,分析乳化液的成分及来源,对现场破乳剂及反相破乳剂进行优化。通过开展现场试验,破乳剂PRJ-177及反相破乳剂PRJ-552将一级分离器出口原油含水值从40%降低至30%,电脱水器出口原油含水由1.2%逐步降低至1%以内,更适合该油田生产流程。 相似文献
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胜利油田陈庄联合站原油属于稠油,原油黏度高、密度大、胶质和沥青质含量高,其原油乳状液稳定性强,破乳脱水很困难,脱水温度高达92℃,导致脱水热能耗高和原油处理成本高。在陈庄联现有工艺条件下,开展新型稠油低温破乳剂试验研究。现场应用结果表明:该低温破乳剂对陈庄联稠油具有显著的破乳脱水效果,在药剂用量降低5 kg/d条件下,破乳脱水温度可降低11℃,外输原油含水率为1.1%,满足外输油含水≤2.0%的规定要求。陈庄联合站由于大幅度降低脱水加热能耗,使原油综合处理成本降低27.3%,实现了节能降耗目的。 相似文献
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随着孤东油田的深度开发,采油区块注聚力度加大,原油采出液中可见聚合物,污水检测含量达70mg/L;采出液油水乳化程度大,呈多重乳液状.在破乳脱水处理中,油水界面模糊,存在较厚的中间层,难以消除;同时分出水含油较多,原油含水波动大,生产不稳定.针对孤东采油厂研制了由75%~90%改性酚醛树脂嵌段聚醚及10%~25%多嵌段聚醚复配组成的、干剂含量在50%~55%的水溶性破乳剂BSA-701.该样品在55℃、100mg/L时,对东一联含水45%的井排原油脱水率达98%;在76℃、100mg/L时,对东一联含水18%的混合原油脱水率达97%,脱出水质清,油水界面齐,脱水性能优于所有对比药剂.BSA-701破乳剂投入现场应用后,外输原油含水由1.31%降低到0.29%. 相似文献
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克拉玛依油田百重七稠油处理站原油乳状液中含有大量泥砂,泥沙体积含量0.6‰~1‰,给原油脱水造成困难。本文以百重七原油处理站所处理的综合原油为研究对象,研制出破乳脱水用的KXDS破乳剂;同时考察了影响原油破乳脱水的几个因素,确定出最佳破乳温度和破乳剂最佳加量。KXDS破乳剂应用于现场后,破乳剂用量由120 mg/kg降低到80 mg/kg,破乳脱水温度由85℃降低到65℃,脱后原油达到外输优质标准,污水水质达标。 相似文献
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陕北某油田2号联合站处理原油开采时间长、初始含水10%~15%,现用破乳剂存在用量大、净化油含水率高、脱水时间长等问题,沉降温度变化。本文通过正交实验法优化得到破乳剂的最佳质量配比,研制出一种新型原油破乳剂。实验室实验结果表明,在单剂质量配比为CP-02(A)∶AP134(B)∶SP169(C)=8∶2∶3、温度为35℃、加量为100 mg/L时,新型原油破乳剂120 min净化油平均含水率为0.10%,且油水界面整齐、脱出水色清亮,具有良好的破乳脱水能力。经过14次现场实验,结果表明,经本文研制的新型原油破乳剂,处理后的净化油含水大幅度降低,使用效果明显优于原用破乳剂;新型原油破乳剂的加量为100~120 mg/L,温度35~45℃时,净化油平均含水率为0.10%,符合出矿原油技术条件(SY 7513-1988)不大于0.50%的指标要求,能够满足现场生产使用要求。 相似文献
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针对影响JZ93油田原油脱水的三个因素:聚驱返出、流程初始温度低、段塞流,研制了以酚胺树脂A为起始剂、以MDI交联改性的破乳剂BHD,并成功应用于现场。结果表明,破乳剂BHD使现场的加注浓度由220mg/L下降到170mg/L,且各级原油处理器含水均有所降低,解决了现场的原油脱水问题,减轻了以上三种因素对JZ9—3原油脱水的影响。 相似文献
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油田生产过程中,优选最佳的破乳剂实现化学破乳脱水的效果,将油田产物分离处理,得到合格的油品外输。加强对油田用破乳剂的管理,经过研究和试验,选择破乳效果好的破乳剂,实现油田生产的低成本,使油田生产达到最佳的经济效率。 相似文献
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当含破乳剂的回注污水重新将原油从地层中驱替出来并运输时,必定会对含水原油的流变性产生一定影响。为了研究亲水性破乳剂对油水乳状液流变性的影响规律,在实验室进行了向含水原油中加入大庆油田以使用的亲水性S1型破乳剂后的原油流动性实验。实验结果表明,亲水性S1型破乳剂可以使乳状液转相点从50%-60%提前到40%-50%之间,有效降低了不同含水率下的乳状液粘度,并且含水率越高、温度越高其作用效果越明显。此实验为原油伴热集输工艺提供更加系统的理论支持,同时建议油田应避免输送加入S1型破乳剂后含水率为40%-50%的原油。 相似文献
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宣言 《中国石油和化工标准与质量》2012,32(7):291
原油从地下开采出来后,都不同程度的含有水,包括乳化水、溶解水、游离水等。含水原油不仅在集输技术上难度大,而且对以后的储运及油品加工也带来了诸多不利因素。为了使开采的原油含水达到商品原油的含水指标要求,原油在联合站外输前,必须对含水原油进行脱水处理,保证外输前原油含水控制在5‰以内,联合站进行原油脱水工艺一般采取重力沉降、加热、加药(破乳剂)、还有本文重点介绍的,也是最常用的电脱水工艺技术。 相似文献
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随着油田的逐步开采,综合含水升高,大量含油污水进入集输系统,增加了集输系统和污水处理系统的压力,采用清水型破乳剂,从源头解决污水含油高的问题,既不影响原油的脱水,又减少了污水中原油的损失,是一种处理高含水期原油的较理想方法.针对冀东油田采出液性质,通过评价冀东油田现用的5种单剂破乳剂对G63转来液混合液的脱水效果,筛选出2种单项效果较好的单剂1#、18#,复配了一种清水型破乳剂,命名为JL-19破乳剂.经室内试验和G63转现场应用效果证明,JL-19破乳剂能够使乳化油含水降至1%,游离水含油降至256 mg·L-1,有效地减了污水处理系统的压力,减少了原油损失. 相似文献
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《中国石油和化工标准与质量》2013,(4)
本文研究了冀东油田增产稳产阶段所使用的部分油田化学剂对高17转油站原油破乳剂脱水效果的影响,结果表明:聚合物钻井液对破乳有促进作用,无固相甲酸盐钻井液对破乳基本没有影响;压井液在加量1%以下可促进原油的破乳脱水,当加量达到2%时,使原油乳状液脱水率降低,且使原油出现严重挂壁现象;冻胶体系的堵水剂对破乳脱水有较强的促进作用,GX-1型封窜堵漏剂对破乳脱水有很强的负面影响。 相似文献