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水泥中石灰石掺加量的测定,在回转窑厂可采用烧失量法,但也受石膏掺加量的影响将引起误差;立窑厂由于熟料本身烧失量极不稳定,例如我厂熟料烧失量一般可在0.5~2.5%之间,个别可达5%。所以,立窑厂用烧失量法测定石灰石困难更大。总之烧失量法测定水泥中石灰石掺加量不太理想。 相似文献
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一、前言关于混合水泥中混合材掺加量的光谱测定法,已介绍过火山灰混合材的测定,现在介绍矿渣水泥中矿渣的测定。与早先研究火山灰水泥相似,本文亦先研究作为水泥中CaO含量的函数的Ca的X射线强度的变化,并先校核这两个参数之间的关系。这两个问题解决后,据此测得水泥中caO的含量,然后再来处理混合材(矿渣和石膏)掺加量 相似文献
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采用立窑水泥厂生产的矿渣水泥进行了掺石灰石代替水泥中部分矿渣和石膏的试验、普通水泥进行代替矿渣及熟料的试验,对比了水泥及混凝土的主要性能。试验结果表明,在矿渣水泥中掺6%左右石灰石对提高水泥早期强度有利,石灰石可代替矿渣水泥中25%左右的石膏;普通水泥中掺4%的石灰石对提高早期强度有利。掺加石灰石时,应控制立窑熟料中烧失量<10%及fCaO含量。 相似文献
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<正>我公司年产水泥200万吨,2号水泥磨为Φ4.2 m×13 m带辊压机的联合粉磨系统,2010年投入生产,矿渣粉掺加系统是随后根据现场位置自行技改的。使用前期由于矿渣粉的掺量少,又有磨头配料系统的矿渣配入,因此该矿渣粉掺加系统设备运转率较低,存在的问题没有被暴露出来。2013年,随着矿渣粉掺量的增加,该系统开始出现设备问题, 相似文献
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高炉矿渣作为一种活性混合材,对改善水泥性能、调节水泥强度都有着重要作用,但化学检测方法无法有效地对矿渣的加入比例进行检测. 相似文献
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大幅度提高水泥中矿渣掺量、相应降低水泥熟料含量,必然引起水泥性能的变化。本研究采用适当的技术措施提高矿渣水泥中矿渣掺量,改善水泥的早期性能,提出了#425矿渣水泥的合理配比,采用了XRD、SEM、DTA等测试技术分析了该种水泥的水化产物及其水化机理。采用的技术措施简单,利于生产控制,生产的水泥性能稳定、成本低、能耗少。 相似文献
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前言在我国水泥工业生产中,约有70%以上的水泥厂使用粒化高炉矿渣作为水泥的活性混合材料,其中单掺矿渣的占40%以上。因此,提供一种快速、准确的测定水泥中矿渣掺加量的方法,有效地应用于水泥生产实践,是我国各水泥厂当前急待解决的一项课题。现今国内测定水泥中矿渣掺加量的方法,主要有“还原值法”和“钙量法”。前者是五十年代初引用苏联的一种方法,虽然分析速度亦较快,但测定结果因受多种因素的干扰而带来较大的误差。为克服上述方法的不足,我国水泥化学分析工作者在六十年代进一步提出了“钙量法”,但该法因受水泥中各组份氧化钙波动的影响,因而仍未能弥补还原值法的缺陷。 相似文献
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近年来,国外研究报导证实,通过取不同粒级(如200~90、90~60、63~50以及32~40μm等)矿渣,用显微镜测定其在水泥中掺量的可靠性、快速性及准确性较好。 用显微镜测定水泥中矿渣含量时,仅需1克试样。现以80~60μm粒级为例,取1克水泥试样,先用0.080μm方孔筛过筛,再用0.060mm方孔筛过筛,即得到粒级试样。刮铲少量试样放到载玻片上,搅拌一阵,将试样用醋酸铅的醋酸溶液浸泡3~5秒钟,浸泡前无色透明的矿渣颗粒即着色成黑色,而硅酸 相似文献
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回转窑熟料掺加5%~6%石灰石生产矿渣水泥,可使3d抗压强度提高41.5%。7d抗压强度提高16.6%,初、终凝时间分别缩短40mm和30min。并对降低成本,提高产量有益。 相似文献
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<正>0前言昌黎冀东水泥有限公司水泥生产线,由于矿粉库下料不稳定,原有混料机粉体秤前没有稳流仓,导致混料机前端计量粉体秤不能稳定计量下料,对混料机混料造成波动大,无法保证混料后水泥产品质量稳定,严重制约水泥生产。通过对矿粉出库系统进行改造,在矿粉库顶增加气动开关阀及电动开关阀,把原有的斜槽拆除, 相似文献