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文章通过对棒材轧机锥齿轮断齿的化学成分分析,硬度检查和金相组织分析,找出了断齿的主要原因为选材和热处理工艺不当,特别是后者致使齿部组织中的碳化物有堆积现象。渗碳层厚度超标,从而使材料的硬度增高,脆性增大,韧性下降,因此在轧机的调整过程中发生断齿。 相似文献
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从显微组织、热处理工艺等方面对二中间辊驱动辊齿部断裂原因进行了分析。分析结果表明:驱动辊淬火加热时齿部过热是造成驱动辊断齿的主要原因;轧辊存在严重的网状碳化物也是造成冲击性能偏低的原因之一;在工艺设计方面,驱动辊齿部强度有余,韧性不足,是驱动辊断齿的隐患,通过控制网状碳化物级别提高轧辊原材料质量和降低驱动辊齿部硬度强度,可以有效提高驱动辊齿部冲击性能。 相似文献
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研究了齿轮的整体高频淬火工艺,通过不同的淬火时间(分别为12 s和17 s)获得了不同的硬化层.利用显微硬度计测出了齿轮齿根不同厚度的硬度,绘制出了硬度变化规律曲线,并根据经验公式分别测算得到了它们的淬硬层深度.同时利用扫描电镜(SEM)对齿根的淬硬层部分进行了显微组织观察,发现不同的淬火时间在硬化层处获得了不同的淬火组织,淬火时间12 s组织为马氏体+铁素体+残余奥氏体,淬火时间为17 s组织为马氏体+极少量针状铁素体+残余奥氏体,后者组织更均匀,强度更高,因此工艺更理想. 相似文献
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粉末冶金是一种高效低耗、节约材料的绿色制造技术。但粉末冶金零件因存在孔隙,密度不均匀,强度硬度相对较低,限制了其使用范围。本文主要研究了机油泵传动机构中链轮的粉末冶金成形、烧结工艺流程,以及该链轮感应淬火工艺中的感应器设计和感应淬火处理工艺的关键参数。结果表明,制备的链轮压坯密度高于6.7 g/cm3,经过1 100~1 120℃渗铜烧结后硬度达到76HRB,60 kW功率感应淬火热处理后齿部形成一层均匀的硬化层,硬度达到71HRA,满足产品性能要求,有效延长了链轮的使用寿命。 相似文献
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就电力机车齿轮断齿原因进行了综合分析,并针对由于热处理原因造成的断齿,提出强化措施以提高齿根硬度。 相似文献
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在我国经济高速发展背景下,我国对矿产资源的需求日益增加,因此,需要加快矿产开采速度,满足日益增长的矿产需求。采矿机负荷较大,而且长时间运作情况下,容易出现齿轮断齿现象,如疲劳断裂、静力断裂、偏载断裂等问题,严重影响采矿机械的安全稳定性运行,降低了矿产开采质量。基于此,需要对采矿机齿轮断齿成因进行综合性分析,并提出可行性的应对策略,减少断齿现象,保障采矿机的可靠性运行,延长齿轮使用寿命,促进采矿事业的高速发展。本文主要对采矿机械齿轮断齿的常见形式、常见成因进行全方位分析和探究,并提出针对性的应对策略,以便对采矿机械齿轮断齿现象进行有效性控制,保障采矿机械的正常稳定运行,提高采矿机械的生产质量和效率,为我国采矿事业的可持续发展奠定良好的基础。 相似文献
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加拿大的Stackpole有限公司 ,因其粉冶钢平衡器齿轮而获得铁基大奖。这些复杂的高强度部件由平衡器驱动齿轮与从动齿轮构成。它们都具有 36 2 5°的螺旋角。这些齿轮用于Chrysler 2 .4L发动机上 ,它们的运转速度高达 130 0 0r/min ,是发动机曲轴转速的两倍。这种齿轮已生产了 2 0 0万个以上。齿轮齿侧的密度达 7 8g/cm3。齿轮芯部受力不如齿表面高 ,其密度仍保持在 7 0g/cm3。部件经真空渗碳 ,严格控制齿侧表面上的渗碳层。齿轮淬火硬度HRA70 ,在 0 2 0 0mm深度处的渗碳层硬度控制到高于HV50 0。极限抗… 相似文献
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φ2.2M弹簧圆锥破碎机传动轴部的传动齿轮为直齿锥齿轮传动,相互啮合的轮齿是线接触,由于齿轮制造,安装的误差以及传动时的变形,容易产生仅轮齿一端接触的现象,从而引起载荷集中,传动不平稳,承载能力低,传动效率也比较低,容易产生断齿等现象.通过改造直齿锥齿轮传动为格里森弧齿锥齿轮传动,提高齿轮的重合度,从而增大了接触比,减轻了冲击,使传动更平稳,并且降低了噪音:负荷比压降低,磨损较均匀,相应增大了齿轮的负载能力,使用寿命更长:并且可以进行齿面的研磨,以降低噪音,改善接触区和提高齿面光洁度. 相似文献
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以某公司在渗碳淬火过程中的几例汽车齿轮零件实例为研究对象,研究了淬火油冷却对齿轮零件表面硬度、金相组织、渗碳硬化层深等方面的影响。实验表明,淬火油的冷却能力、冷却过程对产品质量有较大的影响,关键是需要严格执行工艺规程,定期进行设备保养、检测油品,清理过滤网,实时监视淬火油冷却曲线等过程控制。 相似文献
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分析了20CrMnTi钢渗碳螺旋伞齿轮在线材精轧机服径过程中早期失效的原因。分析结果表明,齿轮材料正常,其疲劳断齿是齿根未硬化,强度不足和齿根部刀具切痕生产应力信中共同作用的结果。 相似文献
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某炼钢厂仿西班牙产品制造的板坯横移车运行机构采用分别驱动、变频调速、无人操纵自动控制技术。其减速器齿轮多次发生点蚀、塑性变形、断齿等事故或故障 ,严重时曾出现轮齿全部被剃光的现象。经分析 ,其根本原因是承载能力不足。通过重新选型设计 ,加大减速器中心距 ,彻底根除了断齿等事故隐患 相似文献
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小型轧钢厂的530轧钢机械速投入使用后,早期出现点蚀、断齿失效,冲向声大,齿轮温度偏高,本文经理论计算,分析原因,提出了提高齿轮寿命的措施。 相似文献
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针对转炉倾动机构减速机齿轮断齿事故,通过金相分析及硬度测试,发现断裂小齿轮的金相组织为马氏体和网状碳化物,且硬度偏高,小齿轮的高硬度和高脆性导致其脆性瞬间失稳断裂.为尽快恢复生产,应用保养焊接技术现场修复大、小齿轮,模具钳工手工完成齿面精度修复.修复后的齿轮已使用1 a多,效果良好. 相似文献