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筒体,是磨机工作的重要部分,其刚度和强度对球磨机的使用寿命和工作精度影响很大.过去的校核方法是将筒体简化为简支梁,再按照理论力学平面应力分析进行计算.这种计算方法得到的结果,精度不高,不能准确的反应其受力分布和变形情况.针对球磨机关键部件传统强度计算结果精确性差的问题,以筒体为研究对象,采用有限元方法进行应力与应变的有限元分析,确定筒体的应力分布和变形情况,旨在为结构优化设计提供参考.仿真结果表明,筒体的设计参数能够满足生产强度,与传统的计算结果相比,计算精度有所提高.筒体的设计安全系数比实际生产所需值大,在保证生产可靠性的前提下,可以适当的减少衬板厚度,降低制造成本. 相似文献
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基于预载荷下球磨机筒体有限元分析 总被引:1,自引:0,他引:1
以Ф1.5m×3.5m的球磨机筒体为研究对象,在筒体正常工作的静态下,计算出此时筒体所受到的载荷函数,并加载到筒体上,利用ANSYS软件分析筒体受载状态下的应力分布和危险部位。 相似文献
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本文叙述了球磨机筒体磨损失效的原因,分析了球磨机筒体过度磨损对生产带来的种种弊病,而且危及选矿的安全生产,提出了磨机筒体过度磨损的解决办法:局部挖补,内壁堆焊打磨成弧形,外壁全中贴补厚度为25mm的16Mn钢板。这是近期内解决球磨机筒体过度磨损最有效,最方便,最经济的办法。 相似文献
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针对球磨机优化工况监测的不足,提出了一种基于筒体振动信号的球磨机优化工况监测方法.首先,在球磨机运行特性分析基础上,研究了最大制粉出力与料位的关系,分析了基于振动信号进行优化工况监测的可能性.其次,基于钢球冲击模型和理想化钢球分层模型,结合简体上的实际振动数据确定了筒体振动信号的采样参数,并通过与传统的轴承振动信号比较,证实了简体振动信号更能反映出力的变化.最后,基于现场实测数据,验证了基于筒体振动信号监测球磨机优化工况的有效性. 相似文献
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圆筒混合机是我公司为邢台钢铁有限公司制造设计的新型结构混合机,与以往产品不同。该种混合机的筒体部的设计思想是筒体整体组焊后,将垫板的外圆与齿圈架在大头车上一次加工成形,其筒体加工部分结构如图1所示。 相似文献
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在水泥生产工艺流程中,球磨机是非常重要的机械设备,该产品的设计工作决定着其质量和经济效益的好坏,强度设计则是设计工作的核心.磨头(或磨尾)用螺栓固联到筒体法兰上,如图1所示,其上固定有中心传动机构的传动轴,或边缘传动装置的大齿轮.由此,在一端磨头的螺栓承受着最大的载荷.在磨头和筒体法兰上,安装有两种同直径的螺栓,其一是铰制螺栓,用来承受筒体重量和电机传至磨头扭矩的共同作用而产生的剪切力;其二是联接螺栓,主要承受轴向载荷.有关铰制螺栓的强度计算在这里就不介绍了. 相似文献
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正1.概述筒体是球磨机、回转窑的主要部件。由于这些筒体达到了?3 000~?6 000mm、长度达到了10 000~20 000mm,因此筒体由若干个筒节采用埋弧焊方法组焊而成。这种方法焊接筒体环缝的特点是焊嘴固定不动,通过筒体在转胎上匀速旋转完成焊接。故焊接过程需采用焊接操作架夹具完成。由于以往的焊接操作架是用槽钢组焊而成,直接放在地 相似文献
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首钢水厂选矿厂新改装的溢流型球磨机经过4个月的工业试验,效果良好,节球和节电率分别达到22.1%和11.34%,实现效益18.78万元。首钢水厂老选厂长期以来一直使用2.7×3.6m格子型球磨机。为降低生产成本,用磁性衬板取代锰钢衬板后,又对球磨机筒体进行了改造,将球磨机由格子型改装成溢流型,安装在水厂老选厂的8系列(用于二次磨矿),与相邻的7系列格子型二次球磨机进行对比试验,在磨矿粒度、浓度及流程量相同的情况下,使用溢流型球磨机,平均每处理1吨原矿的钢铁球消耗下降了0.21公斤,每小时电耗下降了35.77kWh。一台溢流型球磨机每年可… 相似文献
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对球磨机筒体中空转连接螺栓进行失效分析,载荷分布计算,应力分布分析,进而确定疲劳强度可靠度计算方法,并结合实例计算说明本设计方法可靠,具有推广应用价值。 相似文献
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对球磨机筒体中空轴连接螺栓进行失效分析,载荷分布计算、应力分布分析,进而确定疲劳强度可靠度计算方法,并结合实例计算说明本设计方法可靠,具有推广应用价值。 相似文献
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利用有限元分析软件ANSYS提供的APDL语言,实现有限元建模和分析的参数化,并以试验球磨机筒体应力分析为例,给出了这一方法的基本步骤。结果表明,这种方法避免了大量重复的有限元建模与前、后处理操作,明显提高了产品设计效率,为球磨机系列化产品的研发提供方法依据。 相似文献