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氯磺酸是硫酸厂的下延产品。中国现有的氯磺酸生产装置,均使用气体三氧化硫与氯化氢气体,在130—230℃下合成气态氯磺酸,经过冷凝分离得到液体工业氯磺酸产品。气相法合成工艺存在的问题是:1)尾气污染严重,治理费用很高;2)由于相对较高的反应温度和大量的惰性气体参与过程,使得设备复杂、庞大,腐蚀严重,尤其以氯磺酸冷凝器最为严重;3)能耗相对较高。[第一段] 相似文献
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十八醇硫酸酯盐合成工艺的研究 总被引:3,自引:0,他引:3
本文研究了以氯磺酸和浓硫酸为硫酸化剂硫酸化十八醇生产十八醇硫酸酯盐的合成方法,确定了工艺条件,并对影响合成反应的主要因素进行了探讨。 相似文献
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朱莉 《化学工业与工程技术》2004,25(4):37-39
目前国内氯磺酸的主要生产企业 ,大部分采用进口硫磺制酸。介绍了氯磺酸的生产工艺与市场动态。指出随着我国化学工业的不断发展 ,氯磺酸的产量增长较快 ,氯磺酸进出口对我国氯磺酸市场的影响很小 相似文献
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周蕊;魏荣卿;刘晓宁;陈新营 《中国塑料》2010,24(11):15-19
综述了以硫酸、三氧化硫(SO3)、氯磺酸等为磺化剂制备磺化聚苯乙烯(SPS)的研究进展,并介绍了合成新型脂肪型磺酸树脂的方法。其中用氯磺酸作为磺化剂制备SPS可减少至少2/3的磺化剂用量,反应时间由3 h多可缩短为约30 min,且磺化度可控,后处理工艺简化,极大地减少了废酸排放,大幅降低了生产成本。 相似文献
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由于排管冷却器泄漏和原料氯化氢气体水分含量偏高,氯磺酸装置产量不达标,产品质量差。在改造过程中,对排管冷却器进行维修,以克服冲刷腐蚀和消除遗留的泄漏因素;更换填料减小系统阻力;增设1座浓硫酸干燥塔,控制氯化氢气体w(H2O)为0.06%~0.07%,改造后,系统基本能满负荷运行,产品w(HSO3Cl)由95%左右提高到97.61%。 相似文献
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以甲苯、氯磺酸、三氯氧磷为原料,氯化铵为催化剂合成对甲苯磺酰氯。研究了氯磺酸、三氯氧磷、催化剂用量及反应时间对氯磺化反应的影响。得出了最佳原料摩尔比:甲苯:氯磺酸:三氯氧磷:氯化铵为1:1.3:0.6:0.1,其产品收率达98.85%,纯收率为97.86%(对甲苯磺酰氯85.41%,邻甲苯磺酰氯12.45%);同时酸性废水比原工艺减少了70%以上。 相似文献
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陈华 《硫磷设计与粉体工程》2006,(2):30-33
阐述了液体三氧化硫的物化性质、生产工艺、产品质量标准、工艺参数控制及操作要求等,并对液体三氧化硫装置的技术决策进行了探讨。指出液体三氧化硫是比普通发烟硫酸更为有效的磺化剂,是制取高浓度发烟硫酸和氯磺酸的中间产品,具有广阔的市场前景。 相似文献
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Hanif A. Choudhury Pulkit Srivastava Vijayanand S. Moholkar 《American Institute of Chemical Engineers》2014,60(5):1572-1581
A novel single‐step process with chlorosulfonic acid catalyst for ultrasonic biodiesel synthesis using feedstock with high free fatty acid content is investigated.Jatropha curcas oil has been used as the model feedstock with methanol as alcohol. The distinct merit of chlorosulfonic acid is that it catalyzes both esterification and transesterification reactions. Moreover, chlorosulfonic acid also counteracts inhibition caused by water formed during esterification, which is the cause for very slow kinetics of acid catalyzed transesterification. In addition, sonication of the reaction mixture also causes strong micromixing and emulsification that enhances the transesterification kinetics. Statistical optimization of the process shows 93% yield for 8.5 wt % catalyst, 20:1 alcohol to oil molar ratio and temperature of 333 K. Peculiar feature of this process is that high yield is seen at moderate temperature and molar ratio, which are much smaller than that for conventional sulfuric acid catalyzed processes. The activation energy for the process (57 kJ/mol) is at least 3× lower than the energy for sulfuric acid catalyzed transesterification. The thermodynamic analysis reveals that the net Gibbs energy change for the single‐step process is almost same as that for sulfuric acid catalyzed process. © 2014 American Institute of Chemical Engineers AIChE J, 60: 1572–1581, 2014 相似文献
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在硝基苯生产过程中,用2台离心萃取机对硝化反应后的物料进行碱洗和水洗,与传统工艺相比简化了流程,提高余酸和硝基酚类的脱除率,减少废水量50%。 相似文献
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结合130 kt/a传统法磷酸二铵(DAP)和100 kt/a料浆法磷酸一铵(MAP)生产装置的生产特点,从工艺优越性、设备耐蚀性和运行经济性等方面论证将两套磷铵装置由用水热洗改为磷酸热洗的可行性。改为酸洗后,提高了N和P2O5的利用率,减少了污水排放量,增加了产品产量。 相似文献
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该文对4,4′-二氨基苯磺酰苯胺(Ⅰ)的合成进行了研究。对硝基苯胺在90~95℃的水中用铁粉还原为对苯二胺,收率约90%;乙酰苯胺与氯磺酸〔n(乙酰苯胺)∶n(氯磺酸)=1∶4〕在60~65℃及氨基磺酸催化下,反应3 h生成对乙酰氨基苯磺酰氯,收率85%;乙酰氨基苯磺酰氯与对苯二胺在四丁基溴化胺催化下,于30~35℃反应12 h,生成4-乙酰氨基-4′-氨基苯磺酰苯胺;最后在95℃用氢氧化钠水解,得到4,4′-二氨基苯磺酰苯胺。高效液相色谱测得w(Ⅰ)>98.5%,总收率约75%。该路线生产成本比协作单位已有的生产工艺节省10%,已成功用于年产150 tⅠ的工业生产中。 相似文献