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光电催化氧化处理高氨氮废水技术研究 总被引:1,自引:0,他引:1
辽宁省某原油处理厂产生的高含盐氨氮废水电导为20000~30000 μs/cm,COD值在500~800 mg/L左右,氨氨值在500 mg/L左右,含油量在1000 mg/L左右,来液水温在60℃左右,导致该厂原有处理系统运行不稳定,出水氨氮不能达标.采用光电催化氧化技术降解该废水中氨氮,采用主体活性成分为TiO2/Al2O3的蜂窝状催化剂和高效DSA阳极,以及波长为420 nm紫外光,在光照时间为30 min,辐照强度为100μw/cm2条件下,配合电催化氧化反应时间30min、极板间距1 cm、槽电压5V、电流10A条件时,氨氮降解效率最高.经过光电催化氧化技术处理后,废水中氨氮含量降低至3 mg/L,出水氨氮能够实现达标排放. 相似文献
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为有效降低制革废水出水氨氮浓度,以某制革厂废水处理工程为研究对象,通过外加硝化微生物制剂实现硝化污泥的快速培养,并联合序批式活性污泥工艺(SBR)探究其对硝化污泥活性及制革废水氨氮去除性能的影响。结果表明,投加硝化微生物制剂的系统,经过19 d驯化培养,污泥可生化性能良好,实验组混合液悬浮固体浓度(MLSS)相比对照组提高610 mg/L,而污泥沉降比(SV)和污泥体积指数(SVI)分别多下降5%、3.4;污泥硝化强度及硝化速率分别为6.1 mg/(L·h)和2.84 mg/(g·h);SBR反应器接种生理稳定的硝化污泥后,能够迅速降低废水中氨氮,连续进水72 h后去除率达89.6%,并且出水氨氮可稳定维持在废水排放标准以下。 相似文献
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采用两级吹脱加一级吸收工艺处理氨氮废水,对系统水质要求,工艺流程,主要控制参数,长时间运行数据,运行成本进行全流程分析。实际运行表明,进水氨氮小于2 000 mg/L,气液比1 800~2 300,进水pH值10.8~11.3,氨氮吸收pH值1.8~2.1。出水氨氮10~25 mg/L,去除率大于98%,达到出水氨氮要求。通过长时间运行数据及成本分析确定该运行成本22~30元/t,有效降低酸碱用量。出水硫酸铵可通过进一步处理后资源化,实现废水有效处置及副产资源化利用。 相似文献
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催化剂生产过程含氨废水的生物处理 总被引:1,自引:0,他引:1
用培养的硝化菌对催化剂生产过程排出的含氨废水进行处理,连续反应装置投加菌体后,水力停留时间17.5 h,出水氨氮即可低于10 mg·L-1,氨氮去除率95%。结果表明,保藏的菌种经2~7天适应后即恢复活性,可以将氨氮浓度低于1 500 mg·L-1的催化剂生产废水脱氨至小于10 mg·L-1。 相似文献