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<正> 随着煤炭工业机械化水平的不断提高,机械化掘进巷道的除尘问题已显得越来越重要和突出。在机械化掘进工作面中,粉尘浓度高达2000~3000mg/m~3,采用一般的喷雾洒水降尘措施,已不能有效地降低工作面粉尘,特别是在岩巷掘进时,其产尘强度更大,粉尘的分散 相似文献
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<正>中国煤炭科工集团太原研究院和德国CFT公司联合研发的掘进工作面通风除尘系统,适用于煤矿掘进机掘进的巷道,与压入式通风系统配套使用。该系统使用了附壁风筒和高压湿式除尘器,具有很高的集尘和除尘效率,总除尘率达99.4%以上,能很好地保障操作人员健康。掘进工作面通风除尘系统主要特点是使用长压短抽的混合通风除尘方式,在掘进工作面压入式通风风筒上, 相似文献
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第二讲 施工工艺及施工组织 在有了一套合理的掘进机械设备时,还必须有相应的最优施工工艺和科学的组织管理,才能获得最佳的效果,就是说要根据施工工艺选择配套设备,而制定施工工艺时,又要考虑能充分发挥设备效能。因此,在组织掘进机械化作业线时,要将三者综合考虑。 一、施工工艺 普通机械化作业线,因受气腿凿岩机能力限制,以循环进度2.0米,用常规的普通施工工艺为宜。 相似文献
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在新井建设中,岩石巷道约占井巷总工程量的50%,工期占40%左右,因此加快岩巷掘进速度和降低施工费用,对缩短建井期和提高建井工程的经济效益,都具有重要意义。 相似文献
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通过控尘装置的设计以及除尘系统配套参数的合理匹配,在距工作面一定距离建立阻挡粉尘向后扩散的气幕,使粉尘最大可能地进入除尘器;通过高效湿式除尘器的设计,对进入除尘器的含尘气流进行有效处理,排出清洁空气。 相似文献
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针对高瓦斯掘进工作面粉尘浓度较高的问题,提出了长压短抽式混合通风与密闭湿式除尘装置相结合同步作业的快速除尘系统,分析了影响通风系统布置的关键参数,建立了密闭湿式喷雾除尘系统。通过对比该系统使用前、后的粉尘浓度,表明该系统有效控制了掘进巷道的粉尘污染。 相似文献
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《煤矿安全》2015,(11):35-38
为了从控制风流的角度协同解决掘进面通风除尘难题,设计使用布风器将传统的压入式风筒轴向直吹机掘工作面的送风方式改为沿巷道壁的径向风流。使用数值模拟对比分析了有无布风器条件下掘进面的通风除尘效果,通过试验研究了布风器不同出口断面积、安装角度时的通风除尘特性,结果表明:基于布风器通风时,巷道中的风流呈现出明显的旋转,大部分风速与主体风速相同,离掘进面越远粉尘浓度越低,大部分粉尘都被隔绝在了抽尘风筒的入口处附近,只有少量粉尘逸散出来,巷道内粉尘浓度较低,工作环境较好。距掘进头2 m以内时,使用布风器的通风方式时巷道中呼吸带的粉尘浓度高于不加布风器,但之后降低,而且在距离5 m左右时下降尤为明显,由900 mg/m3下降为540 mg/m3,距离掘进头23 m以后,粉尘浓度降为100 mg/m3以下。布风器安装角度为30°,出口断面积介于0.5~0.6 m2时,风量稳定风阻较小,有利于除尘和排除瓦斯,使矿井通风除尘达到较佳效果。 相似文献
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<正> 众所周知,在机械化掘进工作面各个不同的生产过程中,都不可避免地会产生大量的粉尘。特别是由于矿井开发强度的加大,掘近工作面机械化、自动化水平的日益提高,高效、大功率掘进机组的广泛采用,致使粉尘的产生量急剧增加。粉尘的危害也日趋严重。本文将从我国目前煤矿中机械化掘进工作面防尘技术的现状及存在问题分析入手, 相似文献
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为降低掘进粉尘质量浓度,改善掘进工作面作业环境,针对掘进工作面粉尘治理难题,以高河煤矿w3306高抽巷为背景,设计了基于掘进工作面长压短抽通风方式的干式过滤除尘系统,通过分析掘进工作面现场环境与粉尘扩散规律,明确了压风风筒与抽风风筒的安装位置,并在压风风筒上安装控风风筒优化掘进工作面的风流布局,提升了干式过滤除尘系统的吸尘能力,提高了掘进工作面的降尘效果。现场应用结果显示:开启除尘系统后,掘进机司机位置的平均总尘、呼尘降尘率分别为97.67%和97.26%,二运机尾位置的平均总尘、呼尘降尘率分别为98.05%和97.58%,有效降低了掘进工作面的粉尘质量浓度。 相似文献
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本文从机械化掘进工作面的除尘技术及收尘技术入手,提出了解决机械化掘进工作面防尘的技术途径。在机械化掘进工作面,通过高压喷雾技术,在长压短抽的通风除尘系统中,正确选用除尘器运行参数,采用附壁风筒阻止粉尘向工作面外扩散技术以及抽尘净化技术等所构成的综合防尘技术,可以显著降低机械化掘进工作面的粉尘浓度,获得好的除尘效果。 相似文献