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皮下夹杂是生产高级冷轧薄板最常见的板坯缺陷。钢水中携带的非金属夹杂物、钢水浇注过程中结晶器保护渣的卷入是造成板坯皮下夹渣缺陷的主要原因。提高钢水的纯净度,做好稳态浇铸控制结晶器保护渣的卷入及采用高表面张力、高黏度结晶器保护渣是控制板坯皮下夹渣缺陷的最有效措施。 相似文献
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采用粒子图像测速仪(PIV)测量了板坯结晶器水模内气泡的速度分布。结果表明,结晶器内气泡的运动分为33个区域,即射流区、上回流区和下回流区,其速度在3个区域内依次减小。在上回流区从窄边至水口附近,气泡的轴向速度先减小后增加,径向速度先增加后减小。在下回流区,随着与射流流股距离的增加,气泡的负向速度逐渐减小,正向速度逐渐增加,形成一个明显的回流区;对于同一截面,气泡的径向速度变化比较平缓。 相似文献
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H-型连铸坯坯壳与结晶器壁气隙形成机理研究 总被引:2,自引:0,他引:2
根据H-型坯在结晶器内的变形情况,研究了异型坯坯壳与结晶器壁气隙形成的机理,并定量地计算了各部位气隙的大小,为合理地设计结晶器提供了理论依据。 相似文献
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通过分析连铸大断面矩形坯管式结晶器特点,对结晶器特性参数、冷却参数和足辊结构关键技术优化设计,提高结晶器铜管使用寿命,避免铸坯鼓肚和漏钢,提高连铸坯质量。 相似文献
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本文通过多年来对水平连铸有色合金坯的关键工装结晶器的设计研究和试验应用的体会,详细论述了有关结晶器的结晶原理和其设计要点,并对几种结晶器的结构型式及应用效果进行分析和探讨,同时推出几种高效多模多用结晶器,供从事连铸行业的同志们选用。 相似文献
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随着连铸技术的进步和对产品质量要求的提高,结晶器锥度的优化设计已被越来越多的学者和生产者所关注。采用有限元方法对150 mm×150 mm方坯连铸结晶器铜管的锥度进行了优化,首先建立二维非稳态热力耦合模型,模拟计算铸坯在结晶器中的凝固收缩;通过建立三维的结晶器热力耦合模型,计算出结晶器铜管的变形,并在此基础上设计了结晶器的最佳锥度。结果表明,对于150 mm×150 mm方坯,在拉速为2.50 m/min时,应采用三锥度结晶器,并且结晶器铜管的锥度设计必须考虑铸坯的收缩和铜管的变形。 相似文献
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从调宽过程中窄边坯壳受力分析出发,以窄边坯壳所受应力小于钢种的高温强度为原则,推导出窄边坯壳在钢水静压力的作用下,自由胀形过程中最大位移率,并根据最大位移率来设定窄边调宽速度;与此同时计算宽边坯壳在调宽过程产生的应变,依据临界应变假说,通过计算,设定合理的拉速,使宽边坯壳满足其应变值小于临界应变值,并确保出结晶器口坯壳厚度达到生产要求。 相似文献
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消除压铸件气孔的方法包含4个方面:熔炼、模具、压铸参数和分型剂。其中模具因素最重要,最容易被忽视的因素是压室充满度和快慢压射转换点。文中用实例进行了讨论。 相似文献
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在分析304奥氏体不锈钢凝固特性的基础上,研制开发了板坯连铸304奥氏体不锈钢用TD601结晶器保护渣。TD601结晶器保护渣有较强的吸附夹杂物的能力,具有较好的稳定性、适用性,能满足生产现场的工艺要求。现场试验,铸坯修磨率降低、成品材质量优级率提高。 相似文献
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梅雨季节高温潮湿天气对冲天炉熔炼带来不利影响,导致铸件气孔缺陷增加。采用调整冲天炉风量和炉料比例,提高型(芯)砂透气性及加强炉前脱气处理等措施,取得了明显效果。 相似文献
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