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球墨铸铁件冒口补缩失败原因分析--球墨铸铁缩松、缩孔问题探讨(二) 总被引:1,自引:6,他引:1
除铸型刚度和铁液冶金质量外.球铁件冒口补缩失败的原因主要是:①采用冷冒口和明冒口;⑦冒口设置位置不当:③冒日直径或,和高度偏小;④内浇道不能在浇注结束时及时凝固;⑤铸件存在与冒口补缩通道不相通的孤立热节;⑥薄、小件补缩通道窄小.冒口补缩不进等。 相似文献
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球墨铸铁大齿轮的无冒口铸造工艺 总被引:1,自引:0,他引:1
球磨机机身上的被动齿轮,直径2194.492mm,重1.5t,材质为QT500—7,除中间装配孔和端面加工外,齿轮等部分均不加工,铸造出来后直接投入使用。 相似文献
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介绍了2.5 MW风电轮毂铸件的结构及技术要求,从原材料选用、铁液化学成分、球化处理、多次孕育处理等方面进行了详细介绍,并阐述了该铸件的铸造工艺设计:利用石墨化膨胀原理实现无冒口铸造,采用整体砂芯配专用芯骨工艺,减少铸件产生夹砂的可能,确保铸件尺寸的均匀稳定,引用陶瓷管、过滤网及低温快浇工艺消除一次、二次夹渣的产生,使生产的铸件金相组织、常温力学性能、-40℃低温冲击性能均符合技术要求,并通过了磁粉检测和超声波探伤,分别达到欧标EN 1369-3二级和EN 12680-3二级标准。 相似文献
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用压边浇冒口系统和冒口铸造工,生产铸态高强度政治协商会议墨铸铁件,代替折边机、冲剪机、型钢剪断机等6个系列12个品种锻压机机械产品的床身、冲模、底座等近百种原铸钢件或锻钢件,具有明显的经济效益。 相似文献
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采用冷铁强制冷却、快速充型、增强自补缩效果的无冒口浇注系统及冲天炉熔炼等,成功地批量生产出合格的高强度厚大断面球墨铸铁卡盘铸件。 相似文献
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针对牵引电机用低温球墨铸铁件结构复杂,壁厚差别大,易产生缩孔和缩松缺陷,并要求铸件-40℃的低温冲击功大于12J的这些生产难点.以端盖铸件为例,分别从造型工艺、熔炼、原材料的选择、化学成分的控制、热处理工艺等方面介绍了生产低温球墨铸铁件的生产过程.经检验,铸件性能达到国外同类产品的质量要求,实现了国产化生产. 相似文献
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张锡联 《中国铸造装备与技术》2013,(4)
介绍了低温高韧性球墨铸铁电机端盖的铸造工艺方案、工艺装备.分析了生产低温球铁的原材料、化学成分选择,球化处理、孕育处理等工艺过程.生产的电机端盖铸件力学性能、材质达到了同类产品先进的技术水平,可批量生产. 相似文献
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介绍离心铸造球墨铸铁管的工艺方法、性能特点以及国内外生产情况和使用情况,指出:由于球墨铸铁铸管的诸多优点,使其有良好的应用前景和很大的市场容量。建议发挥我国劳动力成本低和资源丰富的优势,开拓国外市场。 相似文献