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青水公司1000t/d窑尾预热器C5下料管膨胀节内筒,原设计结构为卷制的圆柱筒,和法兰焊接而成,材质1Cr18Ni9Ti,结构及尺寸见图1。 生产中由于C5下料管处温度较高(最高达800℃~900℃)、有害成分腐蚀性大,造成内筒磨损、烧坏和严重变形,膨胀节壳体部分烧损,造成系 相似文献
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我厂2号窑是2000t/d的预分解窑,预热器是SB型四级旋风式,从1982年起投入生产以来,预热器系统预热效果不够理想,煤耗大、生产事故频繁,严重影响了正常的水泥生产。经过几年来的生产实践,发现预热器系统主要在内筒上特别是三、四级内筒上存在一些问题,具体表现在:①原预 相似文献
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0 前言 我公司2号窑是2000t/d的RSP型窑外分解窑。采用四级旋风预热器。1984年投产以来,预热器系统预热效果不佳,煤耗大,内筒时常烧坏,特别是三级、四级内筒寿命更短;1995年我公司2号窑系统改造时曾对预热器内筒进行改进,采用扩径偏心型内筒;但仅使用了5个月三级内筒就出现了较严重的变形。 相似文献
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0前言柴达木水泥厂于1986年投产,原有一条Φ2.5×40m“泾阳”型立筒预热器水泥生产线,设计年产熟料3.5万吨,年产水泥4.5万吨。由于工厂地处高海拔地区,高原降效比较明显,加上早期立筒预热器存在的固有技术缺陷和生产管理跟不上等因素的影响,生产线投产以来一直不能达产达标。1998年改造成为三旋四钵立筒预热器,窑的实际生产能力可达3.6万吨/年左右,仍然存在产量低、质量差、成本居高不下,企业自身的发展和经济效益受到严重影响,进行技术改造势在必行。1技改目标(1)熟料产量:360t/d(15t/h);(2)熟料热耗:4180kJ/kg-cl;(3)熟料强度>52MPa,使… 相似文献
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桃冲矿业公司水泥厂为一条600t/d五级旋风预热器窑生产线。由于设计、选型等方面的原因,生料系统、窑系统等均存在一系列问题,在采取相应对策之后逐一解决,为生产线在达标奠定了基础。 相似文献
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RX5/600预热器膨胀节及内筒的改进邓京林江苏南京龙潭重机厂研究所1概述RX5/600预热器是我厂于一九九三年,在国内首家推出的日产600t水泥新型干法生产线的主要设备之一。到目前为止,已累计销售10台,膨胀节及内筒属于预热器的关键配套装置,尽管其... 相似文献
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O引言 兰州大通河水泥股份有限公司现有700t/d和1000t/d两条窑外分解窑生产线.其中700t/d生产线于1990年建成投产,于1998年实现达标达产. 相似文献
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我厂600t/d五级旋风预热器窑2002年12月19日投产,次年1月达标,现生产能力稳定在610t/d,未出现因结皮、结圈、堵塞而严重影响生产的事故。但一度出现窑皮局部恶化及长长厚窑皮现象,经及时处理未对生产造成较大的影响。本文仅就生产初期出现的故障、处理方法及窑的操作情况作一介绍。1烧成系统主机设备烧成系统主机设备见表1。表1烧成系统主机设备设备名称规格型号备注回转窑Φ3.2m×52m能力:600t/d预热器系统RX5/25C1:Φ3200mmC2~C5:Φ4110mm高温风机2150S1BB24风量:140000m3/h风压:-7846Pa窑头净风机R36×60流量:79.3m3/min出口静压:39… 相似文献
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中国中材国际股份有限公司(南京)于2005年承接了沙特SCC2×10000t/d总承包项目,并在该线窑尾预分解系统采用了自主知识产权的六级双系列预热器和NST-I优化型分解炉和旁路放风系统。详细介绍了旋风筒和分解炉各部分的结构设计方案,实际运行效果良好。 相似文献
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弥勒河湾水泥公司2 500 t/d熟料水泥生产线于2010年建成后生产一直不正常,烧成系统产量偏低,窑尾系统塌料频繁,C1筒出口温度偏高。根据现场调研分析,中材装备集团有限公司南京分公司对其窑尾预热器系统采用并实施了NST-I型喷旋结合分解炉技术、半圆半方无集料鹅颈管结构、调整旋风筒内筒尺寸、整流器技术、侧挂式小挂片内筒、月牙形锁风阀、大倾角弧形撒料装置等措施的技术改造。改造后效果显著,熟料产量提高近400 t/d,C1出口温度降低37℃,塌料现象彻底消除。 相似文献
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0引言哈尔滨水泥厂新建5号窑1000t/d水泥熟料生产线,在设计上采用了RSP型分解炉和五级悬浮预热器的窑外分解技术。该生产线于1992年10月点火,进入带料试生产阶段,到1994年下半年发现预热器四、五级筒的内筒有变形和烧掉现象。经1995年年初检查,五级筒内筒下部已被烧掉约1/3左右,剩余部分参差不齐。形状为极不规则的椭圆形,四级筒内筒在程度上有所减轻,但也很严重,不能继续使用。内筒是预热器的关键部件。在设计中需要单独进行结构尺寸的确定。内筒的结构尺寸对旋风筒的流体阻力和分离效率都有很大影响… 相似文献
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近年来,我院对多条600~2000t/d新型干法生产线进行了不同程度的改造,均取得了明显的效果。实践证明,应用现代窑外分解技术对早期的新型干法生产线进行改造投资省,按新增产量计算投资费用在200~300元/t;改造工期短,在充分地作好准备工作的前提下,可利用工厂正常大修期间分阶段完成,对生产的影响小;无须进行生产培训,工厂都有多年的生产经验,改造后很快就能适应生产需要;增产、节能效果明显,改造后短期内即可达到目标。近期我院对山东鲁南水泥有限公司2条2000t/d生产线进行全系统改造,总费用为2500… 相似文献