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化学腐蚀法加工凹模,从几年来的生产实践证明,它具有简单易行,节省电力,提高生产效率和质量,降低劳动强度等优点,为模具制造工艺开辟了新的工艺途径。1 化学腐蚀法的工艺流程 (1)首先
把淬过火的凹模经线切割后,用丙酮进行表面清洗,去油、去污、去锈和晾干。 (2)把凹模工作面水平向下浸入搪瓷桶中的(保护剂
)溶剂可剥性塑料液中,直至刃口(工作部位)深度(不能封住洞口)。再水平提高放在垫有两根木条的平地上,在不被腐蚀的部位涂上保护剂(溶剂型可剥性塑料液),晾干。 (3)待保护剂晾干后,在
凹模螺孔,销孔… 相似文献
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一、概述 定转子复式模因其几何形状复杂,精度要求高,在制造过程中多采用线切割成型工艺。但线切割成型之凹模孔由于没有相应的漏料间隙。故模具在使用中会因漏料不畅造成胀裂损坏。故凹模漏料孔的加工多年来一直是冷冲模制造中的难题。从当前的工艺手段来看,线切割成型之凹模漏料间隙通常都采用机械切割或电腐蚀成型来实现。 机械切削法是将未淬硬的模坯漏料端按凹模孔形放大铣扩成型。此法由于受刀具的限制,故只适用于加工型孔较大、几何形状简单的零件。 电腐蚀法是按凹模孔及漏料间隙要求放大预制电极。然后采用电火花工艺穿扩漏料孔成型。分厂是生产分马力及微电机的专业车间,其定转子复式冲模多是尺寸小而形状 相似文献
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一、用环氧树脂粘合冷冲模主要优点 (1)提高設計效率:大大簡化冷冲模的結構,取消紧固零件,总装图。零件图繪制工作量已大大減少,甚至只繪总裝图即可。 (2)提高制造效率:除紧固零件取消外,凹凸模支持板也大部分取消,同时凹凸模高度已大大減薄。 (3)节約大量各种貴重鋼材及其它材料:如凹、凸模支持板和紧固零件大部分取消,使凹、凸模高度此过去減少10~20倍左右。 (4)縮短整个工艺裝备設計制造周期。 相似文献
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《电机与控制应用》1988,(1)
电机轴承用调整垫圈多层复合材料多层复合材料是将单层金属薄材通过复合工艺复合成多层可剥性料材。主要应用于R4系列直流电机引进生产线,作为轴承盖企口与轴承外圈平面空间调整垫圈,电机总装后,振动与噪声得到明显降低;也可用在电机行业需要垫圈调整的部位。该多层复合材料,目前已由上海有色金属研究所研究成功,其性能均已接近或达到西德同类产品水平。材料具有下列特点: 1.具有可剥性。它可以根据轴承盖企口与轴承外圈平面空间的大小任意剥离到所需的厚度; 2.材料可以在95℃下工作不自行分层; 3.有很好的耐蚀性能; 4.具有良好的冲裁性,冲裁后垫圈刀口紧密; 5.表面光亮、平整。 相似文献
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在电机生产行业中,定、转子铁心是电机的重要组成部分,单槽冲工艺是冲片冲制的主要方式之一,单冲模的结构直接影响着冲片的质量。本文就我厂对单冲模结构的改进进行一些探讨和分析。 1传统结构单冲模(图1) 图1 1、模柄 2、夹板 3.脱粒橡皮 4.冲头 5、凹模 6.下模座 将模柄1插入冲床滑块中心孔,旋转冲床上螺钉顶紧模柄1来固定上模。将冲头4用低熔点合金灌入夹板2,脱料橡皮3套入冲头4,冲裁时,脱料橡皮3直接脱料。凹模5与下模座6联接,下模座6紧固在冲床上。此结构冲模有以下不足之处: (1)螺钉顶紧模柄力有限,由于冲模频繁振动,模柄1易产生微小转动,常出现啃模现象。 (2)脱料橡皮3长时间浸油变疏松,橡皮脱料力降低,且易从冲头4上松脱,需常更换脱料橡皮。 (3)安装冲模时,冲头4与凹模5间隙靠操作工作经验调整,冲片质量不稳定。 (4)刃磨前后,安装冲模不易复位,冲片槽形位置产生偏差,影响铁心叠压质量。 (5)模具无导向系统,受脱粒橡皮材料限制,脱料力有限,冲床冲次较低,一般在300~500次/分。 这种单冲模结构简单,成本低,但冲片质量差,生产效率低,不能满足当前生产需要。 相似文献
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