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我厂生产的10L207F柴油机汽缸水套,材质为45钢,由于加工不慎,出现螺孔钻偏、倒扣等现象,虽用一般方法焊补,伹变形较大,达不到图纸要求(不圆度在0.08毫米以内),致使工件报废。后采用水中密封焊补,效果很好,完全符合图纸要求,达到了焊补后防变的目的。汽缸水套螺孔堵焊装置见图所示。 相似文献
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我国高速柴油机汽缸套的生产,多年来一直采用铬钼铝合金结构钢热冲简坯,材料利用率仅16.8%。采用无缝钢管电热镦边毛坯新工艺后,毛坯重量减少60%,大大提高了材料利用率,质量稳定,经济效果显著。 相似文献
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陈熙 《锻压装备与制造技术》1980,(3)
我厂汽锤(五台自由锻锤、四台模锻锤)的汽缸套,通去采用灰铸铁(HT20—40)材料,使用寿命仅3~6个月,即需镗去后重新镶套,材料、工时浪费较大,停锤时间较长,大大降低了汽锤利用率。 相似文献
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本文介绍了665汽缸套铸件缩孔缺陷的排除过程,几种不同工艺方案的对比试验表明:采用均衡凝固工艺,冒口离开热节,防止了缩孔缺陷的产生。 相似文献
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西安交通大学铸工教研组 《铸造》1960,(5)
西安市汽车配件厂原来铸造汽缸套是采用手工砂型铸造,劳动量很大,劳动条件很差,生产率不高,并且质量亦不够理想。汽缸套是汽车上的重要零件,需要量很大,经常供不应求。为了摆脱繁重的体力劳动,决定改用离心浇铸,并将由出铁水、浇注到缸套成型及推出 相似文献
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捷尔任斯基工厂用СЧ21-40和СЧ24-44灰铸铁铸造柴油机活塞、汽缸和汽缸套时,已不再用在个别情况下竟高达250公厘的冒口了(图1~3)。这是由于很好地运用了内浇口、集渣槽和直浇口断面适当的雨淋浇铸系统及一定高度的浇口坭心的结果。在这种情况下,所采用的尺寸加大的集渣槽,同时也当作了易割冒口。只有将带 相似文献
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汽缸套、活塞环是发动机上的重要基础件,其材质耐磨性的优劣直接影响到发动机的使用寿命。因此,提高它们的耐磨性对发展国民经济和实现四个现代化具有极其重要的意义。从二十年代开始,人们就对铸铁汽缸套的耐磨性和铸铁的金相组织及化学成份之间的关系进行了系统的研究。从珠光体铸铁进而到应用高磷铸铁。1958年日本报导了在铸铁中加入硼,使之在凝固时析出高硬度的碳化物来提高耐磨性,获得较好的效果。 相似文献
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研究了亚温淬火和常规等温淬火对球墨铸铁汽缸套组织及性能的影响。结果表明,亚温淬火后,球墨铸铁的组织为下贝氏体+富铜的残余奥氏体+块状铁素体+少量含铌碳化物,硬度不小于300 HB;常规等温淬火后,球墨铸铁的组织为下贝氏体+富铜的残余奥氏体+少量含铌碳化物,硬度不小于350 HB。与常规等温淬火汽缸套相比,亚温淬火汽缸套的抗拉强度、硬度有所降低,弹性模量、线膨胀系数、导热系数基本不变,断后伸长率有所增加。在润滑状态及负载恒定的情况下,两种淬火工艺的汽缸套的摩擦系数均随转速提高而降低,但与常规等温淬火相比,亚温淬火汽缸套的摩擦系数更小。亚温淬火汽缸套的加工性能显著改善,同等条件下加工数量为常规等温淬火汽缸套的5倍以上。 相似文献
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用稀土铸铁生产汽缸套 总被引:1,自引:0,他引:1
随着我国农业机械化事业的发展,对农机配件的需要量日益增加。尤其是发动机内部的关键易损零件,更是供不应求。为了改变过去汽缸套生产大多数是由专门配件厂担任的情况,充分挖掘县级农机修造厂的生产潜力,满 相似文献
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《组合机床与自动化加工技术》1972,(Z1)
由于发动机的规格不同,汽缸套有着许多不同的尺寸。根据汽缸套的作用,对其提出的要求是很高的。不仅对孔的表面光洁度要求高,而且对尺寸精度、圆度和锥度要求都很高。因此,使用能按尺寸进行调整的机床来精镗缸套孔是合理的。下面研讨一下三种大小不同的采用静压轴承的加工缸套孔机床,其缸套孔直径约为87~520毫米,长度可达1322毫米。 相似文献
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江庆祥 《中国铸造装备与技术》1976,(4)
太原机车车辆工厂铸工车间发扬自力更生、艰苦奋斗的革命精神,自己设计、制造了三台离心铸造机,其中一台用于铸造汽缸套,两台用于铸造汽室套。两台汽室套离心铸造机安装在一个防护罩内,分别由22瓩4极电机带动,其中一台由可 相似文献
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我厂过去采用冷风三节炉熔化合金铁水和金属型离心铸造工艺生产汽缸套,金相组织中呈现共晶石墨,基体中出现较多的铁素体,有时还存在少量的游离碳化物。虽然通过热处理可提高其耐磨性,但由于铸态组织不佳,使用寿命甚低,严重时还出现拉缸现象,给使用单位造成很大困难。 相似文献