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相似文献
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1.
王志武  高明元  崔长春 《小氮肥》2004,32(10):12-13
山东明水化肥厂目前已达到200kt/a氨醇、250kt/a尿素的生产能力。为进一步降低合成氨消耗,提高企业经济效益,在2000年的合成氨技改中,新改造1套Ф1000均温型甲醇塔联醇系统。该系统于2000年9月15日开始设计,12月18日顺利投产运行,一次开车成功。为提高生产强度,平衡氨醇产量,  相似文献   

2.
湖北当阳市华强化工有限公司原具有年产合成氨醇300kt(其中甲醇60kt)、尿素400kt的生产能力。2008年公司计划扩建合成氨、尿素生产装置,扩建完成后将达到年生产能力460kt总氨醇和600kt尿素。为此,2008年初公司组织有关技术人员到几家化肥企业进行了实地考察,经过论证和比较,决定采用南京国昌化工科技有限公司的“双低压醇氨联产工艺”技术,并委托南京国昌公司设计1套660t/d氨合成装置及处理氨合成原料气量900t/d醇烷化净化装置,在这套合成氨装置上增建1套420t/d低压联醇装置。  相似文献   

3.
程泽金 《化肥设计》2007,45(1):41-42,51
江苏泗洪化工有限公司原合成氨生产能力为2.5万t/a,主要产品为碳酸氢铵。为改变产品单一的现状,适应市场需求,公司对合成氨装置进行了改造,并新增1套PSA脱碳系统及联产甲醇装置,现生产能力达到合成氨5万t/a,甲醇1万t/a。合成氨系统扩产改造,主要围绕1 000 mm矮胖型氨合成塔及  相似文献   

4.
张全文 《中氮肥》1998,(4):32-33
我厂目前是一个已达12万t/a总氨生产能力16万t/a尿素加工能力和3万kw热电装机容量的氮肥企业。联(甲)醇系统于1995年8月建成投产,设计能力为精甲醇2万t/a。联醇工艺装置为1200甲醇合成塔配1000分离设备,单塔生产。甲醇合成塔内件为均温型结构,由浙江衢州前程压力容器厂制造。催化剂为温州龙湾化学厂生产的WC-1型铜基催化剂,共9.3m3。该系统于1995年8月14日正式转入生产,到1997年10月份已连续运行26个月,在控制醇氨比10%~11%的情况下,已累计生产粗甲醇21150t,催化剂平均生产强度达2275t/m3。预计该炉催化剂还可使用半年…  相似文献   

5.
我公司第一套2万t/a联醇装置自1995年9月建成并投产以来,产品质量一直保持优级品,触媒使用初、中期,质量能达到分析纯的标准,因而受到广大用户的好评,并且供不应求。为此,公司在2001年的甲醇技改工程中,又新建1套2万t/a的甲醇装置,甲醇总生产能力达到4万t/a,粗、精醇操作全部改为DCS控制,优化了操作。现将公司在生产实践中的做法,总结如下。  相似文献   

6.
我公司联醇装置在φ500铜洗设备改造基础上,于1994年12月新上两套φ800甲醇合成塔、醇分、油分,新装两台1.8m3/min循环机,两套装置生产能力为2万t/a粗醇。合成氨系统及尿素装置均为两套系统,只有铜洗工段是一套,1996年4月大修时将φ1000铜洗塔填料更换为125Y型规整填料。联醇投产后,由于生产尿素合成氨能力不足,粗醇塔吃不饱,因此催化剂使用寿命在一年以上,1997年4月更换2#塔催化剂和1997年Ic月更换广塔催化剂时,铜洗塔均发生带液事故,简述如下。1第三期银塔带淹经过1997年4月15日O时4O分,2“粗醒塔停车更换催化剂,合成氨…  相似文献   

7.
山东省肥城市化肥厂3万t/a联醇系统于2002年3月投入正常运行,使氨(醇)生产能力达到了15万t/a。由于联醇的投产,使吨氨电耗平均下降80~100kWh,也对铜洗工序产生一些负面影响。在生产操作中如果不及时作预见性调整,将会影响正常生产。现把联醇运行中的体会  相似文献   

8.
陈士彬 《小氮肥》2001,29(8):5-7
山东省郯化集团化肥分厂原有φ1200联醇装置1套,甲醇生产能力2万t/a。为提高甲醇产量、增加经济效益、降低铜洗负荷、稳定安全生产,对现有装置进行扩建。根据联醇催化剂的使用特点和实际生产要求,2台合成塔设计可并可串流程,甲醇生产能力达到4万t/a。该扩建工程于2001年3月竣工,工程总投资550万元。扩建后的联醇系统运行状况良好,各项技术指标均达到设计要求。  相似文献   

9.
河南省洛阳市孟津化肥厂现有合成氨生产能力8万t/a,有2610造气炉8台,开6~7台;2400、2600湿法脱硫系统2套;3600中变炉、3200低变炉各1台;碳化及热钾碱脱碳系统各1套;8万t/a精脱硫系统1套;H12-57高压机6台、L3.3-17机5台;原有800联醇塔1台、600联醇塔3台;1000矮胖中压甲烷化塔1台,能力6万t/a;1000、600氨合成系统各1套。改造前产氨5万t/a(产品除部分液氨外,其余为碳铵),甲醇3万t/a。1 甲醇扩能改造方案及工艺流程为进一步提高企业经济效益,从调整产品结构着手,该厂于2002年10月进行技术改造,在总氨能力不变的前提下提…  相似文献   

10.
山西永济中农化工有限公司原生产能力为合成氨70kt/a、尿素120kt/a,2005年6月进行技术改造,增设30kt/a联醇装置,氨醇能力达到100kt/a。联醇装置投产后,对精炼系统加氨装置进行了计量改造考核,每天可节约自用氩4-6m^3,现对改造情况小结如下:  相似文献   

11.
于俊涛 《小氮肥》2012,(7):11-12
0前言安徽晋煤中能化工股份有限公司现有4套中压联醇装置和1套单醇装置,甲醇总生产能力100kt/a。1#合成氨系统现有28台H12型压缩机、1套Φ1200mm和1套Φ1000mm中压甲醇系统。随着合成氨生产能力的增加,中压联醇生产能力明显不足,需新增联醇合成系统。故提出2套方案:方案一是将即将闲置的Φ1200mm氨合成系统改造成中压联醇系统;方案二是将原高压合成系统静止设备改作它用或出售,原地新建1套50kt/a低压甲醇装置。1工艺路线比较(1)方案一:采用全部中压联醇系统。原合  相似文献   

12.
1问题描述我公司采用的是合成氨联醇生产模式,第1套甲醇装置于1995年投入生产运行,生产能力为20 kt/a;第2套甲醇装置于2001年投入生产运行,生产能力也为20 kt/a。合成氨系统的生  相似文献   

13.
随着甲醇下游产品的不断开发和甲醇燃料的推广应用,国内新增甲醇生产厂家已达百余家,且新建甲醇装置规模越来越大。单套生产能力由原来的2000t/a,发展到30000-50000t/a;醇氨比由初期的20%~30%提高到40%~50%,高的已达70%-80%,愈来愈体现出甲醇生产在合成氨装置中所占份量越来越大。而众多的联醇装置均沿袭了传统甲醇合成工艺流程,传统的工艺由于特定的时期和生产条件,未能注重反应热这一能量的回收,  相似文献   

14.
Ф1200前置式副产蒸汽联醇塔的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
河南省洛阳市孟津化肥厂现有合成氨生产能力8万t/a,有Ф2610造气炉8台,开6~7台;Ф2400、Ф2600湿法脱硫系统2套;Ф3600中变炉、Ф3200低变炉各1台;碳化及热钾碱脱碳系统各1套;8万t/a精脱硫系统1套;H12-57高压机6台、L3.3—17机5台;原有Ф800联醇塔1台、Ф600联醇塔3台;Ф1000矮胖中压甲烷化  相似文献   

15.
任岭  朱法士 《化肥设计》2004,42(4):47-48
河南省新乡市延化集团化肥厂是20世纪70年代建成的年产3000t/a小型氮肥企业,目前合成氨生产能力达10万t/a。由于仍以碳铵为主导产品,致使企业近几年生产经营非常困难。为摆脱困境,公司决定调整产品结构,建设1套3万t/a的联醇装置,同时配套3万t/a的甲醇精馏装置。  相似文献   

16.
王元  宋学武 《小氮肥》2006,34(5):1-3
0 前言 江苏恒盛化肥有限公司氮肥厂目前的生产规模为年产合成氨220 kt/a、甲醇60 kt/a、尿素350 kt/a.为了扩大企业规模,达到合成氨300 kt/a、尿素400 kt/a的生产能力,公司新增了1套合成氨生产能力为180 kt/a的DN1 800 mm氨合成系统.该系统由湖南安淳高新技术有限公司设计,采用安淳高新技术公司设计生产的ⅢJD-2000型DN1 800 mm氨合成塔内件,共装XA-201型催化剂66.6 t,生产运行情况良好.  相似文献   

17.
曹浩 《小氮肥》2009,37(2):13-14
亚洲新能源控股(信阳)有限公司现有合成氨生产能力为120kt/a.2套中压甲醇系统(其中Ф1 200mm以及Ф1 400mm系统各1套),1套Ф2 400mm低压甲醇系统。压缩机为七段压缩,原压缩机六段出口串中压联醇,2006年2套中压甲醇装置投入运行。2008年公司为提高甲醇产量,决定在压缩机五段出口串1套低压联醇,于2008年6月投入运行。  相似文献   

18.
1概述 山东联盟化工股份有限公司地处山东寿光市,原有3套氨合成系统,其中2套采用南京国昌公司技术,另有一套低压单醇系统。合成氨生产能力300kt/a,主要产品有400kt/a尿素、175kt/a甲醇等。2005年公司根据化肥、[第一段]  相似文献   

19.
山西晋城化工有限公司的1套220kt/a合成氨醇烃化原料气精制工艺生产系统自2000年投入生产以来已运行多年。目前实际生产能力总氨850t/d、尿素≥1300t/d,已超过设计能力。系统运行以来,醇烃化原料气精制工艺已突出体现了生产成本低、环保质量高、气体净化稳定、微量(CO+CO2)波动小的优点,较传统的铜洗工艺具有显著的优势,为企业增加经济效益作出了贡献,而醇烃化精制工艺在生产应用中亦不断完善和提高,发展的前景将会更加宽广。  相似文献   

20.
安徽三星化工有限责任公司氨醇生产能力为210kt/a,精炼工段有两套Ф1000mm的精炼装置。本着节能减排和净化环境的原则,公司决定新增1套高压醇烷化系统代替两套精炼装置,新系统要满足650t/d合成氨的生产能力。该项目于2007年8月动工建设,2007年12月5日并入系统试运行。  相似文献   

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