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球墨铸铁生产中,孕育处理是一个十分重要的环节。孕育方法之优劣将直接影响孕育效果的好坏。我厂于1973年开始应用包外孕育工艺,近年来又研制出适用于包外孕育的复合孕育剂,该工艺已十分成熟。所谓包外孕育,一般是在浇注时,用安装在浇包嘴上方的特制漏斗,将孕育剂均匀加入铁水流中,也可采用其它类似的机构。但不适用于小包浇注。 相似文献
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某厂主产品S195柴油机曲轴,材质QT700-2,以前采用包内孕育,皮下气孔比较严重,产品合格率只有65.5%。针对这一情况,探讨采用混合孕育剂和包外瞬时孕育工艺,解决了这一生产难题。1改原来的包内孕育为瞬时孕育用铁皮做一个特制的小漏斗,预备一批10~70目(视产品而定)粒度的孕育剂,烘干备用。在浇注时小漏斗中的孕育剂在铁液上方随铁液同时流入型内,加入量约占铁液量的0.13%~0.18%。孕育剂为由SRCB、75硅铁、磁铁粉三者组成的混合孕育剂,SRCB、75硅铁、磁铁粉3者的比例控制在3∶1∶2(注:磁铁粉是关键材料,其比例可视效果适当调整)。2确定孕… 相似文献
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随流孕育目的在于防止孕育剂衰退所引起的铸件废品。随流孕育时不仅要求孕育剂流量稳定,也希望铁液流量稳定,以保证两片比值稳定,从而效果好而用量省。扇形浇包无论是径向出铁(图1a)和轴向出铁(图1b)其出铁口都在扇心上,在倾转浇注时。其出铁量△V与转角△T的比值C为常数,似乎每次转角一定,出铁量就一定。但由于包腔内存在挡渣板和包腔两侧斜度,上述关系成为变数。为保证C值仍然为常数,必须对浇包内腔曲 相似文献
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在中、小型球化浇包中,通过严格控制浮硅孕育的用量、块度及位置,并采用二次浮硅孕育,完全可以满足浇注时间较长的中、小型铸件生产的需要,做到长效孕育,延长孕育效果直到浇注完毕,控制硅量w在0.2%以内. 相似文献
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球铁局孕育可防止凝固期中球化衰退,防止碳化物形成和析出形状理想、分布均匀的球墨。含石墨的孕育剂在铁水包中孕育低硫铸铁没有什么效果,这是由于用作孕育剂石墨的晶质特性和孕育剂溶解速度高的原因。结晶好的石墨比结晶差的石墨 相似文献
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本文报导了1980年以来漏斗盖包的发展情况。一、盖包的类型许多铸造厂为适应各自的生产条件,设计了两大类漏斗盖包,有四种型式。第一类是采用可移动的包盖。它有两种型式:一是常规装置,出铁后直接处理;另一是间接装置,出铁后移离至炉子另一位置处理。第二类是采用固定包盖。它也有两种型式:一是UPO装置,另一是茶壶包装置。 相似文献
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我厂生产 S195柴油机 QT60—2曲轴,采用瞬时孕育工艺。原工艺是在铁水包上支架一个漏斗,浇注时,以粒度为6目的硅铁粉混入铁水进入浇口杯。从曲轴金相组织看,石墨圆整,球径较小,但由于操作麻烦,且硅铁粉加入会产生断流现象,加入量不易稳定。我们在采用过滤网技术基础上,研究了滤网前孕育工艺,获得了理想的孕育效果,在造型、熔炼等工艺不变的条件下,成功地浇注了曲轴,简化了浇注工艺。滤网前孕育工艺简图如下: 相似文献
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为避免因被孕育的铁液在浇包中停留时间过长而导致的孕育衰退,使铸件产生麻口和白口、降低铸件综合力学性能的现象的发生,通过用硅钡复合孕育剂取代75SiFe孕育剂孕育铁液,在相同生产工艺条件下,进行消除白口倾向作用的大小、抗孕育衰退的能力、力学性能对比、阶梯试块作壁厚敏感性试验、应力框铸造收缩应力试验等生产工艺性试验对比。结果表明,硅钡复合孕育剂孕育长效,衰退速率低,白口倾向小,石墨化能力强,改善了石墨形态,可明显增强铁液抗孕育衰退的能力,提高了铸件的综合力学性能。 相似文献
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在乌拉尔机器厂,已经掌握了用孕育铸铁制造大型铸件的方法,并且有效地解决了一系列关于收集大量铁水及浇铸方面的问题.为了提高孕育处理时的铁水温度,10~40%的铁水是在电炉或平炉中熔化,然后和冲天炉熔化的铁水在铁水包中混合.实际经验证明,这种液体孕育处理的铸铁质量业已获得改善.当铁水在铁水包内经过 相似文献
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固定生铁(低硅:1.25%-1.65%Si)来源,采用高碳当量(CE=4.3%-4.9%),高铁水出炉温度(1420℃-1460℃),采取浇包孕育,铁水槽孕育相结合的一次大剂量孕育工艺。10年来生产的3200吨球铸件,合格率在98%以上。 相似文献
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本研究在考察了Cu、Mn、Sb、RE、Al、Ca、Si等元素在球铁中作用的基础上,经严格筛选配制出具有强珠光体化能力、促进石墨化和增加石墨球数等多种功能的SPI高效复合孕育剂,在生产条件下,采用瞬时包外孕育,加入少量(0.15%)孕育剂,可以获得珠光体量75%以上,机械性能达QT700-2的140球铁曲轴铸件。 相似文献